摘要:某电厂1000MW机组的磨煤机投入生产之后,实施了变煤粉细度、变一次风量、变磨煤机组合,磨煤机最优出口温度调节等运行实验。经过许多实验,再加上针对现场的测试结果,处理了某种燃煤的可磨性不高、水分相对较多、煤粉细度较大等情况发生,保障了燃煤的充分燃烧,进一步完善了燃烧运行情况。经过对磨煤机的优化,确认了磨煤机的最优通风量。在采取不同煤炭质量与减负荷的运行情况下,选取了最优的磨煤机组合方法,优化了锅炉和磨煤机的运行。
关键词:1000MW机组;锅炉;磨煤机;运行优化
某电厂1000MW机组完成168个小时试运行同时投入生产之后,以前实施过锅炉的启动调试工作,关键目标是着重于锅炉机组的稳定运行,它的根本还是一种相对较为粗放的燃烧调节,不是锅炉的精细化的燃烧优化调节。再次优化机组的运行,还是会存在某种程度的节约能源潜力可挖掘。鉴于此,对锅炉磨煤机的整体实施系统化的优化调节实验,充分掌握磨煤机与燃烧机组的运行特征,同时做出分析与总结,从而制定出磨煤机和燃烧机组的最优运行方法,进一步掌握超超临界1000MW机组锅炉的运行特征,增强电厂1000MW机组锅炉运行的可靠性与经济性,同时为电厂百万千瓦机组平时的运行操作调节提供一定的参考价值。
1设备状况
某电厂3号机的锅炉型号为DG3000/26.15—II1;1000MW机组锅炉为高效超超临界数据变压直流炉,是采取对冲燃烧方法、固态排渣、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、全钢构架、全悬吊结构的Π型锅炉。
锅炉采取中速磨煤机冷一次风机正压直吹式磨煤机。1000MW机组每台锅炉配备6台磨煤机,在正常运行的情况下,其中5台磨煤机呈现并联运行的状态,1台磨煤机留作检修备用。每台磨煤机配1台电子称重皮带式给煤机。安装固定的石子煤箱,依照磨煤机运行状况,定时实施人工排放。在A磨煤机的8个煤粉燃烧装置上安装了微油点火燃烧装置。密封风装置采取母管制,1000MW机组每台锅炉配2台密封风风机,其中1台投入使用,另外1台留作检修备用,为6台磨煤机提供密封风。1000MW机组每台锅炉配备2台轴流式动叶可调一次风机,6台给煤机密封风由冷一次风提供。
燃烧装置是低NOX旋流式煤粉HT-NR3燃烧装置,燃烧设备为前后墙布置,采取对冲燃烧、旋流式燃烧装置系统。每只燃烧装置在炉膛内形成独立的火焰。前、后墙各布置3层,每层8只燃烧装置。共同在前、后墙各布置1层燃尽风喷口,这里面每层配备2只侧燃尽风喷口,8只燃尽风喷口。燃烧装置配风分为中心风、一次风、内二次风和外二次风,分别经过中心风管、一次风管,燃烧装置内同心的内二次风、外二次风环形通道,在燃烧的不同阶段分别将风送入炉膛。这里面内二次风为直流,外二次风为旋流。
2机组的实验项目
锅炉磨煤机优化的调节运行情况涵盖变煤粉细度、变一次风量、变磨煤机组合,磨煤机出口温度调节实验等等,经过许多的实验调节,再加上针对现场测试的结果,可以计算出相对理想的磨煤机的经济运行形式。
2.1煤粉细度实验
1000MW机组燃用印尼煤,印尼煤的水分较多、可磨性不高,同时磨煤机在大于每小时75吨出力下体现出干燥出力不足的情况,提高一次风量之后,分离装置将出现打滑等一系列问题,因此煤粉细度整体处在相对较粗的水平上。
通过实验的结果可以看出,在磨煤机出力是每小时75吨的时候,分离装置的转动速度为每分钟850转,煤粉细度R90几乎都大于30%,在调节之前,1000MW机组6台磨煤机的分离装置转动速度是每分钟750转,依照测试的结果,这个时候煤粉细度R90都大于35%,在磨煤机出力大于每小时80吨的时候,煤粉细度R90将大于40%。然而燃烧装置设计的煤粉细度R90不可以大于20%。
针对上述情况,实施了运行调节,关键采取了减少一次风量,并且,尽可能提高分离装置转动速度的方法来改善煤粉偏粗的情况。调节前风量大多数都处在过高的一次风煤比运行,在一样的转动速度下增强了分离装置的负载。在大范围减少一次风量之后,科学合理的加快分离装置转动速度,确保了粗粉分离效果。
