摘要:本文介绍了混凝沉淀-AAO-MBR-RO-MVR工艺在CODCr浓度不高,含盐量高,盐分累计严重的蓝湿皮加工手套皮废水处理上的应用。蓝湿皮加工手套皮废水CODCr为500~600 mg/L,含盐量为10 g/L,NH3-N为50~110 mg/L。经过中试试验,MBR膜出水,CODCr为≤50 mg/L,含盐量为8g/L,NH3-N为≤7mg/L。经过RO膜除盐后,系统含盐量以3%速度递增。MVR蒸馏后,含盐量为0.06 g/L,去除率99.9%,污染物减量97.64%。污水实现零排放。
关键词:蓝湿皮加工手套皮废水;MBR;RO;MVR
The Application Case of Coagulation Sedimentation-Anaerobic Anoxic Oxic-Membrane Bioreactor-Reverse Osmosis-
Mechanical Vapor Recompression Process for Blue-wet Leather Wastewater
Abstract:The integrated process of “Coagulation Sedimentation - Anaerobic Anoxic Oxic(A2O)- Membrane Bioreactor(MBR)-Reverse Osmosis(RO)- Mechanical Vapor Recompression(MVR)” for the treatment of blue-wet leather wastewater was introduced. The CODCr concentration of leather wastewater was 500-600 mg/L,the salt content was about 10 g/L,and the NH3-N was 50-110 mg/L. The results of the pilot test show that salt content,CODCr and NH3-N concentration respectively decrease to 8 g/L,50 mg/L and 7 mg/L by Coagulation Sedimentation - A2O - MBR process. the salt content of the system decrease to 0.06 g/L with the removal rate of 99.9% by Coagulation Sedimentation - A2O – MBR -RO process. The pollutant reduction was 97.64% by Coagulation Sedimentation - A2O – MBR - RO - MVR process. Containment of Wastewater almost completely removed by the integrated process.
Keywords:Blue-wet leather wastewater;MBR;RO;MVR
制革工业是轻工业中仅次于造纸业的高耗水、重污染行业,近十几年来我国成为了世界制革大国,但同时也给我们的环境造成了严重污染,据统计,我国每年皮革行业排放的废水约为8000-12000万吨,约占全国工业废水总排放量的0.3%,制革工业的污染主要来自两个方面:其一是加工工程中产生的废水,其二是生产过程中使用的大量化工原料,这些原料有各种助剂、蹂剂以及加脂剂、涂饰剂等。迄今为止,我国皮革企业已逾 2300 家,成为我国的支柱产业。但随着制革业的发展,所产生的废水,不仅严重污染了环境,而且还严重影响并危害了人们的身体健康。因此有效处理制革废水,搞好制革废水的回用已成为亟待解决的问题。
制革废水按其来源主要分为三股:脱脂废液、灰碱脱毛废液铬鞣废液。这三股废液因其水质差别很大,一般情况下是分别单独处理,然后将单独处理后的废水连同其他废水综合起来用生物方法处理;在工厂规模小,水量少的情况下也可以不经过单独处理,而是直接综合后处理。该项目主要以蓝湿皮为原料加工手套皮,蓝湿皮制革过程相比生皮制革所产生污染物成分简单,浓度低,废水较易处理。本报告主要就蓝湿皮制革废水综合处理工艺进行研究分析。
