(国电江苏电力有限公司谏壁发电厂 江苏镇江 212006)
摘要:针对某电厂施工过程中造成运行电缆损坏,保护装置故障导致所属6kV母线跳闸以及相关负载跳闸的事故,介绍了此次事故的检查处理过程,具体分析了母线跳闸及相关设备跳闸的原因,提出了相关应对措施加以预防。
关键词: 电缆损坏;母线跳闸;措施及预防
0 引言
某电厂装有2台330MW燃煤发电机组,输灰系统为两台机组公用部分,供电回路为双母线方式,两段之间有联络开关,其电源分别来自机组厂用6kV母线,主接线图如图1所示。2018年6月21日,该厂施工过程中,磨渣Ⅰ、Ⅱ段电缆损坏,磨渣Ⅰ、Ⅱ段母线失电,6kV灰Ⅱ段母线失电。
图1 6kV输灰系统主接线图
1 事故经过及现场处理过程
1.1 事故经过
2018年6月21日15:16:00 该厂两台机组的运行乙凝泵变频重故障跳闸,甲凝泵工频联动正常,#2机乙凝泵变频UPS报警。6kV-19段“零序过压”报警,两台机组“故障录波动作”闪报,6kV灰Ⅱ段电流指示为0,后勤告知#2土建变失电,除灰告知磨渣Ⅰ、Ⅱ段失电。运行人员至开关室检查6kV灰Ⅱ段工作进线开关已跳闸,综保装置无异常信号,6kV灰Ⅱ段母线失电;磨渣Ⅰ段电源开关跳闸,综保装置有保护动作信号;磨渣Ⅱ段电源开关未跳闸,综保装置无异常信号。
另除灰告知:#4干出灰配失电,切至#3干出灰配运行。运行于6kV灰Ⅰ段母线的#1、#3空压机跳闸,运行于6kV灰Ⅱ段母线的#2空压机跳闸,将6kV灰Ⅰ段母线上的#4空压机投入运行。
1.2 处理过程
两台乙凝泵变频器重故障跳闸后,工频联动正常,运行人员及时调整好凝汽器及除氧器水位,稳定好机组运行工况。同时,运行人员至就地将凝泵变频器停电、隔离,并联系检修检查变频器重故障跳闸原因。
6kV灰Ⅱ段工作进线开关跳闸,母线失电,运行人员将母线上所有负载停电,将母线转为冷备用后,测量母线对地绝缘良好,母线外观检查无明显异常,判断母线无故障,利用两段母线联络开关,通过6kV灰Ⅰ段对6kV灰Ⅱ段母线恢复供电,并逐步恢复母线上相关负载。同时,联系检修检查6kV灰Ⅱ段工作进线开关跳闸原因。
磨渣Ⅰ段电源开关跳闸,综保装置有保护动作信号,开关停电后测量电缆绝缘不合格,电缆外观检查有破损,将其隔离后交检修处理;磨渣Ⅱ段电源开关未跳闸,保护装置上未有异常信号,停电后测电缆绝缘不合格,电缆外观检查有破损,将其隔离后联系检修检查开关保护不动作原因,处理电缆故障。
1.3 保护装置检查情况
根据#1、#2机组故障录波器检查,6kV-19段电压Ua突变量启动,故障持续460ms(如图2),A相电压6kV-21段电压Ua突变量启动,故障持续103ms(如图3),从故障录波波形可以看出两段母线A相电缆均发生不同程度的接地情况,6kV-19段母线A相电压略有下降,B、C相电压略有上升,零序电压略有上升,以此判断该段母线发生非金属性接地;6kV-21段母线A相电压瞬间到零,B、C相电压突升至线电压,零序电压突升,以此判断该段母线发生金属性直接接地。磨渣Ⅱ段电源开关CT伏安试验正确,保护定值核对正确,保护整组试验正确。6kV灰Ⅱ段工作进线开关CT伏安试验正确,保护定值核对正确,但保护整组试验过程中,发现综保装置不经延时即出口跳闸,且保护装置无报警显示。
图3 6kV-21段故障录波波形
2 原因分析
