摘要:某核电站汽轮发电机密封油系统(GHE)自投产运行以来,密封油真空泵长期存在频繁跳闸问题,严重威胁系统的安全稳定运行。通过对系统进行排查及分析,认为导致该问题的根本原为泵气镇阀滤网堵塞,生成凝结水,造成润滑油变质。通过对泵出口管道进行重新布局,定期检查气镇阀,润滑油变质导致泵频繁跳闸问题得到解决。本文所述原因分析、处理措施,对解决同类型设备频繁跳闸问题具有较好的指导意义。
关键词:密封油系统 真空泵 频繁跳闸
发电机密封油系统的作用是为发电机密封瓦提供连续的密封油,以保证发电机的气密性,防止氢气外漏。某核电站汽轮发电机组(4*1000MW)发电机密封瓦采用的是单流环结构形式,密封瓦的氢侧回油回到真空油箱后,通过真空油箱下游的密封油泵重新回到密封瓦中。
1GHE401PO是由法国MIL'S EVISA公司生产的旋片式真空泵,型号为E100-2。该泵主要用于核电机组发电机密封油的过滤,使真空油箱在负压的情况下,将油中的水分分离并排放出来,保证GHE密封油中只含有极少的含水量,降低了发电机的氢气湿度。
真空泵主要部件有:油分离过滤器、自动排凝器、油位报警装置、气镇阀、油箱、泵叶片、吸入口滤网、润滑油滤网等。见图1。
图1 泵结构组成
表1 GHE401PO参数
1 问题描述
1GHE401PO密封油真空泵自投产运行以来,主控多次闪发1GHE009KA(1GHE004CW真空泵油箱油位低),1GHE705SN动作,1GHE401PO自动跳闸。1GHE401PO跳闸后,1GHE001CW密封油真空油箱负压无法维持,会使密封油回油不畅,同时1GHE001CW密封油真空油箱内氢气不能及时抽出,存在氢聚集的风险。对泵本体、1GHE004CW油箱液位进行检查,通过更换分离过滤器、更换润滑油、油箱补油等操作,真空泵短时恢复可用。
2 原因分析
停泵指令如下:
a)主控1GHE001KG停运;
b)1GHE001CW液位高(1010mm)自动停运;
c)1GHE004CW真空泵润滑油箱油位低(≤20mm),1GHE705SN触发,自动停运。
真空泵的日常维护工作有:
a)检查润滑油油位,定期更换润滑油。泵首次运行500 小时后进行首次换油,之后是每运行3000 小时进行更换。
b)定期更换油气分离滤芯、油过滤器,每运行3000 小时进行更换。
通过分析认为,导致1GHE004CW真空泵润滑油箱油位低(≤20mm),触发1GHE705SN的因素如下,并逐一进行排查。
(1)油气分离滤芯堵塞
(2)自动排凝器堵塞
(3)油位报警装置故障
(4)润滑油乳化变质
(5)泵体运行温度过高
2.1 油气分离器芯堵塞
油气分离器芯(图2件6)的作用是分离油中的杂质,过脏的分离滤芯会造成泵静能头的损失。如果滤芯破裂,泵的排气口将有油雾喷出。
逐对滤芯进行更换,并对旧的滤芯解体检查,未发现滤芯过脏或破损情况,且更换新的滤芯后,在较短时间内(约一到两周)仍发生真空泵频繁跳闸的情况。据此说明,油气分离器芯短时间严重堵塞导致真空泵频繁跳闸可能性小。
图2 油气分离器芯
2.2自动排凝器堵塞
自动排凝器故障会导致泵出口分离过滤器上游滞留较多的油,而油不能顺利经过浮子阀重新注入到泵内,这将使泵油箱内液位降低。经检查浮子阀动作正常,排油通管畅通。自动排凝器堵塞导致泵跳闸可以排除。
图3 自动排凝器
2.3 油位报警装置故障
1GHE705SN在油箱润滑油量少时,报警并发送停泵信号,经仪表控制技术人员多次检测,检查浮子灵活,浮子表面无附着物,油位报警装置无异常。油位报警装置故障导致泵跳闸可能性较小。
