摘要:介绍了导致5E—AC自动量热仪点火失败的几个原因,根据点火失败现象分析,提出相应的解决措施,使自动量热仪进入正常运行状态。
关键词:自动量热仪;点火失败;原因;措施
引言
5E—AC自动量热仪由单片机控制,立式结构类型。自动定量内筒水量、调水温,自动完成测试全过程,占用空间小,换水操作方便快速,可靠性好,不受电脑病毒影响。专用水循环系统,自动定量内筒水量和水温调节;5E—AC自动量热仪功能非常强大,有自诊断及语音提示功能。按照自动量热仪的测定原理,首先计算机控制外桶泵满水,接着将外桶水平衡到内桶,水位达到要求后打开搅拌器将水温搅拌均匀、稳定后控制点火,在开搅拌的同时开始进行温度的处理,点火后样品在氧气的助燃下迅速燃烧,使内桶水温上升,当氧弹内所有热量散出后温度开始下降,计算机检测到下降信号后则一次实验结束,同时控制停止搅拌、读温并放水,同时对数据进行处理计算出最终结果。然而,使用自动量热仪点火却往往失败。本文就5E—AC自动量热仪测定煤的发热量点火失败的七种故障原因及解决措施,进行简要分析。
1自动量热仪点火故障现象一至三分析
1.1故障现象一原因分析及故障处理
故障现象:点火丝未烧断,导致点火失败。
点火失败原因分析:导致自动量热仪点火失败的原因有:自动量热仪点火控制部分没接通电源;点火电极没有接好及点火电极两上极都靠在充氧头上;点火电极有断线或短路;坩埚架和点火电极靠在一起;点火控制器坏。
故障处理措施:点火丝未烧断,导致点火失败时,首先检查点火线路是否通畅。用万用表测量氧弹上的两个点火电极间是否通畅(对于独头氧弹,测量独头的中心与弹体是否导通),若线路不通,多半是由于两个电极柱氧化生锈(有时是“白锈”肉眼不易发现)而使导电不良,此时应用砂纸将两个电极柱,特别是与点火丝连接的部位打磨光亮,使点火丝连接的部位接触良好,如果两电极柱干净明亮或打磨光亮时仍不导电,则应检查量热仪上的两个电极引出线间是否导通,若不导通,可能是引出线中有虚焊和断线的情况。当然有可能是操作人员在连接点火丝时,未能保证与电极柱接触良好。此时只需换一根新点火丝(若旧的已通过电的话),重新连接即可。如果通过检查证实氧弹和仪器的点火线路都是导通的(氧弹与仪器连接并开通点火线路时点火丝发红),说明点火失败的原因是短路造成的。此时应该检查两电极柱,主要检查带坩埚架的电极柱,是否与氧弹接触,氧弹内的绝缘套柱是否破损及内筒水是否干净,或混入电解质等。所以每次试验前
要检查点火控制部分及点火电极是否是否接好,点火保险丝断要及时更换;点火控制器坏也要及时更换。
1.2故障现象二原因分析及故障处理
故障现象:点火丝烧断,煤样没有烧着,导致点火失败。
故障原因分析:测定发热量时点火丝没有绑好;棉线吹出了或点火丝没有触到煤样或(苯甲酸),未充氧或(氧压太低),导致自动量热仪点火失败。
故障处理措施:当点火丝烧断煤样没有烧着时,首先应检查点火丝是否绑好,其次检查棉线是否吹出及点火丝是否触到煤样,最后检查氧弹是否充氧及充氧压力是否达到3.0 MPa,充氧时间是否达到15 s。
1.3故障现象三原因分析及故障处理
故障现象:氧弹漏气,煤样没有烧着,导致点火失败。
故障原因分析:氧弹漏气的主要原因是各部件连接部分、橡皮圈弹性不好或部件磨损造成的接触不严密,导致自动量热仪点火失败。
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故障处理措施:氧弹漏气,煤样没有烧着时,①应检查氧弹橡皮圈是否老化,如果老化应及时更换;②由于橡皮圈过于干燥,特别是北方,此时应在每天做试验前往橡皮圈上浇点蒸馏水,让它相当溶胀,搽干后在做试验。有时氧弹进、出气口接头内部有脏物或上得不紧,也会导致这些部位漏气,这时也可拧下氧弹进、出气口接头,擦去内部脏物,重新拧紧;③有一种出气口接头为尖锥形或椭圆形,长期使用(特别是每次拧得过紧的话),会造成磨损,以致接触不良而漏气,此时应送厂家修理。