(1)磨渣段一次系统电源电缆故障,磨渣Ⅰ段电源开关零序电流保护经整定延时400ms动作出口跳闸,电压故障波形持续460ms后恢复正常(如图2),故障切除,6kV灰Ⅰ段工作进线开关零序电流保护整定延时800ms,保护启动未出口,该过程符合继电保护动作的选择性、灵敏性,保护动作是正确的。
(2)6kV灰Ⅱ段工作进线开关在故障发生后100ms跳闸切除故障电流,电压故障波形持续103ms(如图3)后恢复正常,磨渣Ⅱ段电源开关零序电流保护整定延时(400ms)未到,因此,保护启动未出口。经过检修人员检查,6kV灰Ⅱ段工作进线开关综保装置在试验中不经延时出口跳闸,且装置无报警显示,因此,判断该综保装置故障,是造成此次保护无选择性动作,导致停电范围扩大的直接原因。也正因为如此,6kV-21段未出现“零序过压”报警,而6kV-19段由于故障持续时间较长而出现“零序过压”报警。
(3)两台机凝泵变频器同时发生重故障跳闸,是由于#1、2机凝泵变频器电压采样模块采集一次侧相电压,主控程序采用相电压计算得出线电压,而非直接采集线电压,故母线发生单相接地故障时,相电压减小,主控程序计算得出的线电压也随之降低,导致变频器模块“过压”、“欠压”报警跳闸。如果直接采集线电压,那么,在母线发生单相接地故障时线电压是保持不变的,变频器也就不会因为“过压”、“欠压”报警而跳闸,由此判断主控程序该算法有缺陷,造成变频器误跳闸。
另外,在检查变频器跳闸过程中,发现#1机凝泵变频“瞬停”功能未投用。该功能的作用是在发生瞬时停电又复电时,使变频器仍然能够根据原定的工作条件自动进入运行状态,利用变频器的自动跟踪功能,使变频器的输出频率能够自动跟踪与电动机实际转速相对应的频率,然后再升速,返回至预先给定的转速,从而避免进行复位、再启动等繁琐操作,保证整个系统的连续运行。这对于凝泵属于安全隐患,如果在6kV母线发生异常,厂用电进行事故切换的情况下,凝泵变频器会因为瞬时失电而跳闸,故该功能应投用并加以验证。
(4)接于6kV灰Ⅰ段母线的#1、#3空压机的PLC控制电源取自#4干灰配,由于6kV灰Ⅱ段母线失电,#4干出灰变失电,#4干灰配失电,因此,#1、#3空压机跳闸。接于6kV灰Ⅱ段母线的#2空压机由母线低电压保护动作跳闸。
3 应对措施
(1)更换6kV灰Ⅱ段工作进线开关综保装置,针对6kV灰段、煤段西门子7SJ6025系列综保装置统计使用情况,制定保护改造方案,列入年度检修计划。
(2)升级#1、2机凝泵变频器主控程序,将#1机凝泵变频“瞬停”功能投用,更换#2机凝泵变频器UPS。配合机组停机时做厂用电切换试验,验证变频器“瞬停”功能。
(3)加强运行设备的检查,特别是在施工区域。
(4)在施工前做好运行许可工作,在设备运行区域,特别是地下运行电缆做好明显标志,以免误碰运行设备造成异常发生。
参考文献:
[1]宋海波.输煤6kV电源开关越级跳闸事件的分析[J].电力安全技术,2015,17(1):20-21.
[2]宋俊峰,樊予胜.主变TA二次侧故障引起零序保护动作分析[J],电力安全技术,2018,20(4):24-26.
作者简介:
钱敏(1987.10-),男,工程师,单位:谏壁发电厂,研究方向:火电机组集控运行
论文作者:钱敏
论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期
论文发表时间:2019/1/16
标签:母线论文; 故障论文; 变频器论文; 相电压论文; 电压论文; 电缆论文; 机组论文; 《电力设备》2018年第25期论文;