SF6高压断路器的常见故障原因分析和处理方法论文_高映海,李吉平

SF6高压断路器的常见故障原因分析和处理方法论文_高映海,李吉平

(云南铝业股份有限公司 云南省昆明市 650502)

摘要:对云铝阳宗海铝电解分公司220KV 1#站的SF6高压断路器在实际运行中出现的几种故障进行原因分析,并提出处理方法。

关键词:云铝 1#站 SF6断路器,故障,分析,处理

一、引言

在公司220KV 1#站系统中,SF6高压断路器是变、配电环节中接通、分断电路和保护电路的重要设备之一。为此,要求高压断路器必须能可靠工作,以保证公司电解系统和动力系列供电的平稳安全运行。

高压断路器按其灭弧介质分类有多种,常见的可分为:SF6高压断路器、真空断路器、油断路器等。1#站采用的是气动操作机构、以SF6气体为绝缘和灭弧介质的(型号LW17-220)SF6断路器。

二、几种故障原因分析和处理方法

1、SF6断路器本体故障

1.1 SF6气体泄露故障

SF6断路器是少维护、长寿命断路器,为保证SF6断路器的长寿命,密封则成为SF6断路器的关键工艺技术之一。SF6气体泄露的原因有很多,比如:密封胶的失效、密封胶圈的老化、瓷瓶破损、砂眼等。主要采用以下措施:

1.1.1 检查瓷瓶是否有破损,如果存在,立即更换;如1#站2000年4#机组断路器B相发生的漏气现象;

1.1.2 用较浓的肥皂液涂抹管路连接处或有疑问的部位或者使用SF6气体检漏仪检测出泄漏点,检查是否有砂眼或密封件不良等现象存在,如果存在,立即更换。

查出漏点后,在条件允许的情况下现场更换密封胶圈,重新涂抹密封胶,解除漏气点的故障。如果条件不允许,设备需要返厂维修。

1.2 SF6气体微水、真空度超标

处理方法:使用专用抽真空设备对故障断路器进行抽真空、加干燥空气换置换干燥处理,加入符合标准的合格SF6气体、检测,直到断路器微水含量符合标准要求。

灭弧室内SF6气体微水浓度经过多年检测在公司两个220KV站未发现超标现象。(检测方法:露点检测法)

2、操动机构相关故障

根据断路器的故障调查,44%的大故障与39.4%的小故障与操动机构有关,操动机构是目前最容易出问题的部件。液压操动机构的小故障率比弹簧操动机构高七倍,而气动机构的小故障率比弹簧操动机构高二倍,这也是当今电力系统中弹簧操动机构比较受宠的重要原因。

主要针对配用弹簧操动机构的1#站251#进线、252#进线及母联SF6断路器的部分故障进行分析和处理。

2.1 储能电机不储能

2.1.1 电机不转动

发现电机不转动后,将断路器的一次、二次回路电源全部断开,用万用表检查行程开关的常闭接点,如果电阻较大,则应对其进行清洗或者更换;然后检测电机绕组两侧的电阻,若电阻不正常,则应考虑电机绕组的引线处是否脱焊,电机绕组是否烧坏。紧急情况下,需要更换储能电机,对更换下来的电机进行维修。若是直流电机,还应考虑碳刷与换向器的接触情况,若接触不良,更换碳刷。

2.1.2 电机转动不停而弹簧储不上能

发生故障后,首先检查棘爪的压紧弹簧是否有问题,若损坏,需要将弹簧进行更换;若压紧弹簧正常,可用手动机械对机构储能,看轴套是否转动,若轴套不转动,则是减速箱内蜗轮、蜗杆等故障,更换减速箱部分。若轴套转动,在手动机械式对机构储能过程中,观察棘爪与凸轮缺口处是否接触良好,是否打滑,如有该现象出现,更换棘爪。

2.2 合不上闸故障

合闸的成功与否关键在于合闸脱扣器是否可靠释,以及分闸掣子是否将分闸磙子可靠锁住,原因分析如下:

