一例220kV变压器局部放电超标的分析与处理论文_卢瑞芳

(保定天威保变电气股份有限公司 河北保定 071056)

摘要:变压器试验过程中,由于各种因素可能导致变压器产品产生局放甚至击穿现象,该文章讲述了一台220kV级变压器在进行长时感应监测局部放电时出现局放超标,通过对此次局部放电事故的分析与处理,对变压器制作过程应注意的问题进行了解,并避免异常事件的发生。

关键词:真空注油,局部放电

1 事件描述

一台SSZ-180000/220变压器,初试高压ACLD试验A相感应有1600pC以上,对升高座联管放气后达到1000pC,B相630pC,C相500pC,对其余两相升高座也放气处理,进站进行ACLD试验复试(200HZ电机)。

A相绕组试验时加压至1.5Um/(放电起始电压)时高压出现800-1000pC放电量(八团状,叠加大根较不稳定),中压为270-350pC。加压至1.7Um/时放电量无大变化(仅形态变得密集),再降压至1.5Um/时高压维持800-1000pC放电量(八团状,叠加的大根放电较不稳定),中压为270-350pC不变。放电熄灭电压为0.93Um/

B相绕组试验时加压至1.5Um/无放电,加压至1.7Um/ 15秒后高压出现450pC放电量(八团状,叠加大根较不稳定),中压为160pC。,再降压至1.5Um/时放电消失。

C相绕组试验时加压至1.5Um/无放电,加压至1.7Um/时时高压出现450pC放电量(八团状,叠加的大根放电较不稳定),中压为130pC。再降压至1.5Um/时放电量值不变(放电不稳定,闪现),持续两分钟后放电消失。

2 工艺过程

该储油柜为内油式波纹膨胀式结构,采用非整体抽真空工艺。对于非整体真空注油结构的产品,连接好抽真空管路、注油管路和真空计,所有阀门要求密封良好。抽真空过程中注意检查油箱及管路的密封情况。

在真空度达到200Pa以下后进行油箱及管路的泄漏率测量。当油箱内真空度均匀提升到(按麦氏真空计)≤133pa(按麦氏真空计)后,继续抽真空维持时间不小于6小时。真空到时后,通过真空滤油机注油。 真空度超过300Pa时应减小注油速度或暂停注油,抽真空至300Pa后再注油。注意观察注油管道不应有气泡进入,否则要停止注油消除漏点。当油面升高至距箱顶约200mm~300mm时停止注油。注油高度最低应浸过绝缘压板,最高以抽不出变压器油为准。解除箱顶真空,安装气体继电器,通过真空滤油机从油箱顶部补油至储油柜标准油面。应保证注入的油是合格油。补油时观察真空压力表正压值不大于50kPa以避免压力释放器动作。

3 原因分析

高压升高座高于油箱,且均压球要求包4mm皱纹纸,真空注油时升高座上部留有较多气体无法排净,当变压器通电后,残留在升高座中的气体会对导电杆形成电位差,造成气隙放电产生局放。

此产品为220kV端部出线,绝缘水平与330KV产品区别不大,建议调整处理工艺,抽真空及浸油要求变更,向330KV产品靠拢。

4 问题处理

产品主体出试验站打油至高压升高座手孔以下,装配组将高压三相均压球拆除。将均压球表面4mm皱纹纸拆除,均压球整体用酒精和白布清理后,对均压球表面重新包绝缘每边4mm,均压球入汽相干燥炉重新真空干燥。

均压球出炉,产品重新安装均压球,产品从气体继电器处对主体抽真空注油,产品真空度50Pa以下维持12h开始注油,注油过程中真空度控制在100Pa以下。产品放气后,进站试验,复试合格。

5 经验教训

通过此次问题的处理,提醒了技术人员,对于新产品,无论从设计、工艺角度均要注意,同时也要求大家在以后的工作中注意细节,对于所有的可能影响产品性能和质量的环节要认真对待,细心处理。

作者简介:卢瑞芳(1978—),女,河北省蠡县人,天威保变电气股份有限公司工程师,从事变压器制造技术研究。

论文作者:卢瑞芳

论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/21

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一例220kV变压器局部放电超标的分析与处理论文_卢瑞芳
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