火力发电厂50MW抽凝机组本体大修浅谈论文_黄韬

(安徽金源热电有限公司 安徽合肥 230000)

摘要:当前在我厂50MW抽凝机组作为主力机型的情况下,汽轮机大修合理的制定与实施,对电厂的经济、运行至关重要,本文结合本公司50MW汽轮机现状进行阐述,对于本机型的大修时间进行推断、论证,从而优化检修措施,提高设备检修质量。

关键词: 火电厂;50MW ;抽凝机组 ;本体大修

1 概述

#2抽凝机组(C50-8.83/1.27)自2008年3月28日正式投入商业运行,在该机组运行过程中存在四只调速汽门经常卡涩、#4调速汽门后压力接近主蒸汽压力、#2危急遮断器注油试验不成功、真空系统严密性不好、凝结水溶氧严重超标以及主油箱微水量大等问题,根据上述问题的严重性,机组计划于2011年8月进行了大修。

2 #2机组本体部分设备检修情况描述

#2机组本体部分设备检修于2011年8月22日开工,9月15日检修工作全部结束,9月16日盖缸,检修基本情况如下:

2.1 #2汽轮机本体

2.1.1 汽缸:

汽缸内部件隔板套、隔板静叶片、转子表面有大量斑状物,且锈蚀较严重,低压缸末级叶片有水蚀现象,使用高压水清洗处理。

汽缸两侧垂弧基本对称,最大垂弧均在导气管处为0.60mm,冷紧最大垂弧处螺栓,汽缸结合面一圈间隙均小于0.05mm,汽缸基本无内张口现象。

下汽缸水平经检查无异常。

隔板检查未发现异常,上缸隔板销柄沉头螺丝解体时经喷松锈剂、煤油浸泡等方法拆下,可以继续使用。

前轴封挡板、轴封套螺栓锈蚀严重,已部分更换,并对螺栓孔重新攻丝。末级隔板套配合凹槽上的键脱落,电焊处理。

中试所进行金属及化学监督工作,汽缸螺栓做超声检查未见异常。

2.1.2 转子:

转子上未见动静摩擦痕迹,轴颈上有轻微拉毛及磨亮的痕迹;

转子弯曲在标准范围内<0.02mm;转子叶轮、联轴器及推力盘工作面与非工作面飘偏均在标准范围内;

解体、组装测得汽轮机转子推力间隙分别为0.45mm、0.45mm,在合格范围内;

解体、组装测得的转子扬度分别为:#1轴瓦处前扬0.45mm、0.45mm;#2轴瓦处前扬0.02mm、0.02mm。

2.1.3 滑销系统

对轴承座纵销、角销、猫爪及立销进行清洗、测量,轴承座纵销、猫爪及立销间隙合格。

2.1.4 轴承和油档

前后轴瓦及推力瓦表面完好,无气孔、夹渣、裂纹,#1、#2瓦底部研刮的花纹已被磨亮、#1、2瓦轴颈晃动均小于0.02mm。前轴承轴颈椭圆度小于0.02,锥度小于0.02。经着色检查发现3、4#瓦炉侧结合面有局部脱胎现象,由于只是乌金面边缘轻微脱胎,且不在受力位置,所以不做处理,保留此次检查的图片及数据,待下次大修再做检查、处理。

2.1.5 汽封和通流部分

前轴封挡板高压单头螺栓M16×30锈蚀严重;前轴封套销钉螺栓(高压M16×90)一个断裂,一个弯曲。后轴封双头螺柱(M20×80,4个)与螺母(M20,8个)咬死。

后轴封套轴向错口1mm(上半轴封套有垫片,下半无垫片)、后轴封套轴水平结合面有漏气冲蚀的现象、下汽缸后轴封汽封块第三道下半圈弹簧片断裂3个,隔板汽封压块螺钉部分咬死。(M6×12,200个)。

隔板汽封因卡涩全部失去弹性,轴端汽封因卡涩超过三分之二失去弹性。

前后轴封、隔板汽封间隙有部分不合格,为保证汽封间隙及提高机组真空度,将后轴封三道及前轴封第一道更换为布莱登汽封。前后轴端汽封(除最外道)间隙调至0.50-0.60mm范围内,最外道调至0.45-0.50mm。

解体测量轴封及油挡洼窝在合格范围内,组装时洼窝未变化。

2.1.6 靠背轮、盘车装置

联轴器螺栓及螺栓孔上存在毛刺,均已打磨光滑,能够正常装入,联轴器中心,做半缸复测,盖上缸后找全缸中心后连接联轴器。

3 #2汽轮机调速系统及保护装置

3.1.1 解体检修#1~#4调速汽门,其中#1调门主阀碟导耳断裂,预启阀阀座脱落,并在机组运行时随气流进入喷嘴室,取出脱落的预启阀阀座,更换一套新的主阀碟,调整凸轮配汽机构间隙至合格范围。

3.1.2 主油泵前轴瓦端部卷边,更换新瓦一套。

3.1.3 解体清洗高压油动机的滑阀、错油门、油动机活塞,未见异常;解体清洗中压油动机的启动滑阀、压力变换器滑阀、错油门,测量各滑阀的间隙和行程,因中压油动机杠杆拆不下,油动机活塞未能清洗检查。

3.1.4 解体清洗危急保安器、危急遮断油门、喷油试验装置及复位装置,测量各滑阀的间隙和行程。

3.1.5 解体检查清洗自动主汽门关闭器,热工检查轴向位移及胀差测量装置,检查结果无异常。

3.1.6 解体检查清洗OPC滑阀、磁力断路油门和电磁阀。

3.1.7 压力油粗滤网脏,更换为新的100目不锈钢丝网布。

4 #2汽轮机油系统设备检修情况描述:

4.1.1 解体检修高压油泵(150Y-150×2B),更换机封及轴承。

4.1.2 清洗润滑油滤油器二组滤网。

4.1.3 主油箱滤网8块,损坏7块(铜丝网布),更换为100目不锈钢丝网布。

4.1.4主油泵进口注油器扩散管内壁存在铸造缺陷,有两处10*20的油冲蚀的坑,因较小暂不处理。

4.1.5 甲、乙两台冷油器解体后发现进油侧背面存在积垢,因冷油器管布置紧密,缺少有效手段清洗,使用压缩空气吹扫后回装。

4.1.6 解体检修润滑油溢油阀,调整行程。

5 结论

50MW抽凝机组大修选在8月份比较适宜,由于合肥经济开发区在8月份的电负荷和供热负荷相对较低,我厂25MW背压机组可以满足经济开发区供热需要;对于新投产机组早修比晚修利大于弊,有利于设备健康运行。

参考文献:

[1]哈尔滨哈汽实业开发总公司(C50-8.83/1.27(汽轮机技术规范书))

[2]DL/T T838-2003<发电企业设备检修导则>

论文作者:黄韬

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/21

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