摘要:阐述K13NT型铁路货车在换装转K2型转向架改造工作中遇到的问题,并提出改进建议。
关键词:货车;换装;K2;建议
1引言
为适应铁路货车提速重载要求,提高车辆运行品质,中国铁路总公司组织对装用转8B(转8AB)型转向架铁路货车进行了换装转K2型转向架改造工作。2017年下半年,我段陆续组织对管内十余辆K13NT型铁路货车按照改造工艺进行转K2型转向架改造。在改造过程中,我们发现了一些问题,笔者对这些问题进行了分析,并提出改进建议,以便和大家共同讨论和解决。
2改造中出现的问题
在底架附属件改造中,要求切除原有测重机构,在中梁下翼板两侧分别重新焊装测重机构安装座(图2-1),以便安装KZW-A型空重车自动调整装置。在焊装测重机构安装座时,我们发现安装座与中梁下翼板的横向焊接搭接量过少,仅为5mm(图2-2),不能满足焊接强度需求,且在焊接过程中,测重机构安装座无法呈现水平状态,在补强板与中梁翼板过渡区域出现上倾(图2-3),导致安装座螺栓孔过高,测重机构无法正常组装。
图2-1 测重机构安装座
图2-2 安装座与中梁下翼板焊接搭载量
图2-3 安装座上倾
图3-1补强板与中梁下翼板横向间隙
图3-2 测重机构安装座焊接尺寸
3原因分析
K13NT型铁路货车在设计中,为增强梁的强度,在牵引梁及中梁下翼板焊装有补强板,补强板与中梁下翼板横向有45mm间隙(图3-1),而测重机构安装座焊接部位尺寸宽度为50mm(图3-2),因此,只留有5mm的安装座与中梁下翼板补强板结合部位,其余要求焊接的45mm均不能与中梁下翼板接触,处于悬空状态,造成焊接搭载量不足。
4解决方案
方案一:对测重机构安装座尺寸进行调整,延长安装座焊接部位长度,将50mm的焊接长度加长至100mm(图4-1),在去除补强板与中梁下翼板横向45mm间隙后,可实现测重机构安装座与中梁下翼板补强板的焊接搭接量55mm,可以确保焊接强度及焊后水平状态。
方案二:在中梁下翼板靠近补强板部位焊装材质Q235尺寸为200*45*10mm的垫板,填补补强板与中梁下翼板横向45mm间隙。垫板高度10mm,与补强板高度一致,同时对垫板进行三面满焊,焊后将高出焊波及毛刺打磨平整。在此基础上再焊装测重机构安装座,便可实现焊接横向搭接量50mm的要求,确保测重机构安装座焊接强度(图4-2)。
图4-1方案一测重机构安装座焊接尺寸延长
图4-2 方案二焊装垫板
5结束语
K13NT型铁路货车换装转K2型转向架改造工作仍在改造实践中不断摸索,积累经验,改造后的车辆品质还需要通过车辆运行状态进行检验。上面所谈到的是笔者在改造工作中遇到的一些问题及改进建议,疏漏和不到之处还请各位专家不吝指教,在此表示感谢。
参考文献:
[1] 中华人民共和国铁道部.铁路货车制动装置检修规则[M].中国铁道出版社,2008年.
[2] 中华人民共和国铁道部.铁路货车段修规程[M].中国铁道出版社,2012年.
[3] 黄毅,陈雷.铁路货车检修技术[M].中国铁道出版社,2010年.
论文作者:章道未
论文发表刊物:《基层建设》2018年第1期
论文发表时间:2018/5/18
标签:货车论文; 转向架论文; 机构论文; 补强论文; 铁路论文; 横向论文; 垫板论文; 《基层建设》2018年第1期论文;