摘要:在水厂的水处理系统中采用自动控制技术,不仅可以提高系统的性能、产率、可靠性,而且还可以增加系统的稳定性、降低操作成本、加快启动过程等。由于水处理过程是一较复杂的连续批量生产过程,即有现场设备的运行协调,又有大量的现场数据采集和处理,同时各功能单元地理位置分散,相互间由管道或管网互连,基于以上特点,现阶段要实现水处理自动化,最佳方案是采用PLC 系统。本文对制水工艺流程进行了分析,介绍了PLC 的水厂供水自控系统的设计。
关键词:水厂源水供水;PLC;自动控制
在水厂的水处理系统中采用自动控制技术,不仅可以提高系统的性能、产率、可靠性,而且还可以增加系统的稳定性、降低操作成本、加快启动过程等。由于水处理过程是一较复杂的连续批量生产过程,即有现场设备的运行协调,又有大量的现场数据采集和处理,同时各功能单元地理位置分散,相互间由管道或管网互连。鉴于此,结合本企业生产的需求,本文给出基于PLC 的水厂供水自控系统的设计思想和部分关键技术,重点结合制水工艺流程介绍了加矾、反冲洗和过滤子控制系统。本系统实现了优化控制,提高了工作效率和水处理流程的稳定性。
一、系统总体设计
水处理工艺流程原水通过取水泵房、输水管道进入净水厂,在管式混合器前投加混凝剂和加氯,经絮凝沉淀池沉淀,气水反冲洗滤池过滤,再经后加氯,进入清水池,再由送水泵房送至城市管网。取水泵房为水厂提供原水。加氯设备系统包括以下投加系统:①絮凝池前加氯,为连续工作模式,用以氧化降解原水中的有机物;②过滤后加氯,为连续工作模式,用以对过滤后水的消毒并维持出厂水有一定的余氯。加矾间采用常用的混凝剂:液体碱式氯化铝和硫酸亚铁。絮凝平流沉淀池分两组,每组处理水量60000m3/d,其作用是分离矾花和水,絮凝沉淀池主要控制的是排泥设备。气水反冲洗控制包括两部分:第一部分为公共反冲洗设备控制,第二部分为气水反冲程序控制,滤池的控制也包括两部分。送水泵房根据中心控制室给定的出水总管压力,自动控制清水泵开、停及调速水泵的转速,保证出水压力。
二、水厂源水供水技术问题
1、加矾子控制系统的设计。该系统所采用的混凝剂为液体碱式氯化铝和硫酸亚铁;人工投加到溶解池和溶液池,稀释到加注浓度后加注,加注溶液的浓度为10%。加注率的设定值应人工设定,加注量也能进行手动控制和校正。投药计量泵2 台,每台最大加注流量为1.0 m3/h,扬程为4 bar。投药计量泵通过改变转速和冲程来改变加药量。计量泵的冲程控制主要由原水流量和浊度控制器来控制,原水流量按比例控制计量泵冲程。浊度控制是PLC 根据原水浊度和沉淀池出水浊度来控制,沉淀池出水浊度和设定要求的出水浊度相比较,若沉淀池出水浊度达不到水质要求,就对加药泵的冲程进行调节。PLC 根据流动电流检测仪SCD 测量值控制加药泵频率,对加药量进行精调。同时,加药泵冲程设定值也可由操作员终端给出,按定值控制。
2、反冲洗滤池子控制系统的设计。滤池系统由反冲洗泵房和格滤池组成。整个工作过程分为两个阶段,即正常过滤阶段和气水反冲洗阶段。气冲洗由2台鼓风机提供气源,另设1台空压机为气动阀门提供高压气源。水冲洗由卧式离心泵提供反冲洗水,采用自灌式启动。
(1)反冲洗泵房
第一部分为公共反冲洗设备控制,由公用PLC 和滤池PLC 子站配合实现设备的顺序启停控制。对每格滤池子PLC 上送的“请求冲洗”申请的次序,组成一队列,并按次序启动各格滤池子PLC 共同自动完成反冲洗过程。当有多个滤池同时发出“冲洗”请求时,公用PLC 采用FIFO 堆栈原则,即先进先出原则进行排队冲洗。FIFO1 处理人工请求,FIFO2 处理自动请求,FIFO1 优先于FIFO2。