图4 油位报警装置
2.4 润滑油乳化变质
对1GHE401PO润滑油取样化验,结果显示润滑油严重乳化。油品中进入水分,油液的表面张力会降低,不能形成大的气泡漂浮到液面,而是碎裂成细小的气泡滞留在油液内部并难以释放,造成泡沫增多。泡沫会使油路发生气阻,供油量不足,导致油箱内液位降低引起1GHE705SN报警。润滑油乳化变质,导致泵跳闸可能性最大。
造成润滑油乳化变质的原因如下:
2.4.1气镇阀滤网堵塞,加剧凝结水生成。
真空泵抽除的气体为永久性气体和可凝性气体的混合物。气镇阀(渗气阀)是旋片真空泵为抽除可凝性气体而设置的,其原理是在压缩过程中放入一定量的空气以提高混合气体的压力,混合气体的压力为空气的分压力和水蒸气的分压力之和,在蒸汽的分压力尚未达到泵温下的饱和蒸汽压时,混合气体压力超过排气阀的压力而打开排气阀,使蒸汽来不及在泵腔中液化而被排除泵外。
气镇阀由节流阀和止回阀两部分组成,节流孔前安装有滤网(见图5)。节流阀控制掺入气体量,止回阀防止泵腔内气体压力高于掺气压力时出现返流。滤网堵塞,会直接影响气镇阀渗入气体,导致凝结气体不能顺利排到泵体外,加剧凝结水生成。经检查,1GHE401PO的气镇阀节流孔畅通,但滤网存在脏污堵塞较为严重。
图5 气镇阀
2.4.2 排气管道布置不合理,凝结水倒流至油箱。
图6 出口排气管布置
图7 凝结水倒流
2.5 泵体运行温度过高
E100-2型号泵未配备油冷却器(见图1),泵在运行时油箱表面温度,长时间处于82-95℃之间,夏季高温环境时甚至高达100℃。统计泵跳闸数据表明,一年中5-9月份泵跳闸的次数明显高于的其它月份。泵体运行温度过高,油质快速恶化,导致泵跳闸的可能性大。
3 处理措施
通过原因分析,认为导致密封油真空泵跳闸的根本原因,是气镇阀滤网堵塞,生成凝结水,造成润滑油乳化变质。另外,泵体运行温度过高,也会加快润滑油变质劣化。处理措施如下:
3.1检查清洗气镇阀
将气镇阀检查清洗工作列入维修大钢,每运行3000 小时,检查气镇阀节流孔是否畅通,清洗或更换气镇阀滤网。
3.2 泵出口排气管改造
对真空泵排空管道的布置进行调整,使整个排气管道形成真空泵出口处为最高点,整个管道保持4%顺坡降趋势。改造后的管道见图6。
图6 排气管改造后
3.3 真空泵换型
MIL'S EVISA真空泵型号为E200/300配备有冷却器,将E100改型为E200/E300形式的真空泵,防止润滑油未到更换周期已经被高温劣化。
3/4GHE401PO出口排气管已改造完成,并对气镇阀进行定期检查。通过对润滑油水份含量的纵向对比(3/4GHE401PO排气管改造前后),3/4GHE401PO 与1/2GHE401PO润滑油水份含量的横向对比(1/2GHE401PO排气管未改造完毕),润滑油乳化变质的情况已得到明显改善。改造后的3/4GHE401PO,未发生泵跳闸事件。
4 结束语
分析清楚GHE401PO真空泵频繁跳闸原因并锁定根本原因,在熟悉设备结构,明确各部件用途的基础上采取针对性措施进行治理,解决泵频繁跳闸的问题,保证了机组安全稳定运行。
作者简介:顾先勇(1984—),男,贵州省遵义市人,工程师,学士,热能与动力工程专业。
论文作者:顾先勇
论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期
论文发表时间:2019/8/26
标签:真空泵论文; 油箱论文; 润滑油论文; 滤网论文; 凝结水论文; 排气管论文; 频繁论文; 《基层建设》2019年第16期论文;