一起电厂锅炉粉仓爆炸的原因分析及防范对策论文_徐伟平

一起电厂锅炉粉仓爆炸的原因分析及防范对策论文_徐伟平

(广东粤华发电有限责任公司 广东广州 510731)

摘要:本文详细分析了瑞明电厂#2机组锅炉粉仓爆炸的具体原因,并针对原因制定了相应防范措施,为同类机组提供有益的借鉴作用,有效地杜绝了同类事故的发生,大大提高了设备及机组运行的安全性。

关键词:电厂锅炉;粉仓爆炸;原因分析;防范对策

一、引言

瑞明电厂发生了一起锅炉粉仓爆炸的事件,原因是多方面的,有设备设计上的缺陷,管理上的不善,操作上的不当,以及维护上的不及时,造成事件的发生,本文对事故的原因进行了分析,并制定相应的具体措施加以实施,收到良好的效果。

二、事故经过

2015年8月7日23时45分,瑞明#2机组负荷125MW,运行中的A粉仓发生爆炸。现场检查发现A侧粉仓顶部混凝土地面的二次灌浆层被炸松裂开,A侧粉仓防爆门爆破(B侧无爆破),防爆门顶部防雨罩脱落至皮带层走廊处,A侧粉仓电子粉位计混凝土基础被炸开,粉仓整体结构没受到破坏。

三、原因分析及处理

经分析,粉仓爆炸的根本原因是燃用了高挥发份煤种。查8月7日爆炸当天入炉煤化验报告,瑞明#2炉入炉煤收到基挥发份Var为27%,折算干燥无灰基Vdaf为36.63%,严重偏离设计煤种的干燥无灰基Vdaf20%~22%范围。根据《电站磨煤机及制粉系统选型导则》(DL/T 466-2004)9.2条“不同煤质条件下推荐的磨煤机及制粉系统类型”的要求,Vdaf=20%~37%(烟煤)宜选用中速磨煤机直吹式系统或双进双出钢球磨煤机直吹式系统,已不适宜采用中间储仓式热风送粉系统,在此煤种下运行中储式制粉系统极易发生爆炸。煤粉的自燃是产生爆炸的火源,中储式制粉系统由于系统复杂,设计上很难避免积粉,而粉仓储粉本身就是一种积粉。当积粉发生一段时间后,由于煤粉自身氧化分解产生热量,极易发生自燃形成爆炸的火源。当气粉混合物含氧量达到12%(褐煤)和14%(烟煤)以上时、煤粉浓度达到0.3kg/m3~0.6 kg/m3时爆炸性达到最大值。

8月15日检查时,发现A、B细粉分离器百叶窗上下板面及旋流导流器的导流板上积有大量煤粉。A细粉分离器的积粉仍在冒火星,并有大量白灰;B细粉分离器的积粉未见自燃。粉仓内二氧化碳灭火管和蒸汽灭火管上均有煤粉烧过的“白灰”。现场检查也发现一个现象,就是粉仓A防爆门的防爆膜爆开,但B防爆门的防爆膜没有爆开。经分析原因为:瑞明#2炉虽然只有一个粉仓,但粉仓被高度2.3米高的中间梁从仓顶向下一分为二。当粉位较高超过或接近中间梁时,粉仓就被隔成两个相对独立的空间。这时,如果A仓发生爆炸,爆炸气体就难于通过B仓的防爆门泄压,故B防爆门没有爆开。

综合以上分析和事实,粉仓爆炸的原因为:燃用了高挥发份煤种。A细粉分离器积聚了大量煤粉发生了自燃,而自燃着火的煤粉经细粉分离器锁气器、粉筛进入粉仓,在合适的煤粉浓度和氧量下引起了A小粉仓爆炸。锅炉专业人员认为,A细粉分离器中心筒内积粉自燃着火现象,是造成8月7日A粉仓爆炸的主要原因。因此必须趁这次停炉机会全面启动对制粉系统防爆整治。经与“华通电力设备有限公司”技术人员电话沟通,厂家技术人员建议割除所有引起积粉的部件:中心筒螺旋板、百叶窗、旋流导流器及反射屏。而割除百叶窗、旋流导流器后,厂家技术人员经过计算,需用长度为2015mm的圆管补充中心筒长度,以保证分离器效率。