2自动量热仪点火故障现象四至七分析
2.1故障现象四原因分析及故障处理
故障现象:点火丝烧断,煤样已燃烧,但温度显示~直不上升。
故障原因分析:①是量热仪探头接触不好,或探头线有折断处,探头位置接得不正确(接人串行口中),探头内铂金电阻向上移动,不在透水眼之内;②是测温卡坏;③是A桶、B桶的探头线与控制线没有连在对应的A卡、B卡上,互相错位了,温度显示一直不上升,导致自动量热仪点火失败。
故障处理措施:首先检查自动量热仪探头接触是否良好,或探头线有折断处,探头线有折断处应及时更换,把探头位置接正确,把探头内铂金电阻对准透水眼之内;如果测温卡坏应及时更换;保证A桶、B桶的探头线与控制线没有连在对应的A卡、B卡上,不能互相错位。
2.2故障现象五原因分析及故障处理
故障现象:点火丝烧断,试样烧着了温度有一点变化,测试结果异常。
故障原因分析:点火丝烧断,试样烧着了温度有一点变化。①是探头铂电阻位置太靠紧,探头铂电阻不是位于氧弹中部,而是位于上部;②测温卡坏;③是搅拌器故障,导致自动量热仪点火失败。
故障处理措施:首先保证探头铂电阻位置不能靠得太紧,探头铂电阻一定位于氧弹上部;如果测温卡坏要及时更换;检查搅拌器叶片松动或脱落要及时修复,搅拌器电机坏了(或停了)、搅拌器线路有断路要及时修复。
2.3故障现象六七原因分析及故障处理
故障现象六:①故障现象。苯甲酸燃烧不完全,导致试验失败;②故障分析。在热容量标定试验中,有时会出现苯甲酸燃烧不完全的现象,即试验结束后打开氧弹盖,可在氧弹帽、坩埚支架以及坩埚内发现黑炭粒或黑迹,或坩埚内有一层灰色物质,有以下几方面的原因,即苯甲酸压得不紧或有裂纹,使苯甲酸在燃烧时发生崩裂造成燃烧不完全;氧弹内当火板位置过低,压抑“火苗”导致苯甲酸燃烧不完全;使用较厚的坩埚或较重的坩埚;充氧压力不足或未充氧。从而导致试验失败;③故障处理措施。苯甲酸压片时一定要压紧不得有裂纹,而在苯甲酸片上不得沾有碎屑;要把当火板往上移动合适的位置即可;要用符合国标的坩埚(>9克)此时应及时更换;充氧压力不足时,应将氧压力增至3.0 MPa。
故障现象七:①故障现象。遇到难燃的煤或易喷溅的煤;②遇到难燃的煤,应先提高氧气压力至3.0 MPa,在坩埚底部垫上一层已在800℃高温下灼烧过30 min的石棉绒或用擦镜纸包裹;使煤样与氧气充分接触。如果煤样仍未完全燃烧,则应包纸测试,煤样包裹已知热值的擦镜纸,然后团紧在坩埚中。如果煤样仍未完全燃烧,则需在煤样下方掺已知热值的苯甲酸,再包纸测试,一般苯甲酸加煤样的配置应使其总热量在18 000 J/g,以上,用已知热值的擦镜纸包好,然后团紧在坩埚中;③遇到易于飞溅(高挥发分)的煤,应将棉线或点火丝和煤样保持微小的距离(约1—2 mm),如果还喷溅,就用不垫酸洗石棉绒的深壁坩埚或用已知热值的擦镜纸测试。
3结语
上述故障将直接影响自动量热仪点火失败,导致煤的发热量测定结果不准确。因此我们在使用5E—AC量热仪之前,必须检查点火控制部分、点火控制器及坩埚架和点火电极、充氧压力等每一个环节是否正常,如有故障,采取相应的处理措施,才能使量热仪进入正常运行状态。
参考文献:
[1]李英华.煤质分析应用技术指南[M].北京:中国标准出版社,1999.
作者简介:樊艳梅(1965一),女,陕西米脂人,1990年毕业于内蒙古科技大学,机械工程及自动化专业,高级工程师,现任神华神东检测公司三级师。
论文作者:樊艳梅
论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期
论文发表时间:2018/10/1
标签:动量论文; 故障论文; 坩埚论文; 电极论文; 现象论文; 苯甲酸论文; 原因论文; 《基层建设》2018年第26期论文;