2.2.1 控制回路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

处理方法:检查储能电机行程开关触点、防跳继电器触点触点、断路器辅助接点的常闭触点、SF6密度继电器接点触点接触是否良好,如有接触不良现象,对相应的接点进行清洗或

2.2.2 合闸电磁铁烧坏、脱落或卡涩,将直接造成断路器合闸不动作或合闸不到位入。

处理方法:用万用表检测合闸线圈的电阻,如电阻偏离正常值过大,则更换该线圈;检查合闸脱扣器是否有松动和脱落现象,如松动或脱落则进行紧固;检查合闸脱扣器的铁心是否有卡涩现象,如有则将拆下铁心,清洗脱扣器内部和铁心的污垢,完毕后将铁芯复位。

2.2.3 除以上几种可能造成断路器合闸失败的原因外,另外断路器绝缘拉杆的折断和脱落也是造成合闸失败的原因之一。

处理方法:当确认确实是由于断路器的绝缘拉杆的折断或脱落造成合闸失败,该故障只能返厂进行更换绝缘拉杆的处理。

分闸的成功与否关键在于分闸脱扣器是否成功释放分闸弹簧的能量,故障原因分析如下:

2.3.1 控制回路故障。分闸电气回路辅助接点的常闭触点接触不良、SF6密度继电器、气体压力接点、变压器电量非电量保护触点、负载(整流机组)温度、水压触点不良等都可能造成分、合闸线圈TQ、HQ无电压或电压过低,使断路器拒合或者拒分。

处理方法:检查辅助接点的常闭触点、SF6密度继电器接点是否接触不良,如接触不良,则进行清洗或更换。

2.3.2 分闸电磁铁烧坏、脱落或卡涩等,将直接造成断路器分闸不动作。

处理方法:用万用表检测分闸线圈的电阻,如电阻偏离正常值过大,则更换该线圈;检查分闸脱扣器是否有松动和脱落现象,如松动或脱落则进行紧固;检查分闸脱扣器的铁心是否有卡涩现象,如有则将拆下铁心,清洗脱扣器内部和铁心的污垢,完毕后将铁心复位。

其它可能的原因与合闸故障有相似的地方,不再赘述。

注意:经过以上故障处理后的断路器,同于合闸故障处理,需要进行低电压试验,合格后方可投入运行。

2.4 三相分合闸不同期故障

分合闸时间及同期是SF6断路器机械特性的重要参数,分合闸时间直接影响到断路器的关合和开断性能,断路器只有在保证合适的分合闸时间,才能充分发挥其断开电流的能力。

2.4.1 造成分合闸不同期的原因及处理方法:

2.4.1.1 断路器某相灭弧室的直动密封与直动连杆锈蚀,220kv1#站的弹簧操作机构和气动操作机构均出现过此故障。

处理方法:回收SF6气体,拆下连杆出锈,更换密封圈后重新组装,真空处理完后重新加入SF6气体,继续进行同期试验,直至同期参数合格。

2.4.1.2 断路器分、合闸电磁铁吸合不到位导致进气量或排气量不足,该故障只是针对220kv1#站气动操作机构。

处理方法:检查分合闸电磁铁行程及吸合是否良好,如有卡涩现象,若有备件尽可能更换电磁铁。完成后继续进行同期试验,直至同期参数合格。

2.4.1.3 分闸排气顶针或合闸进气顶针松动,该故障只是针220kv1#站气动操作机构。

处理方法:在原来的顶针刻度做上标记后,松开顶针锁紧螺帽,调节进气量顶针,右旋增加进气量,左旋减少进气量,然后紧锁紧螺帽,重新进行同期试验,直至同期参数合格。

2.4.2 其它可能导致同期试验不合格的原因。

断路器同期测试仪工作不正常或试验误差,按照说明书修正参数,提高试验人员的操作水平;断路器控制回路的接线是否有松动,转换开关行程是否合适,并一一进行检查排除;非全相保护误动,检查非全相保护回路的正确性。

3、结束语

以上主要针对SF6断路器部分故障提出的原因分析和处理方法,鉴于本人水平,如有不到之处,渴求指正。

参考文献:

[1]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术[M].北京.中国科学技术出版社.2001.

[2]华东电业管理局.高压断路器技术问答[M].北京.中国电力出版社.1997.

[3]西南电业管理局试验研究所.高压电气试验方法[M].北京.水利电力出版社.1984.

论文作者:高映海,李吉平

论文发表刊物:《电力设备》2018年第15期

论文发表时间:2018/9/12

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

SF6高压断路器的常见故障原因分析和处理方法论文_高映海,李吉平
下载Doc文档

猜你喜欢