摘要:氧化铝生产中分解中间降温是非常关键的工艺环节,降温能力直接关系到氧化铝的产量。通过对中间降温系统的改进,可以进一步提高氧化铝产能、降低生产能耗,达到降本增效的目的。
关键词:中间降温;螺旋换热器;宽流道板式换热器
1、概述
广西华银铝业公司氧化铝生产现有分解生产线4条,每条线对应1套分解中间降温系统。分解系统设计为6台宽流道板式换热器,分别配置于4#~9#分解槽槽顶,单台宽流道板式换热器可将本分解槽温度降低2℃,分解槽设计降温梯度为6级,整个分解系统总共降温12℃,可满足生产需要。后续挖潜技改中,根据需要在每组中间降温系统的前端又新增1台螺旋换热器。至此,华银铝业公司每组分解中间降温系统由8台换热设备组成,1台螺旋板式和7台宽流道板式换热器,螺旋换热器布置分解槽底,宽流道板式换热器位于分解槽顶。
2、主要技术方案分析
宽流道板式换热器喂料泵为沉没式泵,泵效率低,由于其设置于分解槽顶,分解槽泡沫大时,沉没式泵不能上料,严重影响生产;宽流道板式换热器位于分解槽顶,对应循环水泵输送扬程高,单循环泵的功率高达630kW,对应电机功率大,运行费用高;宽流道板式换热器和沉没式泵位于槽顶,吊装及检修维护较困难;
螺旋换热器喂料泵为离心泵,泵效率较高,节能效果明显;螺旋板式换热器设备传热系数较高(大约为宽流道板式的1.5倍),设备重量轻,换热效果好;螺旋换热器及其喂料泵均设置于分解槽底,检修维护较方便。中间降温宽流道板式换热器使用至今已将过10年,很多设备已接近或超过服务年限,堵塞、漏料情况严重。据生产不完全统计,现有的宽流道板式换热器中有超过10台使用效果极差。
综合考虑投资、节能、检修等方面的因素,本次技改将所有槽顶的28台宽流道板式换热器全部移至槽下统一配置,同时先新增8台螺旋换热器(每系列2台),以替换报废的宽流道板式换热器,其余宽流道板式视使用情况,在后续技改中逐渐更换。原沉没式喂料泵全部更换成流量更大效率更高的离心泵,配套的管路及阀门系统一并升级。
3、主要设备选型计算
(1)换热器喂料泵
分解中间降温系统配置有28台面积为S=339.6m2的宽流道板式换热器,28台流量为380 m3/h的沉没式泵,分别配置在4组分解系统中,每组分解配置有7台宽流道板式换热器和7台沉没式泵。原设计中对应氧化铝产能1600 kt/a,其对应的分解进料量为986.73m3/h,中间降温进料量为986.73/3=328.9 m3/h,现有设备可以满足中间降温所需要的换热面积,在此产能情况下,中间降温泵从槽顶移位到槽底后,由沉没式泵改为离心泵,离心泵安装在槽下,进料管在槽上,存在约20米的高度差,泵效率明显提高,其功率可由原设计的90kW降低到75kW。
(2)螺旋换热器
本次中间降温改造每组分解新增2台可拆卸螺旋换热器,全厂共新增8台,用于替换从槽顶移至槽底的宽流道板式换热器,与2016年技改所增加的1台可拆卸螺旋换热器一起形成“3台可拆卸螺旋换热器+5台宽流道板式换热器”的中间降温系统。
新增螺旋换热器进料量为492.8x1.7=837.73 t/h,料浆比热为0.57kcal/kg•℃,换热器对数温差12℃,氢氧化铝料浆进出换热器温差6℃,螺旋换热器传热系数按1200kcal/m2•℃•h计算,则单级螺旋换热器面积为:
m2
式中:837.73 — 中间降温螺旋换热器进料量 t/h;
0.57 — 分解料浆比热 kcal/kg•℃;
12 — 换热器对数温差 ℃;
6 —料浆进出换热器温差 ℃;
1200 —螺旋换热器传热系数 Kcal/m2•℃•h。
设计选用210 m2螺旋换热器8台,每组分解2台。
4、分解中间降温改造对系统的影响
