数控内圈滚道磨床料道缓冲装置设计论文_吴岳彬

福建省龙溪轴承(集团)股份有限公司 福州大学 福建漳州 363000

摘要:设计数控内圈滚道磨床斜面料道缓冲装置,改进上料动作PLC控制程序,以实现减小轴承对进料口防护板的冲击力,提高防护板使用寿命,同时减少轴承外球面碰伤率并降低冲击噪音,改善工作环境。

关键词:缓冲装置;轴承;料道;气缸;结构;控制程序

1 现状分析

现有新进某型关节轴承内圈滚道磨床,基于节约设备采购成本,取消了进料履带传送装置,提升机与进料口之间由履带连接传送改为简易斜面料道,靠轴承自身重力滚向进料口。

更改后虽节约成本,但随着所加工产品尺寸段的延伸,部分大型号轴承重量较大,经斜面料道滚动加速后,大型号轴承对进料口防护板产生较大的撞击力,轴承容易碰伤,且在磷化加工后外油槽边容易存在磷化白点影响产品外观质量,同时由于撞击频次高(平均每天两班次生产约在1500次左右),容易造成防护板疲劳受损,频繁撞击产生的噪音也容易影响员工工作情绪,不利于员工专心生产。

2 改进方案

2.1设计思路

在原有下料道结构(图1)的料道末端设计安装一个缓冲装置,依靠缓冲装置所起的作用,使轴承在滚动至缓冲装置时停止,感应开关亮时,缓冲装置动作,减缓轴承对进料口防护板的冲击,降低轴承外观碰伤率。同时利用料道原有感应开关装置,减少缓冲动作所用的时间,保证不增加产品的加工周期并降低改进成本。

如上图1所示:原有内圈滚道磨床,加工上料时,轴承沿箭头1方向由斜面料道(倾角8°)上滚下,经斜面料道加速后,对进料口防护板2造成较大撞击力,特别是大型号轴承,容易使轴承碰伤并降低进料口防护板2的使用寿命。

2.2 缓冲机构设计

如下图2,缓冲装置安装座焊接固定在斜面料道末端,选用小型气缸来推动缓冲尼龙块,气缸通过钣金件固定在安装座上,由气动电磁阀控制,小型气缸在机床总气压开启时自动处于常开状态,待料滚动至感应装置时,感应灯亮,气缸收缩,并利用拉簧拉力,拉起尼龙块,料滚动至下料口,减缓对防护板的碰撞力。

1-尼龙块;2-定位螺栓;3-安装座;4-固定螺钉;5-钣金件;6-气管接头;7-拉簧安装板;8-小型气缸;9-拉簧;10-拉簧顶丝连接件

2.2.1 机构说明

气缸选用MF20*25-S型不锈钢迷你气缸,耐用性、经济性都好,且结构紧凑,能有效节省安装空间。选用尼龙块做为缓冲件可减缓对轴承的受力,同时轻量化,有利于拉簧通过固定在尼龙块上的顶丝起收缩作用。尼龙块及气缸位置调整方便,可通过安装座上的定位孔位置上下调整,提高加工不同尺寸段轴承的灵活性。整体结构简单,安装方便且经济性好,节约改进成本。实际改进效果如下图3:

原下料机构运行方式为:进料口有料传感器X57检测有料后,Y71小提升机下降。

2.3.2添加缓冲装置后程序

4 结论

根据目前在用18台该型内圈滚道磨床运行1年来看,增加料道缓冲装置后有效降低了轴承(特别是内径50mm系列以上大型号)对进料口防护板产生的撞击力,提高防护板的使用寿命,减少维修成本。同时降低了由于撞击引起的轴承碰伤率,提高产品磷化外观质量,同时大大降低了下料过程中频繁撞击产生的噪音,改善现场作业环境。

论文作者:吴岳彬

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/3

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数控内圈滚道磨床料道缓冲装置设计论文_吴岳彬
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