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第二部分为气水反冲程序控制,当某格滤池满足反冲洗条件时,即进入自动反冲洗程序;约4min 后起动反冲洗泵,打开水冲洗阀进行气水混合冲洗;再约4min 后停鼓风机和气冲阀,单独进行水冲洗,再约2min 后停反冲洗泵和水冲洗阀,开余气释放阀10s,排除管道内的余气,关闭排水阀,完成一次反冲洗过程。再开进水闸板阀,待滤池水位上升至一定值时开清水出水阀,滤池进入正常过滤阶段。
(2)滤池。滤池的控制包括两部分。第一部分根据滤池水位,通过预装PID 调节程序,调节清水出水阀开度以保证滤池恒水位恒速过滤;第二部分为将滤池水头损失实测值与设定值相比较,到达设定值时或达到过滤周期时向主站发出反冲洗请求。
3、控制系统程序设计
该供水自动控制系统由主控室的上位机工作站和现场PLC 控制站构成,整个控制系统分为两层网络,即管理级的以太网和工业级的DH+网。中心控制室操作员站、通信机和打印机管理器连在以太网上,以太网的通信速率100Mb/s;除取水泵房PLC 站外的现场PLC 站连接在DH+ 网上,DH+ 网包括PLC 与中心控制室操作员站之间、PLC 站与子PLC 站之间,工业级的DH+ 网通信速率为57.6K/s。上位机和取水泵房PLC 站之间通过光纤通信,与其他现场PLC站之间通过DH+网连接,组成一个分布式的网络控制系统。
整个供水自控系统配置分为二层:第1 层由中心控制室操作员站、通信机和以太网组成;第2 层由各现场操作显示终端PLC 站和现场网络DH+ 组成,现场网络包括PLC 与中心控制室操作员站之间、PLC 站与子PLC 站之间。现场PLC 控制站分设在絮凝沉淀池、加氯间、加药间(PLC1),反冲洗泵房、滤池(PLC2),每格滤池子站,送水泵房(PLC3)和取水泵房(PLC4),这种划分既保持了工艺过程的完整性,又使检测和控制点相对分散,不致使某一终端负担过重,当某一终端出现故障时,不会影响整个计算机系统。
将水厂工艺设备的控制分为3 级:第1 级是中心控制室操作员站计算机的集中控制;第2 级是现场PLC 站根据预定控制程序和现场实际情况,实行自动控制,无需人为干预;第3 级是手动控制,与工艺设备操作有关的MCC 柜、机旁操作箱均带有“控制方式”选择开关,各设备均可通过“远程/ 就地”选择开关切换实现手动操作。其中,手动控制的优先级最高。
4、系统实际应用。目前,系统已成功应用于该水厂,实现了从取水、前加氯预处理、投矾混凝,过滤、后加氯消毒到出厂水计算机远程控制的监控生产。一级泵房距离水厂厂区约3 公里,通过光纤连接到水厂中控室,PLC采用SLC5/05,可远程控制开停泵,根据源水水位自动判断是否开启抽真空,实现一键操作。有高压和低压两个二级泵房,高压有1 台1000kW 和3 台630kW 机组,低压有2 台280kW 和2 台200kW机组,主要使用高压机组供水,低压机组用于对出厂水压力的调节和补充。高压泵房PLC 站使用的时PLC5/30CPU,可远程控制开停泵,并监控电机运行情况。目前,系统整体运行情况良好,但仍然存在着不少问题,主要是由于PLC5/30 系列的CPU 采用的是DH+ 网络,网络传输速率只有57.6K,控制响应速度及反馈速度都有一定滞后,对该系列产品已停产多年,导致其配件昂贵且难以购买。因此,系统仍需进行更新改造。
基于PLC 的高可靠性及其编程简单的特性,设计了一种水厂供水自控系统,对制水工艺流程进行了详细的研究,并重点研究了加矾、反冲洗和过滤子控制系统,实现了优化控制,提高了工作效率和水处理流程的稳定性,促进了净水处理技术水平的提高。
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论文作者:孟轶 1,,许磊2
论文发表刊物:《基层建设》2018年第15期
论文发表时间:2018/7/20
标签:滤池论文; 泵房论文; 水厂论文; 系统论文; 浊度论文; 水处理论文; 现场论文; 《基层建设》2018年第15期论文;