目前制革废水工艺主要有物化处理法、生化处理法,深度处理有臭氧氧化法、膜分离法、离子交换法、蒸发浓缩法等。本课题研究,主要是基于废水零排放目的,废水处理工艺采用物化+生化+膜深度处理+RO反渗透+MVR蒸发工艺,本课题研究,通过中试实验,根据实际生产过程皮革废水的波动,以及废水处理过程中,盐分累积的规律,寻找盐分累积的转折点,合理的优化膜深度处理和MVR蒸发器的工艺参数,以便在实际应用中,可以达到效益最大化,以利于该工艺在实际废水处理过程中的实际运行。
1 工程概况
1.1 试验基本原理
1.1.1 蓝湿皮加工手套皮生产废水特征
以蓝湿皮加工手套生产废水,以瞬时排水为主,排水量时变化系数比较大,污染物主要以皮碎为主,主要超标污染因子是COD、BOD、SS、氨氮,水质略呈酸性(PH=5)。
蓝湿皮加工手套生产废水水质和水量波动很大,高峰水量是平均水量的3-5倍,高负荷废水排放是平均负荷的20-30倍,所以蓝皮生产手套废水处理需要足够大的调节池均质均量,调节池内应设置搅拌,以确保水质均衡。
1.1.2 蓝湿皮加工手套生产废水治理技术
蓝湿皮制革过程相对污染物成分简单,且废水中污染物种类少,浓度低,废水较易处理,污染较轻。针对该类废水,采用“物化法+生化法+MBR膜处理相结合的工艺”,方能达到理想的处理效果,生物法主要是对有机物COD、氨氮等的去除。
1.1.3 蓝湿皮加工手套生产废水治理技术评价
蓝湿皮加工手套生产废水一般污染物浓度不高,色度不高,总体上讲是一种较好生化的有机废水,则废水处理主工艺主要选采用生物法为主,再辅以化学法,可达到良好的处理效果。因有机污染物浓度高,单纯采用好氧生物法是难以达到良好的去除效果的,因此,在好氧工艺段前须增加厌氧发酵生物池,也即:混凝沉淀池→厌氧池→ 活性污泥池→MBR膜池→RO膜→MVR→达标回用(零排放)。
1.1.4蓝湿皮二层皮生产手套废水治理工艺确定
蓝湿皮加工手套生产废水有机物浓度低,色度不高,宜采用 “物化法+生物法+MBR膜处理→RO膜→MVR→达标回用(零排放)” 相结合的污水处理工艺,可达到理想的去除效果。
1.2 处理工艺概况
1.2.1 工艺流程
生产废水→集水池→格栅→调节池→pH调节池→混凝反应池→物化沉淀池 →中间水池→水解酸化池→缺氧池→活性污泥池 →MBR池→清水池→RO反渗透→产水回用生产→浓水MVR蒸发→达标回用(零排放)
1.2.2 试验工艺主要参数
(1)生化池:包括厌氧池、缺氧池、好氧池,通过生化作用,去除大部分有机污染物,NH3-N,停留时间:26.0 h。
(2)MBR膜池:设计通量:15L/m2•h
MBR膜装置,PVDF,160 m2。
(3)RO系统:RO膜芯(BW30FR-400/34i)
(4)MVR蒸发设备:处理量Q=5 t/d
设计水量26 m3/d,进水和出水水质指标满足《再生水作工业用水水源的水质标准》(GBT 19923-2005)要求,主要控制指标见表1。
表1 进水和出水水质
Tab.1 Influent and effluent quality
1.2.3 主要处理单元
(1)调节池。收集车间排出的废水,并进行搅拌,均匀水质,保证后续工艺的正常运行。
(2)混凝沉淀池。投加NaOH将废水pH调节至中性,再加入PAM、PAC进行絮凝沉淀。设置搅拌器提高混合反应效果。
(3)物化沉淀池。通过沉淀,去除废水中的部分悬浮物及有机污染物。
(3)中间水池。暂存二沉池出水,通过泵将水提升至水解酸化池。
(4)水解酸化池。通过水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性,易生物降解的有机物,可提高废水的可生化性,以利于后续的好氧处理。
(5)缺氧池。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除大部分硝态氮的作用,同时去除部分BOD,也有水解反应提高可生化性的作用。
(6)好氧池。通过好氧微生物代谢有机污染介质,达到处理和净化污水的目的,能同时具有去除有机物、脱氮的功能,氨氮和COD的去除率高达90%以上。
(7)MBR膜池。通过MBR膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大大增加,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,且保证出水清澈透明,得到高质量的产水。
