关键词:汽轮机;设备改造;轴振
为了提高机组经济性及汽轮机高压缸汽缸效率,有效降低机组热耗;本次2号机组A级检修将高压内缸及转子全部更换。改造后高压缸由1个单列速度级和8个压力级,改造为1个单列速度级和10个压力级(如图1)。本次改造高压缸共有2组轴端汽封,其中高压前轴封采用8圈DAS汽封,高压缸后轴端采用7圈DAS汽封,高压隔板汽封采用DAS汽封,叶顶汽封采用镶齿汽封。本次A修,中、低压缸汽封部分改为随动悬浮齿汽封。揭缸检查发现低压转子末级有39片叶片出现裂纹,因此将对称布置的两侧末级叶片全部更换,共计更换188片。
(图1)新旧转子对比图
1 设备状况
该厂2号机于2011年8月23日投产运行。汽轮机型号为CC330/238-16.7/0.98/0.5/537/537,是东方汽轮机厂设计制造的亚临界、一次中间再热、三缸双排汽、单轴、两级可调整供热抽汽、凝汽式汽轮机。为了满足双抽供热需求,高、中压缸设计为分缸部置。机组转子共八个支持轴承,其中汽轮机6个,发电机2个,为了轴系定位和承受转子轴向推力,还有1个独立结构的推力轴承,位于高、中压转子之间。其中#1-#4轴承为可倾瓦,#5-#8轴承为椭圆瓦。
2号机于2014年进行首次A级检修,主要进行了热力系统优化改造,汽封系统改造,由之前的梳齿汽封改为蜂窝汽封。运行至2017年进行汽轮机热耗率试验,结论显示#2机高压缸效率为81.84%,比设计高压缸效率85.35%低3.81%,影响机组热耗约59.06 kJ/kWh,高压缸效率较设计值降低较多,因此确定于2019年9月进行2号机组A级检修,对高压缸通流部分改造,提高机组效率,降低热耗率。
2 故障情况
2019年11月7日,2号机组A修结束,进入启动程序。汽轮机转速升至500r/min时,#2瓦轴振X方向振动值升至240μm,#6瓦轴振X方向振动值升至121μm,就地测量#2瓦盖垂直振动80μm,振动偏大打闸停机,惰走中进行摩擦检查。汽轮机惰走中听到有轻微的汽封齿碰摩声音。初步判断原因为本次检修汽封更换较多,可能有个别汽封齿间隙小,造成碰摩。同时联系河北电科院给予技术支持,架设专业仪器进行数据分析。之后又冲车一次,转速升至1200r/min时,#2瓦轴振X方向振动达到跳闸值250μm,#6瓦轴振X方向超过报警值127μm(见图2);保护动作汽轮机掉闸(跳闸逻辑为:任一瓦块轴振达到跳闸值与其它瓦块轴振到达报警值同时出现),为了避免发生设备损坏,停止启动;迅速召开分析会议,针对检修过程,安装数据,间隙调整,设备改造等方面进行全面分析。
从数据上分析#2瓦确实有存在问题,就地听音听到高压缸前轴封位置有摩擦异音,系个别汽封间隙偏小存在碰摩造成;分析认为,轻微碰摩不是导致#2轴振偏大的根本原因;可以通过汽轮机的转动逐渐磨掉突出部分,碰摩即会消失。
就地用听针听到#2瓦轴承箱内有沉闷的异常声响。同时河北电科院专家携带专业检测仪器显示,#1、#3轴承转子中心位置在冲转过程与盘车阶段有0.1mm的上升量,反而#2轴承转子的中心位置在冲转过程与盘车阶段有约0.03mm的下降量(如图3)。
#1轴承转子中心位置图 #2轴承转子中心位置图 #3轴承转子中心位置图
(图3)转子中心位置图
通过对冲车过程中轴瓦金属温度变化情况分析发现,#1、#3轴瓦温度上升正常,#2轴瓦温度几乎不变,说明#2瓦基本不受力(见图4)。基于以上检测结果认为#2轴承存在底部悬空现象。
(图4)冲车过程中轴瓦温度变化图
处理方案:对#2轴承箱进行揭盖检查,测量#2轴承上抬量,验证#2轴承下半悬空情况,测量出悬空量,进行处理。在#2轴承的上下、左右方向以及高中对轮的上下、左右方向架设百分表监视(见图5),用行车将轴承进行提升,根据测量结果显示#2轴承下半悬空0.59mm。
(图5)#2瓦下部间隙测量
根据#2下半轴承悬空量测量结果,对#2轴承下半三块垫铁进行加垫片以消除下半瓦块于轴颈间隙,底部加0.6mm,左右两侧加0.05mm,对下半垫铁进行修研,修研垫铁后将下半轴承翻入,百分表监视数据显示高中对轮上抬量为0.05mm。下半轴承就位后重新测量调整#2轴承顶部间隙以及紧力。
11月10日凌晨05:00左右,机组冲车至3000 r/min, #2轴振2X 62.1um、2Y 61.2um,瓦振3.37um,#2瓦振动大情况彻底消除。但是#5瓦X方向轴振180μm、#6瓦X方向轴振190μm振动偏大,其余轴瓦振动一切正常。
3.2 #5瓦、#6瓦振动偏大原因分析:
本次A修中,对中、低压缸部分汽封改为随动悬浮齿汽封,改造的汽封位置数量为:低压轴端,前、后各4环;中压缸后汽改1环;中压缸前汽封改3环,共计12环。
检修中发现低压转子末级有35片叶片出现裂纹,考虑到其它叶片受冲刷及金属疲劳影响,决定将末级叶片全部更换,共计更换188片。冲车过程中就地听音,#5瓦、#6瓦位置的汽封没有摩擦声;但是听到低压缸内部有沉闷的声响,认为是转子不平衡产生的。电科院测振仪器显示一倍频偏高,从而确定#5瓦、#6瓦轴振偏大与低压转子更换叶片有关,经过技术人员研讨决定对低压转子进行配重处理,以消除#5、#6轴承振动。
(图6)末级叶片裂纹
处理方案:汽轮机停运、停盘车,打开低压缸人孔对低压转子进行配重处理,通过专家计算分别在#5瓦220°位置、#6瓦40°位置各加550克。配重结束后重新启动,定速3000r/min时#2瓦X方向93 um,#5瓦X方向42um,#6瓦X方向69um,各瓦振动均在优良范围内(见图7)。
(图7)振动消除后定速状态各瓦数据
4 结论
通过分析和采取相应措施,2019年11月13日2号机组启动冲车一次成功,通过临界区域时各瓦振动均无突增现象,振动均在合格范围内。#2瓦、#5瓦、#6瓦振动超标情况得到彻底解决。
5 结束语
有了这一次的处理经验,下一步就要求我们在机组检修过程中,应注意以下问题:加强检修精细化管理,严格按照检修文件包要求调整数据;质检人员、监理各负其责,加强三级验收管理,确保检修工艺质量。另外转子更换叶片时也要严格按照工艺要求执行,不只是考虑对称平衡,还要考虑轴系对平衡的影响;转子更换完叶片后,可以先做低速动平衡消除不平衡惯量;尽量避免机组启动中进行高速动平衡,缩短启动时间,降低启动能耗。
论文作者:王宝珠 郭罗进
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 19期
论文发表时间:2020/3/16
标签:转子论文; 轴承论文; 汽轮机论文; 机组论文; 高压论文; 叶片论文; 低压论文; 《当代电力文化》2019年 19期论文;