强化高炉操作提升铁水质量论文_李恒,彭元飞,王鹏

强化高炉操作提升铁水质量论文_李恒,彭元飞,王鹏

陕钢集团龙钢公司炼铁厂 陕西韩城 715405

摘要:龙钢高炉通过优化原燃料结构、提高质量、调整操作制度、强化管理等措施,在增产降耗的同时,实现了铁水质量稳步提高,效益明显。

关键词:高炉;安全长寿;管理

1.前言

陕钢集团龙钢公司炼铁厂,现有高炉5座,1280*2+1800*3,总炉容7960m3,年设计能力650万吨,实际产能740万吨。2018年以来,高炉克服了焦炭品种多、水分波动大的影响,在提产降耗的同时注重抓铁水质量,通过优化烧结原燃料结构,调整操作制度、加强炉况操作管理、出铁管理等实现了,铁水质量大幅度提高,合格率连续3个月100%,铁水硅稳定率达到80.7%,铁水硫稳定率达到95.2%。焦比、燃料比逐步降低,分别由407kg/t、538kg/t降至393kg/t、522kg/t。煤比由138kg/t提升至150kg/t。

2.提质降耗措施

2.1优化炉料管理

2.1.1稳定炉料结构

发挥烧结机产能,日产净烧结矿≥28600吨,增大烧结矿比例,提高熟料率,控制烧结矿≥76%,块矿≤10%,确保入炉综合品位至57%以上。

2.1.2提升烧结矿质量

(1)稳定烧结原料结构,通过配料控制烧结矿SiO2含量5.2-5.4%。

(2)提高混合料料温,确保冬季≥55℃,夏季≥60℃。

(3)加强燃料破碎过程监督,确保燃料≤3mm部分>85%。

(4)返矿率降低至25%,避免重复烧结。降低漏风率至40%,烧结矿FeO控制8.0-8.5%。

2.1.3提高球团质量和产量

(1)提高品位。造球粉品位由59%-61%提高至60%-65%,个别矿种品位在66%-69%,成品球品位平均上升了2.5%。

(2)降低硅含量。硅含量由8.5%降至6.5%左右,球团矿硅降低约2%。

(3)稳定造球粉粒度。粒度(-200目)在比例由65-72%稳定在70%左右。

(4)合理配加膨润土。膨润土配比由1.8%增至2.5%左右,消除硅含量降低、成球差的影响。

2.1.4完善块矿使用标准

因品种不同,块矿热爆裂性能、温度区间、还原性能等差别较大。内部试验并参考国内块矿的研究,制定块矿性能标准。以爆裂指数越高,配加比例越小为参考标准。选取爆裂指数相对较低的块矿作为日常配加的主要矿种,最终选定以南非块、PB块和纽曼块为主。1280高炉按入炉块矿爆裂指数<6%搭配,1800高炉按入炉块矿爆裂指数<5%搭配。

2.2调整操作制度

2.2.1送风制度调整。

参考同类型高炉操作特点,对1、3、4、5#炉采取缩小送风面积5-10%、提高风速的措施,炉缸工作状态明显改善,在风口面积缩小的情况下中心适度开放,风量增大,风速提高至220m/s以上,解决了软溶带压差高、透气性变差问题,气流分布更加合理,炉身水温差波动减少、煤气利用率稳定在47.3%以上。

2.2.2冷却制度调整。

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(1)将冷却水分段控制,消除部分炉体冷却强度过大、炉缸冷却强度不足的缺陷。

(2)增大冷却水量,提高高炉冷却水速。对各水泵扩容升级改造,提升供水能力。

(3)对部分空冷器进行修复,更换备件,降低进水温度。进水温度由42-45℃降至40℃以下。

2.2.3提高渣碱。

将渣碱控制范围由1.15-1.20倍提高二元渣碱至1.20-1.25倍,根据渣中Al2O3含量,按渣中MgO/Al2O3=0.55-0.60倍的标准调整烧结矿MgO含量,渣中MgO稳定7.00-8.0%。

2.2.4规范炉温标准

稳定炉温控制,降低硅偏差。高炉严格控制炉温上、下限0.30-0.55%,物理热控制1490-1520℃,硅偏差≤0.16%。

2.2.5加强高炉操作管理。

实施大矿批、中低硅冶炼、高富氧、大喷煤等措施、确保平均风温≥1180℃。

2.2.6强化炉前出铁管理。

加强出铁操作及渣铁沟管理,减少渣铁沟浇注次数。确保1、2#炉每班出铁5次,3、4、5#炉每班确保出铁4次,铁量差≤5%。

2.2.7加强设备维护降低休风率

通过定检、定修,提高检修质量,延长检修周期,减少检修时间和次数。1-6月份,因设备原因引起的休风和慢风次数明显降低,设备故障休风仅3次,设备故障休风率平均0.12%,比2017年同期降低0.05%。

3.效果对比

3.1高炉利用系数持续稳定在2.55t/m3d以上。2017年平均2.52t/m3d。

3.2入炉焦比呈下降趋势。

2017年焦比区间420kg/t—395kg/t。2018年焦比区间407kg/t—393kg/t。

3.3燃料比呈下降趋势。

2017年燃料比区间558kg/t—532kg/t,2018年燃料比区间538kg/t—522kg/t。

3.4生铁合格率整体提高。

2017年生铁合格率区间98.8%—99.4%,2018年生铁合格率区间99.49%—100%。

3.5生铁一二级品率大幅度提高。

2017年一二级品率区间89.50%—97.50%,2018年生铁合格率区间94.03%—98.39%。

3.6铁水[S]稳中有降。

2017年铁水[S]区间0.034%—0.037%,2018年铁水[S]区间0.029%—0.034%。

4.结语

(1)通过优化炉料结构、调整高炉操作制度,有利于高炉提指提产降耗和生铁质量提高。

(2)提高生铁质量提高,为炼钢工序降低消耗创造了条件。

论文作者:李恒,彭元飞,王鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/21

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