提高码头上部结构观感质量的技术措施论文_焉浩

中交海洋建设开发有限公司 天津 300453

摘要:锦州港203B、204B泊位工程为创省优工程,施工过程中采取了多项新技术,取得了良好的效果。

关键词:上部结构、观感质量、技术措施

1工程概况

锦州港203B、204B泊位工程,为两个5万吨级泊位;码头主体为沉箱重力式顺岸结构。

上部结构主要包括:现浇胸墙、现浇面层砼等;本文主要讲述胸墙、面层砼、护轮坎等施工过程中采取的技术措施。

2 胸墙施工

2.1 大体积砼防裂措施

胸墙标准段长度为18.29米,砼方量约为215m3,属于大体积砼,因此防止砼裂缝产生,成为重点。钢筋砼构件产生裂缝的原因复杂,就材料而言,砼干缩和温差收缩是主要原因,外部约束也有一定的影响,针对以上原因采取了如下防裂措施:

2.1.1 提高砼自身的抗裂能力

(1)掺加膨胀剂

在砼中内掺13%的YS型膨胀剂,拌制成补偿收缩砼,使砼在凝固过程中产生适度膨胀,在钢筋和邻位的约束下,在结构中产生0.2~0.7Mpa的预压应力,这一应力可以大致抵消砼硬化过程中产生的收缩拉应力。从而防止或减少砼收缩开裂;当砼后期处于干燥状态或大体积处于降温时,初、中期的膨胀能抵消后期的全部或部分收缩,从而使砼具有抗裂能力。

(2)严格控制原材料的质量

原材料的质量决定砼的内在质量。选用质量较好碎石作为砼粗骨料,同时坚持碎石筛洗,使碎石中石粉含量控制在规范允许范围之内;在砂源进行筛砂处理,含泥量达标后方能运输至拌和站。

(3)提高计量精度

在存料场,大石、小石和砂子分别储存,避免骨料混合影响计量准确;储存场设渗水孔防止骨料积水,并且通风良好,减少骨料含水量影响计量精度;骨料、外加剂、水及水泥均采用电子称计量,提高计量的精度。

(4)施工缝接茬处理

施工缝处进行凿毛处理,增强新老砼的结合;浇筑上层砼前,将下层砼表面浮渣清理干净,用清水润湿,然后铺一层高标号砂浆,避免接茬处出现干缩裂缝。

(5)应力集中部位增加构造配筋

在门机接电箱、上水栓井和系船柱底座等应力集中部位增加构造配筋,当荷载、温度、收缩等外界因素作用时,钢筋和砼共同作用,阻止砼径向裂缝的发展。

(6)二次振捣和二次抹面

顶部二次振捣和二次抹面,保证砼均匀、密实,提高砼的抗裂能力。

2.1.2 降低砼内外温差

(1)降低水化热

采用中、低热水泥,在砼中掺加缓凝高效减水剂、以减少水泥用量,达到降低水化热的目的。

(2)降低砼入模温度

尽量选择温度较低时段拌制砼;水泥出厂后,经储存降至接近自然温度之后使用;夏季高温季节施工时,合理组织协调,缩短砼出机到入模的时间。

(3)减少相邻段砼温度的影响

采用跳仓浇筑法,减少相邻段砼温度的影响。

(4)加强养护

胸墙迎海面处风浪较大,直接覆盖养护效果较差,迎海面采取先喷洒养护液再覆盖养护的方法;顶面和背面采取覆盖土工布洒淡水保湿养护的方法;当日平均气温低于5℃时,采取覆盖塑料薄膜和帷幕进行保温养护。

2.2 其它技术措施

(1)采用大片桁架结构钢模板,整体刚度大、变形小、板面接缝少;接缝处用铁腻子打磨找平,整体性好。

(2)胸墙模板多次重复使用后,对前片模板进行改造,在原板面贴一层5mm厚的钢板,提高板面的刚度和平整度,消除板面变形影响;保证砼面的光滑、平整。

(3)在模板对拉孔处设止浆圆盘,止浆圆盘由白钢加工成圆台形状,上表面半径为4cm,下表面半径为5cm,厚度1cm。圆盘上设圆孔,对拉杆包PVC管从此孔穿过,止浆效果明显。见图2。

(4)在胸墙迎水面分段接茬处设八字角,使错牙在感观上不明显。

(5)胸墙前片模板座在三角托架上,三角托架通过与沉箱上预留的圆台螺母连接加固,三角托架上安放有标高调整板,可准确的调整前片模板的标高;前片模板底口设八字角,采用5cm厚的木板和三合板搭配止浆。见图3

