W火焰锅炉氮氧化物超标原因分析及对策论文_刘威

W火焰锅炉氮氧化物超标原因分析及对策论文_刘威

(阳城国际发电有限责任公司 048000)

摘要:W火焰锅炉的结构特殊,带来了烟气中氮氧化物浓度过高的问题。随着环保要求的日益严格,稍有不慎就会造成排放超标。本文从分析氮氧化物超标的原因入手,根据不同的情形采取相应的对策,从而保证锅炉达标排放。

关键词:W火焰;锅炉;氮氧化物;超标

一、锅炉脱硝系统简介:

某厂锅炉由美国福斯特•惠勒能源公司(FWEC)制造,其类型为亚临界、一次中间再热、双拱型单炉膛W型火焰、平衡通风、固态排渣、露天布置、自然循环汽包型燃煤锅炉。锅炉烟气脱硝系统采用选择性非催化还原(SNCR)+选择性催化还原(SCR)烟气脱硝工艺。SNCR脱硝系统布置在炉膛上部屏式过热器区域,在炉膛850~1100℃这一狭窄的温度范围内,均匀地喷入尿素溶液,尿素分解后可选择性地还原烟气中的NOx,生成N2和H2O。SNCR系统较为简单,不受机组燃料和负荷变化的影响,喷枪分六层布置(前墙四层,后墙两层),共54支。SCR脱硝系统布置在空预器入口,催化剂为3+1层布置,喷入反应器的气体为经空气稀释后氨气,将烟气中NOx还原成N2和H2O。

二、锅炉烟气NOx的产生机理

目前锅炉燃烧产生的NOx主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),其中NO占90%,NO2占5%~10%,因此,燃煤电厂NOx的排放量主要取决于NO。燃烧过程中所产生的NOx量与煤炭燃烧方式、燃烧温度、过量空气系数和烟气在炉内停留时间等因素密切相关,煤炭燃烧产生NOx的主要机理有以下三个方面。

1.热力型NOx

热力型NOx是由空气中氮在高温条件下氧化而成,生成量的多少主要取决于温度,NOx生成量随温度增高而增大,当温度低于1350℃时,几乎不生成热力型NOx,随着反应温度的升高,其反应速率按指数规律增加,当温度大于1500℃时,每增加100℃,反应速率增大6~7倍。随着O2浓度和温度的增高,NOx生成量存在一个最大值。因此,尽量避免出现氧浓度峰值和温度峰值是减少热力型NOx生成的有效措施。

2.燃料型NOx

燃料型NOx是燃料中氮化合物在燃烧过程中热分解再氧化而生成的,燃料型NOx的生成量与火焰附近氧浓度密切相关,通常在过量空气系数小于1.4的条件下,转化率随着O2浓度上升而呈二次方曲线增大,这与热力型NOx不同,燃料型NOx生成过程的温度水平较低,且在初始阶段,温度影响明显,而在高于1400℃之后,即趋于稳定。燃料型NOx的生成量与不同的燃料和锅炉运行方式关系密切,其占锅炉排放总量的60%~80%。

3.快速型NOx

碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时,在反应区附近会快速生成NOx,其转化率取决于过程中空气过剩条件和温度水平。

4.燃烧过程中NOx的生成比例

在燃烧温度低于1400℃时,烟气中NOx绝大多数是属于燃料型的NOx,大于1400℃时,热力型NOx快速增多。

三、W火焰锅炉烟气NOx的控制方法

1.配煤掺烧

W火焰锅炉原设计煤种为无烟煤,其挥发分很低(只有8%左右),着火困难,着火点远离燃烧器喷口,导致燃烧温度最高的区域在拱下F层二次风喷口处(拱下有三层送风,分别是D、E、F,F层占拱下风的65%左右),热力型NOx快速增多,烟气中NOx浓度高达1600mg/Nm3。通过无烟煤和烟煤配煤掺烧,使挥发分达到18%左右,这样燃烧器着火点提前,燃烧温度最高的区域变为D、E层二次风喷口处。通过关小D、E层二次风挡板,开大F层二次风挡板,实现了分级送风,避免了氧浓度峰值和温度峰值同时出现,有效的减小了热力型NOx的生成,使烟气中NOx浓度减小至900mg/Nm3左右。