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2.2变一次风量实验
实施一次风量调节实验的时候,维持磨煤机的出力、出口温度、旋转分离装置转动速度及燃烧机组关键运行参数不变,仅改变磨煤机通风量大小,测量燃烧装置一次风量的变化对锅炉汽温的影响。这项实验在100MW负荷下投入运行了5台磨煤机,并维持空预器进口实际氧量3.5%左右的时候,共实施了3个运行情况实验,3个运行情况中磨煤机的通风量分别是每小时135吨、每小时140吨、每小时145吨。
磨煤机通风量分别为每小时135吨、每小时140吨、每小时145吨的时候,排烟温度(经过修正之后)分别为128.9℃、130.1℃、130.8℃,对应的干烟气热损失(经过修正之后)分别为4.601%、4.752%、4.725%;飞灰含碳量分别为2.28%、2.58%、2.56%,对应的未燃尽碳热损失分别为0.170%、0.201%、0.191%;锅炉效率(经过修正之后)分别是94.19%、94.11%、94.14%。
根据上述情况可以看出,一次风量降低后,因为磨煤机冷风比例降低,排烟温度降低,锅炉效率稍稍有所提升,可是一次风量减少之后,屏过管壁温度升高明显。依照分析,1000MW负荷的时候一次风通风量推荐值为每小时140吨左右。
实际运行中,为减少一次风量,一般情况下只减少磨煤机进口冷、热风门挡板,针对一次风机的动叶操作相对不多,使得一次风压太高,一次风机的电流过高。为减弱一次风机电流,在实际运行中,应当适当加大磨煤机入口冷、热风门挡板,有效的避免节流损耗,减弱一次风母管风压运行(维持磨煤机风量不变,各台磨煤机入口风门挡板开度,最高以75%为限)。
2.3磨煤机组合实验
在600MW负荷下,投入运行3台磨煤机比投入运行4台磨煤机的时候的飞灰含碳量略有增加(煤粉变粗、单只燃烧装置热负荷增加、备用燃烧装置漏风增加使得投入运行燃烧装置氧量利用率降低),可是排烟温度下降5.8℃(磨煤机冷风量减少、一次风率降低),锅炉效率提高约0.2%~0.3%。
在3台磨煤机投入运行的二种组合方法中,投入运行ADE磨煤机前墙水冷壁管362易超温,这与E磨煤粉细度R90高达40%~50%有一定关系。E磨煤粉细度偏粗,前墙投入运行A磨煤机及后墙投入运行DE磨煤机的时候,因为前后墙煤粉气流不对称,E磨粗煤粉气流易偏向前墙使得水冷壁管超温。为有效的减弱超温程度,建议低负荷投入运行ADE磨煤机的时候,可以适当开大前墙燃尽风风箱挡板。
针对以上实验成果,建议在600MW负荷的时候,投入运行3台磨煤机,同时优先采取ADE3台磨煤机运行。假设投入运行ADE磨煤机的时候前墙垂直水冷壁管超温,建议适当开大前墙燃尽风风箱挡板。
2.4磨煤机出口温度调节实验
磨煤机出口温度提高后,火焰中心下移,过热汽温升高,过热器壁温提高,再热汽温降低。这个时候需手动提高水煤比,同时手动调节减温水量,维持过热汽温并降低管壁温度。
限制磨煤机的出口温度,关键是预防磨煤机出现爆炸的情况。出现爆炸情况应当同时满足以下三个条件:(1)一定量的氧气;(2)高温;(3)高浓度的挥发分可燃物。在实际运行中,煤粉处于流动状态,只要没有气流死角导致可燃物聚集,出现爆炸的可能性相对很小。
3结束语
对该电厂1000MW机组锅炉磨煤机实施调节运行情况的实验,经过调节以及结合现场的测试结果,获得较理想的磨煤机经济运行方法,进一步掌握了超超临界机组锅炉的运行特征,提高锅炉运行的安全及经济性,为机组日常运行操作和调节,提供了科学的依据。
参考文献:
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论文作者:鹿汝祥
论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期
论文发表时间:2018/12/12
标签:磨煤机论文; 风量论文; 锅炉论文; 机组论文; 装置论文; 煤粉论文; 每小时论文; 《电力设备》2018年第23期论文;