(6)前片模板处砼设专人振捣,反复试验,掌握规律,振捣棒应距离模板面10~15cm,振捣时间在20s左右时,减少砼表面气泡。

(7)护舷预埋螺栓孔位置设有止浆圆盘,保证了止浆效果;U型环采用定位板限位,通过拉杆与模板加固,保证U型环周正,定位板与模板接触面贴单面胶条,止浆效果明显。

(8)系船柱底座四周与砼接触面处,包2cm厚的沥青木丝板,顶口贴2cm厚3cm高的橡胶条,既防止砼产生裂缝又美观。

(9)砼达到28天强度后,对胸墙八字角进行打磨;预留圆台螺母孔处,用1:1水泥砂浆掺加膨胀剂堵缝,堵缝前进行试验,保证前后砼颜色一致。

3 护轮坎施工

为保证护轮坎面平、线直,提高码头前沿的观感质量,采取如下的措施:

3.1在护轮坎底部增加外凸式梯形条,弥补胸墙砼的错牙缺陷;将胸墙顶部与梯形条接触部位截除2cm宽的砼条,保证新老砼的结合以及底部线条的顺直。

3.2模板采用钢模板竖连杆结构,板面接缝少,梯形条部位钢板轧制而成,板面平整。

3.3在三脚架上设顶丝进行前模底口的限位调节,控制模板底口的顺直;用连接在三角托架上的的紧张器调整模板的垂直度。

3.4前模底口采用木条两侧贴单面胶条止浆,保证接缝严密;为防止木条弯曲,影响护轮坎底口顺直,在三角托架之间悬挂角钢托住木条。

3.5系网环预埋钢板采取切板处理,使钢板的边角整齐、无毛边;预埋钢板与模板接触面四周贴单面胶条止浆,保证了预埋件四周砼密实,无漏浆现象。

3.6 为了提高制作精度,避免伸缩缝木板与砼形成错牙,采取现场量尺寸、现场加工伸缩缝木板的方式。

3.7由于设计分段较长(18.29m),前期出现了若干条干缩裂缝。在后续施工中,采取了切缝处理,有效的防止了裂缝的出现。每段切3条缝、深4cm。

3.8 护轮坎喷漆处理。前期喷漆原料采用的是氯化橡胶漆,经过一段时间的暴晒、风化之后,发生了脱皮和破裂的现象。在后续施工时,改用聚氨脂水泥地坪漆,此漆用固化剂和稀释剂按照一定比例进行调配。用后效果明显,无脱皮和破裂等现象的发生。

3.9 严格的控制模板的前沿线,根据沉降位移观测资料,统计出前沿线偏位观测值,将全部观测数据取平均值,作为前沿线的控制值。小于控制值处,模板顶口和底口前沿线采用控制值;大于或等于控制值处,模板顶口前沿线采用控制值,底部靠在胸墙上采取倾斜支立。对于一段内既有大于控制值也有小于控制值的点,按大于控制值来控制。

4 面层砼施工

4.1模板选型

模板采用钢木结合模板。模板顶口为[10,这种模板的优点:加工时、变形小、不影响板面平整度、成本低。

4.2 砼压面

为了提高压面质量,其工序定为:找平→木抹子一次找平→顶面水稍干后一次压光→二次木抹子搓平、二次铁抹子压光→三次铁抹子压光;压面后达到顶面平整、内实外光。为了不影响砼表面强度,顶面未进行拉毛处理;在压面过程当中出现大风天气时,及时用塑料布覆盖,防止砼假凝而产生裂缝。

4.3 胀缝、伸缩沉降缝

面层设横向胀缝和伸缩沉降缝;在胀缝和伸缩沉降缝处设置2cm厚的沥青木丝板,顶部3cm处用胶水粘贴橡胶条,以保证顶部顺直、平整、美观;胀缝处设传力杆,采用聚乙烯滑动传力杆套筒;滑动传力杆钢筋先涂防锈漆一层,再涂油脂外包聚氯乙烯薄膜;由于伸缩缝板分条安装,严格控制伸缩沉降缝在一条直线上,以保证美观。

5 小结

在203B、204B泊位工程码头上部结构施工中,吸收借鉴了以往成熟的施工工艺,同时结合工程本身的结构特点和工艺要求,进行了大胆的技术创新和工艺改进,取得了良好的效果,

(1)在胸墙三脚架上安装标高调整板,从而可以较准确的调整胸墙模板的标高。

(2)在胸墙模板对拉孔处焊接止浆圆盘,止浆效果良好,提高了对拉孔处砼的观感质量。

(3)伸缩沉降缝和胀缝顶口采用橡胶条,增加观感质量。

论文作者:焉浩

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第15期

论文发表时间:2018/10/22

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