黔东电厂#1脱硫效率低研究论文_马波

(黔东电厂 贵州镇远 557702)

摘要:自投产以来,黔东电厂两套脱硫系统在近工况下, #1脱硫效率相对较低,逢停B、C修均会对吸收塔内部彻底检查,包括浆液循环泵入口滤网、喷淋层喷嘴、氧化风管喷嘴修复疏通,吸收塔底部石膏清理等,但开机后脱硫效率并不显著,厂用电耗居高不下,故此、运行人员通过机组负荷变化寻找规律,摸索浆液循环泵组合运行方式,透析1号吸收塔存在的问题。

关键词:机组工况、SO2、浆液循环泵、PH值、运行调整

1、 1号机组各类负荷变化运行调整分析

1.1 1、2号脱硫系统11.02日运稳情况下对比分析.

11.02日08:00-11:00负荷稳定,进行1、2号脱硫效率对比,上图可以看出1号脱硫入口硫份比2号脱硫低,08:00-10:00阶段1号吸收塔PH值比2号脱硫高,11点2号脱硫入口硫份增加700mg/m3,PH值提升至5.97,出口硫份仍在控制范围内,浆液循环泵的运行组合除了1D与2C的区别,下图是两台泵的相关参数,

显而易见,1D浆液循环泵运行比2C浆液循环泵多耗能,1号脱硫处理的硫份比二号机要少,PH值比2号机控制得高,石灰石浆液耗量大,以上数据均能表明,1号脱硫比2号脱硫效率低。

1.2 1号机组10.31日升负荷脱硫运行调整过程分析

10.31 机组负荷300MW,升负荷前SO2排放326 mg/m3,06:13负荷上升至373MW,SO2增加1000 mg/m3,SO2排放快速上升至716 mg/m3,先后启动1B、1C浆液循环泵排放下降至326 mg/m3,由于PH值提升较慢,小时均值超标,启动1F浆液循环泵,待机组负荷升至600MW,PH值提升至5.59后停运1F浆液循环泵,运行维稳,11:55 PH值上升至5.87,停运1B浆液循环泵,排放353mg/m3,运行维稳。

1.3 1号机组11.03降负荷脱硫运行调整过程分析

11.03 机组降负荷前1A1B1C1D浆液循环泵运行,PH值5.91,排放318 mg/m3,机组负荷由605下降至452期间SO2排放变化不明显,运行人员适当降低浆液供给量进匹配SO2排放,01:27 增加供浆PH值提升至5.97,停运1B浆液循环泵,排放310mg/m3,01:45机组负荷继续下降,继续提升PH值至6.17,将1D浆液循环泵切换至1C,排放388 mg/m3,02:02机组负荷稳定在352MW,脱硫系统最终搭配1A\1C\1E浆液循环泵运行, PH高限运行,排放可控运行。

1.4 1号机组10.22深度调峰脱硫运行调整过程分析

10.22深度调峰前机组负荷304MW,脱硫系统1A、1D、1E浆液循环泵运行,SO2排放376 mg/m3,00:29 机组负荷调峰至260MW,将1D浆液循环泵切换至1B,SO2排放由243上升至533mg/m3,加浆提升PH值,启动1C浆液循环泵后排放312 mg/m3,01:42重新启动1D浆液循环泵,停运1B、1C,PH值控制低位运行,1A\1D\1E组合方式下SO2排放控制不逊色1A\1B\1C\1E组合方式,并且PH值可以维持低位运行,02:17将PH值提升至5.71,尝试停运1A浆液循环泵,停运后排放360 mg/m3,运行可控3小时,05:24机组调峰结束,负荷回升至300MW,原烟气SO2大幅度上升,净烟气SO2排放快速上升至664 mg/m3,启动1A浆液循环泵后,运行维稳。

2、运行调整结论

2.1、结合10.22日深度调峰时段分析,1D浆液循环泵运行时可以替代1B、1C浆液循环泵出力,按照1号机浆液循环泵性能、喷淋层设计,1D浆液循环泵单层喷嘴出力是无法取代1C、1D效果,只有一种可能,1D浆液循环泵运行时喷淋层之间的覆盖率高,烟气逃逸率低,1B\1C同时运行时局部覆盖率高,同时局部烟气逃逸率也高。

2.2、结合10.31日升负荷脱硫运行调整过程分析,1号机快速升负荷时段,1号脱硫SO2排放爬升非常快,用供浆方式无法控制,只能启动浆液循环泵,由于启动浆液循环泵后液气比增大,PH值提升较为困难,造成最高时启动6台浆液循环泵,而2号机4台浆液循环泵足矣,此现象的原因可能是1号机5月份进行烟道改造,致使引风机出来后烟气快速进入吸收塔,随着负荷不断上升,烟气流量增加,流速加快,停留在吸收塔反应时间短,烟气对喷淋层穿透性强,致使升负荷过程中SO2爬升速度快。另一方面,机组升负荷前,吸收塔浆液控制偏低,由于SO2排放较快,通过浆液供给无法控制,启动浆液循环泵后,液气比增加,PH值提升较慢,显得1号机脱硫效率较差。

2.3、结合11.03凌晨降负荷脱硫运行调整过程分析,600MW降至450MW之间,浆液循环泵组合方式不变,稍作给浆调整PH值,SO2排放可控,对比10.31日升负荷过程,SO2快速爬升,降负荷时SO2缓慢下降,这些状况表面1号脱硫浆液喷淋层不严密,有烟气逃逸现象。

3、提高脱硫效率建议

3.1利用停机期间,注清水,启泵检查喷淋层覆盖率,势机调整喷淋角度。

3.2及时与主机沟通,了解负荷走势,提前拉伸PH至运行。

3.3 值长控制机组升负荷速率。

3.4 PH值在5.0以下时不进行浆液循环泵切换及停泵操作

3.5日常PH值控制在5.2-5.8之间

3.6浆液循环泵组合运行方式建议,见下表

结束语:

影响1号脱硫效率的因素有浆液循环喷淋层的覆盖率、烟气流速、液气比,吸收塔PH值、烟气停止时间等,它们影响程度各不相同,在实际应用中,选择合理组合搭配及运行参数至关重要,既要满足国家排放标准,又要兼顾经济上的可行性和降低运行能耗,只有不断摸索总结,寻找规律,脱硫运行技术才能提高。即将面临超低排放双塔改造,对黔东电厂每一位员工都是一次考验,只有打牢基础,后续工作才有保障,让我们的天空更蓝、更亮。

参考文献:

作者简介:

马波(出生于1987年05月),男,贵州,助理工程师,主要从事除灰脱硫运行工作。

论文作者:马波

论文发表刊物:《电力设备》2018年第4期

论文发表时间:2018/6/19

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