(8)RO反渗透系统。用反渗透技术可将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除。本项目中可通过RO反渗透系统去除大部分盐分。
(9)MVR蒸发器。可解决盐分累积,实现污染物零排放的目的。
1.2.4 工艺特点
(1)蓝湿皮制革过程相对污染物成分简单,且废水中污染物种类少,浓度低,废水较易处理,污染较轻。本工程采用“物化法+生化法+MBR膜处理相结合的工艺”,可对废水中COD、氨氮等的去除达到理想的处理效果。
(2)MBR膜生物反应器具有占地面积小,节省空间,出水水质稳定,透明度高,运行管理方便,维护简单自动化程度高,维护简单,动力消耗低等诸多优点。本工程中通过MBR膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,可将活性污泥浓缩,提高污泥浓度,且可实现高出水质量。
(3)反渗透技术可将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除。而MVR蒸发器可去除大部分盐分累积。本工程后续通过结合RO反渗透系统和MVR蒸发器可以很好地解决盐分累积的问题,实现污染物的零排放目的。
1.2.5 主要构筑物
本工程实例所涉及的主要构筑物见表2。
表2 主要构筑物
Tab.2 Main structure
2.运行情况
本项目主要采用混凝沉淀-AAO-MBR-RO-MVR工艺处理蓝湿皮加工手套废水,该废水的污染物成分简单,氨氮、CODCr浓度不高,呈弱酸性,含盐量高,盐分累计严重,通过中试实验,主要运行情况如下所示:
(1)蓝湿皮皮革废水原水浓度COD基本在500~600 mg/L之间,原水氨氮50~110 mg/L之间。物化+生化+MBR工艺对于COD、氨氮的去除率在90%~95%之间,出水浓度为CODCr为≤50 mg/L,含盐量为8 g/L,NH3-N为≤7mg/L。
(2)生化系统对于盐分的去除在10%~20%,说明生化系统对于盐分的去除能力有限,只是暂时的降低了电导率。MBR膜对于COD的去除率基本为40%左右,但是对于盐分几乎无去除。RO进水含盐量在8 g/L左右,产水含盐量在0.1~0.28 g/L左右。RO膜对于系统的电导率去除率基本在97.5%~98.5%之间。含盐量在30 g/L左右的浓水,通过RO膜出水含盐量稳定在0.66~1.40 g/L。
(3)根据蒸发器实验及水量平衡表,结晶质量占系统新增水量约3.27%,蓝湿皮、皮渣及污泥带走量约占系统新增水量85.11%。从整个系统看,每日新增井水约2.82 m3,产生浓水约3.91 m3。产生结晶体约92.2 kg。根据浓水和晶体重量分析可得,污染物可以减量约97.64%。可基本实现污染物减量化和零排放目的。
3.经济分析
本项目研究系统采用A2O-MBR-RO-MVR工艺,污泥部分采用压滤机脱水后外运处置。运营成本分析以2015年处理水量及实际支出为参考,按照年运营353天进行计算。主要成本内容包括:电费、水费、药剂费、人员工资、污泥处置费、蒸发结晶固废处置费用。详细成本分析如下所示:
(1)电费为14.74万元/年;(2)药剂费为2.85万元/年;(3)水费0.29万元/年(4)人员工资为10.8万元/年。(5)全年污泥装运及处置费用:1.93(万元/年)(6)日常维护和大修费用:1万元/年。
全年综合运行费用31.61万元/年,吨水运行费用34.44元/吨。
4.结语
(1)以蓝湿皮为原料加工手套皮,蓝湿皮制革过程相对污染物成分简单,浓度低,污染较轻。以瞬时排水为主,排水量时变化系数比较大,主要超标污染因子为COD、BOD、SS、氨氮,水质略呈酸性(PH=5),因此较易通过生化处理达到出水要求。
(2)蓝湿皮手套加工废水通过物化+生化+MBR膜+RO膜+MVR蒸发,可以达到污水零排放要求,达到皮革行业清洁生产要求,减轻了环境污染,对于整个高州皮革行业的发展,具有实际指导意义。
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论文作者:许桂贤
论文发表刊物:《基层建设》2018年第22期
论文发表时间:2018/9/10
标签:废水论文; 污染物论文; 工艺论文; 生化论文; 盐分论文; 手套论文; 浓度论文; 《基层建设》2018年第22期论文;