2.SNCR系统+SCR系统

超低排放要求烟气中NOx浓度小于50mg/Nm3,若单纯使用SCR系统,将使SCR的脱硝率超过设计值,氨气逃逸率过高,导致氨气消耗量大、空预器堵塞等问题的出现。通过试验,采取先用SNCR系统将烟气中NOx浓度粗调至600mg/Nm3左右,再用SCR系统将烟气中NOx浓度减小至50mg/Nm3以下的方法,可以使SNCR和SCR系统都高效的运行,既可以满足环保要求,又解决了氨气逃逸率过高的问题。

四、锅炉烟气NOx超标的原因及对策

(1)锅炉运行工况变化导致NOx超标

1.机组负荷变化的影响

升负荷:升负荷初期随着进入炉膛的燃料迅速增多,产生的NOx势必增加,负荷率越大产生的越多,而SCR出口NOx和总排口NOx由于系统原因可能不会马上变化,此时应手动开大SCR喷氨调阀,观察5-10分钟,如果总排口NOx不超35mg/Nm3且上升平缓或超过35 mg/Nm3且开始下降,SCR喷氨调阀可保持当前开度继续观察,如果总排口NOx仍呈快速上升趋势,则仍须继续开大SCR喷氨调阀,防止总排口NOx超标。随着负荷的升高不断的增加喷氨量,确保总排口NOx有15 mg/Nm3的裕度。

降负荷:在降负荷的过程中,逐渐关小SCR喷氨调阀。当距目标负荷20MW时,要停止关小喷氨调阀,一般降负荷速率越大回调越剧烈。当煤耗曲线快速上升时,就要跟随其变化逐渐开大SCR喷氨调阀,直到煤耗停止上涨或开始下降、总排口NOx上升缓慢。待负荷稳定后,再调整SCR喷氨调阀,确保总排口NOx有15 mg/Nm3的裕度。

2.启停磨煤机的影响

启停磨煤机对锅炉内燃烧工况扰动剧烈。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆虽然磨煤机停运瞬间进入锅炉的燃料量减小,但在协调系统的调节下,其他磨煤机会迅速增加燃料量,因此,不管是磨煤机启动还是停止,都要提前开大SCR喷氨调阀,使总排口NOx小于30mg/Nm3,待炉内工况稳定后,再调整SCR喷氨调阀,确保总排口NOx有15 mg/Nm3的裕度。

3.投停燃烧器的影响

投运燃烧器:在稳定负荷下,投运个别燃烧器瞬间,入炉的燃料量会增加,该侧SCR出口NOx会暂时上升,相应的喷氨调阀应开大一点。观察5到10分钟,若总排口NOx有持续上升的趋势,可继续开大喷氨调阀,待总排口NOx稳定后再关回到原来的开度。

停运燃烧器:在稳定负荷下,停运个别燃烧器时,虽然停运瞬间入炉的燃料量减少,但会导致同台磨其它燃烧器的燃料量分布发生变化,不可盲目的关小该侧SCR喷氨调门,应保持当前开度,注意观察SCR出口NOx的变化趋势,待参数稳定后再做相应调整。

4.过量空气系数及二次风门的影响

在同一负荷下,增加二次风量会导致NOx浓度升高,因此,在增大过量空气系数时,应提前开大SCR喷氨调阀,反之,减少二次风量时,可适当关小喷氨调阀。调整拱上和拱下各风门时,会导致燃烧高温区域的风量发生变化,从而引起NOx浓度的变化。总风量一定的情况下,开大拱上风门或关小拱下风门,会使NOx浓度升高;关小拱上风门或开大拱下风门,会使NOx浓度降低。在调整风门的同时,应对SCR喷氨调阀进行调整,避免NOx超标。

5.锅炉吹灰的影响

锅炉投入蒸汽吹灰时,尤其是前面几支吹灰枪,对NOx影响较大。以右侧吹灰枪为例:当吹灰枪投入后,会排挤右侧烟气,使左侧烟气量增大,左侧SCR出口NOx增加,右侧SCR出口NOx降低。由于吹灰枪的蒸汽扰动,使SNCR系统中尿素溶液和烟气充分混合,脱硝效率提高,右侧SCR入口NOx大幅下降。总的来说,投入吹灰枪时总排口NOx降低,吹灰枪越靠前,NOx降低的越多,但这只是暂时的,当吹灰枪退出后,NOx会迅速增加,因此,吹灰时不可盲目的减少喷氨量。在吹灰枪投入时,可以适当的关小吹灰侧的喷氨调门,当吹灰枪退出后,应立即恢复至原开度。

