摘要:本文以东汽2X1000MW机组为例,就汽轮机轴承温度高以致汽轮机跳机原因进行了分析、采取了相应的处理方法,并进行了实践检验和效果评价,为其它类似问题的解决提供借鉴。
关键词:汽轮机;轴承;跳机
一、问题的提出
汽轮机是东方汽轮机有限公司生产的1000MW超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,型号为NJK1000-28/600/620;汽轮机高压内缸为圆筒缸设计,采用全周进汽,无调节级;机组采用八级回热抽汽,增设#3高加前置蒸汽冷却器及低温省煤器;汽机中、低压缸均为双流反向布置;通流级数50级:其中高压缸为14级,中压缸2×8级,低压缸2×2×5级。 2018年11月4日, #2机组单体设备调试完成,进行整体启动,汽轮机启动采用中压缸启动方式,主蒸汽压力8.07MPa,温度404℃,再热蒸汽压力1.19MPa,温度403℃,具备启动条件,在13:00:11,当汽轮机转速达到234r/min时,汽轮机#5轴瓦温度高,达121℃,联保保护跳机。在13:00:51,#5轴瓦的温度最高达到149℃。
二、原因分析
本汽轮机高中压转子采用4个可倾瓦轴承支撑,2个低压转子采用4个椭圆瓦轴承支撑。#5轴承为椭圆瓦轴承,其载荷在整个轴系中较大,在启动中,因转子转速较低,形成油膜的刚度不够,轴承本身的自位性不良,造成轴承温度高达到跳机值。
按照东方汽轮机启动运行说明书,运行中轴承温度规定如下:
三、处理方法
1、全面检查轴承温度测点是否出现误报问题。#5轴承温度测点共有 个,其中上瓦有 个,下瓦有3个。其中汽机侧有2个,电机侧有1个,拆卸温度测点后,进行全面校验,确保测点准确。
2、测量轴承顶隙、紧力或间隙、侧隙、桥规值、轴瓦与轴颈平行度。轴承顶隙较小时,可采取调整轴承球面瓦下部垫铁内的垫片,包括下部90°,左右30°垫铁内的垫片厚度的调整,满足顶隙要求。轴承紧力或间隙的调整,可采取在上下瓦套之间结合面加减垫片来实现。轴瓦与轴颈平行度的调整,可调整轴瓦的侧垫铁下的垫片来实现。
3、检查轴瓦乌金有无磨损、脱胎、裂纹等缺陷。轴瓦乌金如轻微磨损,在不影响机组正常运行的前提下,用刮刀对乌金面进行修刮,如磨损严重,则需要进行更换轴瓦或重新浇筑乌金。用着色方法对乌金进行检测,确保无裂纹和脱胎等缺陷,如微小裂纹或轻微脱胎,可采用刮刀修刮,如裂纹较大、脱胎严重,需要将轴瓦上述缺陷进行挖除,采用局部浇筑乌金,之后进行修刮的方法。
4、检查球面瓦摆动销与瓦套的配合间隙,可将摆动销顶部适当打磨(本次打磨5mm),然后将上部打磨成45°坡口。防止轴承在自位摆动时被卡涩。
5、检查轴颈有无损伤,如有损伤,将用细油石进行轻微打磨,之后用金相砂子修复,并检查轴颈与轴瓦的接触。
6、用红丹着色检查球面接触,下部90°范围内接触面积应大于80%,上下水平中分面90°范围内接触面积应在10%—30%,顶部不接触或轻微接触,不可有局部硬接触。
7、检查轴承座与调整垫块背面的接触在正下部90°范围内达90%以上,侧面两块接触在50%以上。
8、对轴承顶轴油囊进行改造。为加大机组在低转速油膜的良好形成,可适当增大顶轴油囊的面积,但要沿轴向增大,进一步保证转子在低转速时的稳定性。
四、结束语
汽轮机轴承温度高引起跳机的事件时有发生,考虑的因素多,对人员素质的要求高,因此,管理上我们要重视人才储备,注重人员培训,确保工作开展的安全性和延续性。
参考文献:
1.《典型机械设备故障诊断与维修》 吴拓 化学工业出版社
2.《1000MW超超临界火电机组施工技术丛书》编委会 汽轮机设备安装 中国电力出版社
3.东方汽轮机有限公司 主机证明书
作者简介:刘杜伟,男,汉族,现就职于陕西榆林能源集团横山煤电有限公司设备维护部,工程师 :李治海,男,汉族,现就职于陕西榆林能源集团横山煤电有限公司设备维护部,工程师。
论文作者:刘杜伟,李治海
论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期
论文发表时间:2020/3/16
标签:汽轮机论文; 轴承论文; 轴瓦论文; 温度论文; 乌金论文; 轴颈论文; 机组论文; 《电力设备》2019年第21期论文;