临涣选煤厂浮选油罐自动打油的创新设计论文_童巍

淮北矿业(集团)有限责任公司 临涣选煤厂 安徽淮北 235141

摘要:选煤生产离不开浮选油。临涣选煤厂油库向浮选夹层油罐打油操作需人工完成,费时费力,而且作业环境恶劣,气味有害,存在职业病隐患。本文从改善工作环境,降低工作强度,减员提效等方面,分析浮选油罐自动打油的创新设计,并对成果做出评价。

关键词:浮选油罐;自动打油;PLC控制

一、现状及存在问题

临涣选煤厂入洗能力为1600万吨/年,是目前亚洲最大集中型炼焦煤选煤厂。选煤厂洗选量非常大,因此浮选柴油、杂醇的用量也是非常大。现阶段该选煤厂浮选油是靠油库向东西区浮选油罐中打油,其过程需电话通知油库看岗人员开泵前打开手动阀、再点开油泵,待浮选油罐打满油后再通知看岗人员停泵、再关阀。打油过程中存在步骤多,耗时长,可控性差等缺点,油库岗位司机有时还存在脱岗、离岗现象,严重影响打油效率,制约生产。

二、设计思路

为实现浮选油罐自动打油,提高打油效率,保证生产连续性,通过对油库现场的考察,进行方案的比对,确定方案。现将在油库油泵前将手动阀更换为电动阀,在浮选油罐上增加油位计,增加信号及控制电缆,连接至厂调度控制室,实现由调度控制室控制开启泵前阀及油泵,同时将打油量反映至控制系统中;将电动阀与油泵的停止与油罐油位设置成闭锁关系,油位达到一定位置后自动停油泵,并关闭泵前阀。

油库现有35个手动阀,手动阀太多,通过改造更换成21个电动阀。由于改成电动阀所需配套的控制箱较多,安装在现场泵房内不合适,则全部安装到油泵的配电室,此配电室设在油泵房的隔壁,电源取自西区。

要实现浮选油罐自动打油,必须用到PLC,而油库离东西区的配电室都很远,所以在油库的配电室内安装一个自带小型PLC的现场控制柜。改造原有6台泵配电柜启停信号、现安装的电动阀控制信号、流量开关、液位计信号全部传输至此PLC,通过此PLC的控制来实现自动打油。

在浮选控制室安装一工控电脑,做好PLC程序及浮选油罐自动打油的画面,通过光纤将此自动打油系统信号传至上位机,通过上位机操作手动选择哪一个油库油罐、哪一台泵,进东西区哪个油罐,然后其泵的进出口阀自动打开,手动点泵,通过流量开关看其是否上料,东西区浮选油罐液位到达一定高度,自动停泵。考虑到以后油库无人值守,需要安装监控装置和气体检测装置。

三、设计方案

1、阀的改造与安装

油库现有2个起泡剂罐,5个柴油罐,6个油泵,其中1#、2#、3#泵是起泡剂泵,4#、5#、6#是柴油泵,35个手动阀。由于手动阀较多,杂醇类进料口手动阀改为电动阀,在每个柴油罐前主管道增加电动阀(管径DN80),电动阀与油罐油位闭锁,一旦油位到低限位,关闭此电动阀。另需将8个出料口手动阀(2个DN65,6个DN50)更换为电动阀,6个放气阀(DN15)更换为电磁阀,电动阀的启停信号及限位信号全部接入PLC系统中。

图一油库油罐平面布置图

(1)将ZF1-ZF3,CF4-CF6,ZC1-ZC3,ZC3’,CC4’,CC4-CC6共14个手动阀更好为电动阀(2个DN65电动阀,6个DN50电动阀,6个DN15电磁阀)。在油罐前主管道各增加一个DN80电动阀(D1-D7),由油罐液位控制此电动阀开关。

(2)在6台泵的主管道出口上安装4个流量开关,通过此开关能检测是否上料,若没有上料通过PLC停泵,然后自动打开放气阀,5min后自动关闭,重新开泵。

(3)将每台油泵信号、电动阀信号、浮球液位计信号传至PLC控制柜,由PLC自动控制。

(4)将控制此油罐自动打油控制信号经PLC直接传输至东西区浮选控制室,敷设光纤1500米。

2、油罐液位计的改造及安装,将物理式磁翻转液位计更换为浮球液位变送器

油库内7个油罐油标液位计都是物理式的磁翻转油标,没有信号输出,只能通过现场读出,需对此油标进行改造,此7个液位计设置好高低限位,通过现场了解,高限位为2.8m, 一旦限位到达高限位,现场可看出,加油车停止向油罐内加油,低限位为1.0m,将此低限位信号接入控制系统中,一旦到低限位,发出报警并接入物资管理系统中,提醒该油罐缺油。东区浮选油罐也是物理式的油标,需要改造,西区浮选油罐则是通过U形管直接看出,需要安装液位计,通过液位计准确了解东西区油罐油位,东西区油罐油位信号直接传至东西区浮选加药系统,通过上位机软件直接读至油罐自动打油系统中,浮选加药系统与油罐自动打油系统都放至同一台上位机系统。

3、油泵的改造

在油库配电室内安装一中小型PLC系统,采用ModiconM340PCL系列。改造现有油泵的电气柜,将油泵的启停及运转信号接入PLC中,实现油泵自动启停。考虑到齿轮泵磨损情况,齿轮泵磨损严重的需更换新泵。

4、检测装置

要实现自动打油,必须要有多种检测装置。

(1)监控装置安装

在油库门口和泵房内各安装一摄像头,实时观察现场情况。

(2)排气装置安装

考虑到气体检测装置投资较多,系统稳定性差,直接在泵房内安装排气扇,定时自动打开排气。

四、PLC选型

此次设计中涉及的PLC选用的是施耐德电气的ModiconM340PCL,此PLC适合于中小型项目的自动化解决方案。技术说明如下:高度:100mm;深度93mm,可安装在深度为150mm的箱体中;具有4、6、8及12槽机架;交流或直流;24VDC/0.9A传感器电源输出,CPU模块内置2个通讯接口等。其特点:外形精巧;CPU模板上集成了多种通讯端口;拥有功能强大的高性能处理器;支持多任务操作系统;拥有高达4MB大容量内存;支持热拔插功能,便于维护;M340还提供了多种专用功能,如计数等;程序开发简单,uintyPor编程软件是简单,用户友好的软件,支持5种工EC编程语言,nUity中的数据变量可以通过工程关联自动导入上位组态软件VijeoCiteCtO。具有出色布尔处理能力,轻松进行浮点与整数运算。

五、效果分析

1、及时了解油罐油位,及时进油,有利于生产。

2、降低了职工劳动强度;实现了油库无人值守。按照油库4人计算,1年可节省人工工资:4*4.5万=18万,取得了较好的经济效益。

3、此创新设计可推广应用于相近行业相似设计中。

参考文献

[1]赵敏,杨建军.储油罐液位监测自动打油装置设计与应用[J].化工管理,2013(14):168.

[2]刘春明,柯香,张启福,杨海如.储油罐放水系统的自动化[J].电子技术应用,1993(06):15-17.

[3]马爽,孙晓福,王新宇,万继华.基于Modicon M340系列PLC的控制系统设计[J].科技传播,2014,6(15):232+224.

论文作者:童巍

论文发表刊物:《基层建设》2018年第13期

论文发表时间:2018/7/9

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