锅炉专业人员进行了细致全面的讨论,认为割除上述部件不会造成煤粉细度的变化(煤粉细度取决于粗粉分离器的分离效果),但可能会造成细粉分离器效率降低,使得乏气带粉多,造成给粉机转速低,在机组低负荷停多台喷燃器的情况下,火焰分散,容易造成熄火,给锅炉燃烧调整带来困难;同时乏气带粉多也会造成设备磨损快,排粉机叶轮磨损造成振动大的情况,因此在锅炉投运后安排做乏气带粉的试验。

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四、防范对策

为保证设备安全运行,消除制粉系统积粉,避免再次发生爆炸,经锅炉专业组讨论并制定了相应措施:

1、将A、B细粉分离器的中心筒螺旋板、百叶窗、旋流导流器及反射屏割除,并用与中心筒相同直径(Φ2000×6mm,材料为Q235A)的圆管代替被割除的百叶窗及旋流导流器,圆管长度为厂家计算值:2015mm。同时恢复割除的中心筒的支撑管。

2、A、B细粉分离器施工完毕后,应清理锁气器内杂物,避免管道堵塞。

3、在粉仓内的二氧化碳灭火管和蒸汽灭火管上部加装“背脊”,材料为1Cr18Ni9Ti,防止积粉自然。

4、封堵在粉仓顶部梁、墙结合处个别部位被炸出的裂缝。

5、粉仓天花顶部内衬不锈钢板。在顶部铺设光滑的不锈钢板,材质为1Gr13、厚度为3mm。并用高强自流型灌浆料填充内衬不锈钢板与顶板的间隙,避免积粉,面积约65平方米。

6、因粉仓爆燃,致使粉仓顶部楼板表层混凝土松动,需重新铺设钢筋及浇注混凝土,面积约100m2。

7、增大粉仓防爆门有效泄压面积。

8、制粉系统(不包括粉仓)的防爆门按要求更换膜板,共48个。其中改用0.4mm铝板的防爆门10个,改用0.6mm铝板的防爆门38个。

9、粉仓顶部增加CO2喷嘴。在每个粉仓顶部垂直加装4个CO2喷嘴,可更有效的防止粉仓温度高。新增的CO2管道由布置在粉仓顶部的的CO2气源供给,新CO2气源设置操作平台。

10、粉仓顶部增加2条吸潮管,规格为φ159×4.5不锈钢管,材质为1Gr18Ni9Ti,以增加对粉仓的吸潮能力。

11、粉仓温度测点加装及改进。粉仓顶部原有4个温度测点,温度计插入粉仓6米及8米,均为测量粉仓底部温度,需进行改进,将顶部4个温度计改为2个,为测量粉仓顶部温度,温度计插入粉仓0.5米及1米的各1支,共2支。

12、细粉分离器进、出口防爆门与水平夹角过小,容易引起积粉,需进行改进,将防爆门与水平夹角改为不小于60°,共8个。

13、木屑分离器手孔改造。将木屑分离器手孔改造为锅炉人孔门形式(尺寸缩小),严密性更好,数量2个。

14、排粉机进口总风门移位。因此需将总风门向抽风管方向移位,使其中心与抽风管外壁距离为600mm,并将此管下方设计成与水平夹角为60°的结构,防止积粉。数量2台。

15、根据《火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》(DL/T 5203-2005)的4.6.7条规定,将A、B磨煤机再循环管接口下移400mm,使再循环管在回粉管的下方。

16、瑞明#2炉制粉系统正常运行后,要求试验组对A、B细粉分离器进行效率试验,以确定分离器出口乏气带粉量。

17、细粉分离器改造后,运行人员应及时掌握制粉系统运行特性,如给粉机转速、一次风压、排粉机进出口风压及电流等,掌握低负荷时的燃烧调整。

五、结束语

通过对本次事故的原因分析,并针对实际情况,采取了有效措施及对设备存在的问题,进行了一一整改,有效地杜绝了同类事故的发生,大大提高了设备及机组运行的安全性。

作者简介:

徐伟平(1976年8月),男,电力运行助理工程师,现从事电厂管理工作。

论文作者:徐伟平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第8期

论文发表时间:2019/9/18

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