一起10kV接地变跳闸事件处理分析论文_刘柏良

(广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523000)

摘要:针对某110kV无人值班站发生的#1站变接地变异常跳闸事件,对故障设备进行调查、分析,从各个方面分析事件的原因及动作机理,发现接地装置在监视、运维、检修工作的不足,提出相应的控制措施,提升设备的运行可靠性。

关键词:接地装置;异常跳闸;避雷器

1 事故经过及保护动作情况

2014年8月18日15时36分,某110kV无人值班站10kV F2龙桥线702开关定时限过流保护动作跳闸重合成功;同时#1站变接地变514开关定时限过流保护动作跳闸,380V备自投动作,该站站用负荷由#1站变接地变转由#3站变接地变供电。现场初步检查,确认10kV F2龙桥线702开关、#1站变接地变514开关保护正确动作、本体无异常,并发现#1站变接地变中性点避雷器开裂,且有明显放电痕迹。

2 二次设备检查分析

2.1消弧装置动作情况检查

1、查后台机历史告警报文,发现从7月3日4时37分开始,后台机反复发出”#1消弧位移电压过低告警”动作、复归信号,直至7月4日3时49分复归后为止。根据10kV消弧接地系统结构特点,当消弧系统检测到中性点电压低于6V(一次值)时装置会报”电压过低”信号。

2、检查后台机信息,发现消弧装置在8月18日9时36分起重复报”#1消弧触发异常、#1消弧装置故障告警”动作、复归信号,并在当天下午13点16分告警动作后不再复归。

3、检查#1消弧装置保护,发现8月18日#1消弧装置无任何动作报告,消弧系统在系统发生接地故障时刻并未有启动。

2.2站变接地变保护动作情况检查

现场核查后台机SOE报文中可得#1站变接地变514开关保护动作情况,结合其定值可得如下数据:

另外,从#1站变接地变保护装置报文得知,保护装置动作时间与SOE报文一致,定时限过电流动作的A相电流为1.91A(一次值:382A),大于定值单的整定值1.1A(一次值:220A),逻辑正确动作。

2.3馈线保护动作情况检查

本次异常跳闸除#1站变接地变动作外,还有同时出现10kV F2保护动作,从后台机SOE报文中可得702开关保护动作情况,结合其定值可得如下数据:

另外,从F2保护装置报文得知,保护装置动作时间与SOE报文一致,定时限过电流动作的A相电流为2.98A(一次值:1788A),大于定值单的整定值0.9A(一次值:540A),逻辑正确动作。

2.4集控端信号检查

由于该站为无人值班站,日常监视数据均上报到集控端。调查集控端数据发现在7月3日至8月18日的期间,集控端没有发出”消弧装置异常”的相关信号。仅在开关跳闸时,发出相应的保护动作及开关变位信号。

但在此期间,10kV 1M母线共发出4次接地故障告警并复归的信号。

2.5二次设备检查综述

综上所述,#1站变接地变514开关保护及10kV F2开关保护均为正确动作,初步怀疑由于F2线路发生故障,且消弧系统未启动补偿,引发#1站变接地变保护动作。另外还有两个问题需要进一步分析:(1)”#1消弧位移电压过低”的原因;(2)集控端未发出”消弧装置异常”信号,导致无法及时发现设备异常。

3 一次设备检查分析

3.1一次设备检查

1、检查514开关各部件外观状况良好,对514开关进行了机械特性及低电压动作测试,结果合格。

2、检查#1站变接地变及其消弧线圈外观良好,确认档位为2-3-3档,试验所完成绝缘及耐压试验后,确认各项数据合格。

3、现场检查发现#1站变接地变中性点避雷器本体已击穿,外绝缘材料已有烧熔现象,随后对故障避雷器进行解剖,发现内部氧化锌阀片已烧熔,用2500V电动摇表测量避雷器绝缘为0。

4、解剖故障避雷器(如图2)发现:(1)故障避雷器复合硅橡胶第一至第三伞裙之间,已被击穿开裂四分之三,硫化硅橡胶外伞裙击穿部分存在烧熔现象,拨开外伞裙观察其内壁,除击穿部位,其他部位内壁光洁良好,无爬电闪络痕迹与受潮现象;(2)故障避雷器的内部三片阀片外部已完全变黑,质地变脆,外观已明显烧熔变形,且三片阀片中间均有明显击穿形成的孔洞;两块空心垫块有部分烧熔现象,整体为黑色,内表面有固定片的烧熔物质黏附,内部三块固定片已完全烧熔,中间存在空洞,整体为黑色。

图2 故障避雷器解剖图

3.2一次设备检查综述

综合上述,本次避雷器内部故障属产品质量问题,由于运行中阀片出现劣化情况,在经受多次系统过电压冲击下,避雷器内部三个阀片均被击穿,使得接地变绕过消弧线圈直接接地,造成10kV 1M改变为中性点直接接地系统。当8月18日发生F2接地故障后,短路电流流过避雷器时,引起劣化的避雷器阀片的热崩溃,造成第一至第三伞裙外绝缘破裂,以及内部导体熔毁故障。

4 故障原因分析及发展机理

7月3日4时37分,后台机发出10kV 1M母线接地告警并复归,而后不停的报”#1消弧位移电压过低”告警动作、复归信号,表明避雷器已出现阀片劣化击穿现象,中性点产生的位移电压被短路,消弧线圈无法感应到电压,导致当日不断出现”#1消弧位移电压过低”告警动作、复归信号。

随后7月14日至8月3日陆续出现3次1M母线接地告警并立刻复归,即存在瞬间的接地故障,系统过电压继续冲击避雷器阀片使其加速劣化。

8月18日9时36分,消弧装置再次重复出现”#1消弧触发异常、#1消弧装置故障告警”动作、复归信号,直至13时19分之后该信号再没有返回,表明避雷器内部阀片已处于完全导通状态,消弧系统报警不再复归,此时#1站变接地变中性点直接接地,10kV 1M变成直接接地系统,整个消弧系统失去作用。但由于集控端没有发出”消弧装置异常”等信号,造成无法及时监控到故障情况。

图3 故障机理

8月18日15时36分发生F2线路故障,此时由于接地故障电流流过避雷器,较低阻抗的阀片严重过热引起热崩溃,同时故障电流流过514开关造成514开关过流保护动作跳闸(如图3所示)。

5 暴露问题及应对措施:

该避雷器存在质量问题,出现阀片运行中劣化击穿现象,不满足安全运行要求。停电更换避雷器并试验合格后,恢复#1站变接地变送电,运行正常。同时为避免同类事件发生,后续对管辖范围内所有10kV接地变中性点避雷器及后台信息开展排查,及时消除隐患。

2、调查发现”四遥导则”中没有明确必须上报”接地装置异常”的信息,故无法远程监视接地装置故障情况。事件后,通过完善”四遥导则”,明确接地装置信号上送要求,减少远程监视的盲点。

6 结论

现时10kV系统多采用消弧线圈或小电阻接地方式,当接地装置发生故障时将会改变10kV系统的运行方式,为确保系统的安全可靠运行,提出如下建议:(1)投运前加强接地装置及其附属配件验收质量及技术监督,确保设备不留隐患地投运;(2)投运后加强接地装置的远程监视及运维检修,及时发现并消除设备隐患。

参考文献:

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[5]小电流接地系统误报警原因分析[J].辛朝波.电世界.2017(06)

作者简介:

刘柏良(1984-)男,广东东莞,汉族,大学本科,工程师,从事变电运行工作。

论文作者:刘柏良

论文发表刊物:《电力设备》2018年第34期

论文发表时间:2019/5/20

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