6.锅炉燃料特性的影响

煤挥发分中的各种元素比会影响燃烧过程中NOx生成量,煤中氧/氮(O/N)比值越大,NOx排放量越高。燃煤煤种及掺配比例的变化,会导致挥发分的变化,从而影响燃煤着火点,当挥发分下降时NOx会大幅增加。因此,在正常运行中要关注入炉煤煤质的变化,严密监视SNCR尿素流量和SCR出入口NOx的变化,当以上参数发生变化时,要根据其变化趋势来进行调整,做到勤调、细调。

(三)SNCR系统故障导致NOx超标

1.一组喷枪跳闸

由于个别喷枪滤网堵塞,导致一组喷枪因流量偏差大跳闸,该侧SCR入口NOx将会增大,应开大该侧SCR喷氨调阀。运行中注意监视喷枪流量的变化,发现某支喷枪流量与其他喷枪偏差增大时,及时联系维护清理滤网。

2.尿素泵入口滤网堵塞

尿素泵入口滤网堵塞,将会造成尿素流量下降,SNCR出口NOx升高,应立即开大SCR喷氨调阀,同时到就地切换尿素泵。尿素泵入口滤网堵塞是一个缓慢的过程,运行中应注意比较每个负荷对应的尿素量,发现异常降低时,立即切换尿素泵。另外注意SNCR出口NOx与设定值的偏差,若一直大于设定值,并且尿素量不自动增加,应考虑是否为尿素泵入口滤网堵塞。

3.SNCR系统跳闸

由于压缩空气压力低、电源故障等原因,造成SNCR系统退出运行。SCR入口NOx将大幅升高,应迅速将SCR喷氨调阀开到一个较大的开度,但要注意氨/空气比值小于8%,防止SCR系统保护动作跳闸。若机组负荷高,应快速降低负荷,减少二次风量,使NOx尽快降至50 mg/Nm3以下,避免小时均值超标。

(三)SCR系统故障导致NOx超标

1.单侧SCR系统跳闸

某日,机组升负荷过程中,A、B侧SCR入口烟温高,分别为425℃、424℃,立即投入A侧吹灰枪,由于吹灰蒸汽对烟气的排挤,B侧SCR入口烟温快速上涨至430℃,烟温高保护动作,B侧SCR跳闸,NOx快速上涨。立即停止升负荷,降低SNCR设定值增加尿素量,减少二次风量,投入B侧吹灰枪,开大A侧喷氨调阀。当B侧SCR入口烟温小于430℃时,立即投运B侧SCR。在升负荷速率较大时,应提前进行吹灰,防止烟温过高。当烟温高需要吹灰时,应左右两侧同时进行。

2.供氨压力低,SCR退出运行。

某日夜班,由于压缩空气母管结冰,导致氨区所有气动门失气关闭,供氨压力降为零,所有机组NOx快速上涨。立即采取快速降低机组负荷,降低SNCR设定值增加尿素量,减少二次风量等措施,同时安排人员到就地手动摇开供氨气动门。当供氨压力开始上涨时,应轮流开启各机组供氨调阀,避免同时开启造成供氨压力再次降低。此次异常事件,降负荷果断,采取措施正确,仅造成两台机组小时均值超标,但也暴露出运行人员对氨区气动门手动操作不熟练等问题,需继续完善应急处置预案并加以演练。

目前,国家对环保要求越来越严,达标排放与机组安全具有同等的地位,这就要求电厂加大环保设备的管理力度。由于NOx测量装置的延迟性和单一性,不能快速和全面的反映NOx真实的变化情况,给运行人员的精细化调整带来了难度,需要在工作中不断的总结和探索。

参考文献:

[1]Q+CDT-YCPC+10503+101-2016 350MW机组集控锅炉运行规程

作者简介:

刘威(1978-),男,山西省晋城市人,民 族:汉 职称:工程师,学历:大学本科。

论文作者:刘威

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/5/14

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