本次分解中间降温改造淘汰了部分宽流道板式换热器,更换为传热效率更高的螺旋板式换热器,直接强化了分解初期中间降温的效果,加大了分解推动力,对分解系统相关的分解率及精液产出率等指标有着十分有利的影响。
5、分解中间降温技改效益
随着中间降温换热器从槽顶移至槽底,循环水泵的扬程大大降低,运行功率大大降低,分解中间降温系统配置有8台功率为630kW的循环水泵,在此产能情况下,当分解中间降温板式热交换器由槽顶移至槽下时,循环水泵的功率可降低到450kW。本次技改将分解中间降温板式热交换器由槽顶移至槽下时,循环水泵的功率可降低到450kW,根据2016年全年产能2290 kt/a计,现有的循环水泵需开6备2,则循环水泵每年可节省电量为:
(630-450)×6×24×365×0.825=7805160 kW•h
式中:630 — 技改前循环水泵功率 kW;
450 —技改前循环水泵功率 kW;
6 — 循环水泵正常运行台数 台;
0.825 — 计算系数。
按照华银公司电费0.48元/ kW •h计算,则每年可节省电费:
7805160 kW •h×0.48元/kW •h=374.65万元
因此分解中间降温改造后,循环水泵正常每年可为华银铝业公司节约电费375万元,节能效果显著。
此外,中间降温喂料泵由沉没式泵改成离心泵,泵效率明显提高,电机功率下降15kW •h,则喂料泵每年可节省电量为:
(90-75)×7×24×365×0.825=758835kW•h
式中:90 — 技改前沉没泵电机功率 kW;
75 —技改后循环水泵功率 kW;
7 — 喂料泵泵正常运行台数 台;
0.825 — 计算系数。
按照华银公司电费0.48元/kW •h计算,则每年可节省电费:
758835kW •h×0.48元/kW •h=36.42万元
6、结论
随着氧化铝生产技术的发展,越来越多的氧化铝厂将中间降温装置移到了分解槽下,此举不仅可节约中间降温喂料泵的电耗,更为可观的是节约了分解循环水供水泵的电耗,对降低氧化铝的生产成本极为有利。
降低电力消耗,降低生产成本
对1#、2#分解中间降温进行改造后,热交换器从槽顶移到槽下,分解循环水的供水压力大大降低,循环水泵的功率从630Kw降至450Kw,循环水泵电耗大幅度下降,预计每年可节约电耗7805160 kW•h,每年可节约电费375万元,中间降温泵电机从90Kw降为75Kw,则每年可节省电费36.42万元,因此,此次改造对于降低氧化铝生产成本极为有利,年节约电费约421.42万元。
增加降温效果,提高分解率
对1#、2#分解中间降温进行改造后,前3级降温采用螺旋板式换热器降温,经2016年先期改造增加的1台螺旋板式换热器的效果来看,螺旋板式换热器的换热效果优于宽流道板式换热器,其降温效果明显。此次改造,前3级降温采用螺旋板式换热器,后面的换热器利旧,可节约投资。改造完成后,分解槽间料浆温度降幅提高,分解率可在现有基础上进一步提高,将有利于全厂氧化铝产量的提高。由此可见,对1#、2#分解中间降温进行改造,对提高分解率、进一步降低生产成本意义重大。
参考文献:
[1]黎娜,王宁,史玉娟,岳玲,于水波.两种一段法生产砂状氧化铝晶种分解中间降温技术的对比[J].世界有色金属,2018(08):5+7.
[2]鄢艳,丁志英.拜耳法氧化铝生产中结晶热对分解中间降温的影响[J].世界有色金属,2018(08):15+17.
论文作者:文良才
论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期
论文发表时间:2019/4/30
标签:分解论文; 换热器论文; 螺旋论文; 板式换热器论文; 水泵论文; 氧化铝论文; 华银论文; 《基层建设》2019年第5期论文;