(中国市政工程西南设计研究总院有限公司 四川 成都 610081)
【摘 要】目前厦门市城市污水处理厂出水执行《城镇污水排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,根据《水污染防治行动计划》,2017年污水处理厂应完成提标任务,市环保局要求出水执行地表Ⅳ,探讨了磁混凝+反硝化深床滤池组合工艺在污水深度处理的可行性,为工艺陈旧的其它地区污水厂提标升级改造提供参考。
【关键词】磁混凝;反硝化脱氮;提标改造;深度处理
【中图分类号】X703 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544(2017)18-0203-02
目前厦门市城市污水处理厂出水执行《城镇污水排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,市环保局要求出水执行地表Ⅳ,要求选择合适的工艺以满足出水要求。
1.现状工艺和水质提升目标
1.1 现状工艺
厦门翔安污水处理厂规划总规模10万m3/d,分期建设,一期工程规模2.5万m3/d,2007年建成并投入运行采用氧化沟主工艺;二期工程2.5万m3/d,采用AAO主工艺,2016年6月通水试运行,尾水采用紫外消毒。设计出水水质目标均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准,运行费用(药剂+电耗)约0.4元/t。
1.2 处理目标
根据市环保局最新要求,主要出水指标如下值:
COD≤30mg/L BOD5≤6mg/L NH3-N≤1.5mg/L TN≤10mg/L TP≤0.3mg/L SS≤10mg/L 色度≤15倍,粪大肠杆菌≤1000个/L。
2.工艺比较
要实现出水达地表Ⅳ,目前主要采用的工艺基本为:短流程工艺(主要为MBR工艺)或长流程深度处理工艺(增加后续脱氮除磷及过滤单元)。
两种工艺主要特点如下:
(1)MBR工艺
主要优点:①污泥浓度高(6~8g/L),占地小,土地利用率高;②COD/BOD去除负荷高;③SS出水稳定;
主要缺点:①为防止发丝等,需增设超精细格栅(0.5mm),设备贵,维护高,反洗频繁;②TP太高时(大于5mg/L),需向生化池投加大量药剂,易造成膜丝堵塞;③需定期对膜进行清洗,耗药量大,膜池需单独的鼓风系统,耗电量高,管理经验不太成熟。
(2)深度处理工艺
主要优点:①将除磷脱氮单独强化处理,效率高;③能根据不同水质采用不同工艺组合;③管理经验成熟;④运行费用低。
主要缺点:(1)土地利用率不高;(2)流程长,处理单元多。
综上所述,MBR占地相对较少,适用于地埋式污水处理厂,或者用地紧张的新建污水处理厂,可以通过采用MBR工艺置换土地,提高土地利用率,但MBR需新建超细格栅,且需对膜频繁清洗,同时膜池需鼓风机,设备昂贵,能耗巨大。运行成本高,据了解进水在正常范围内MBR单方成本约1.5~2.0元/t,当污水中总磷较高时,需在生化池中投入过量的药剂,其中大部分药剂主要起到混凝作用,对污泥的沉降及活性有较大影响,采用MBR也不能出去污水中的色度,如总磷、色度等指标超标时,还得增加后续处理;深度处理工艺流程长,构筑物较多,但可根据出水要求进行优化组合,特别是改造时,可根据现状工艺出水采取相应的对策,达到排放要求。据了解进水在正常范围内深度处理单方成本约1.0~1.2元/t,进水水质越好处理成本越低。
对于翔安污水处理厂而言:
(1)用地较为充足:工艺选择基本不受用地面积限制。
(2)根据水质监测,进水水质较好,总氮、总磷均在正常范围内,MBR、深度处理(增加脱氮除磷及过滤单元)工艺均可满足处理水质标准。
(3)采用MBR工艺需要对现有的预处理单元、生化处理单元进行改造,受现有构筑物高程布置限制,改造难度较大;施工期间对现有污水厂只能分组进行改造,对污水厂运行影响较大。
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(4)采用深度处理工艺(增加脱氮除磷及过滤单元),可充分利用现有处理单元、生化处理单元,只在现有处理构筑物后新增处理单元,施工期间对现有污水厂运行基本无影响;
综上所述,翔安污水处理厂提标改造采用长流程深度处理工艺(增加后续脱氮除磷及过滤单元)。
2.1 TP控制—混凝沉淀方案
污水除磷分为生物除磷和化学除磷。生物除磷在我国应用得较多,污水处理厂生物除磷去除率一般30%左右。化学除磷或化学辅助生物除磷在国外应用比较广泛,美国五大湖地区的污水厂一般以化学除磷为主,或以生物为主化学为辅;在丹麦则是生物辅以化学除磷;在瑞典则以化学除磷为主,几乎没有污水厂采用生物除磷工艺[1]。因为化学除磷可以除去污水中95%左右的磷[2],这是生物除磷难以企及的。出水总磷浓度必须由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的二级标准提高到一级B或更高标准。在固有的工艺设施上,只有通过化学辅助除磷才能达到排放要求[3]。
目前常用的絮凝沉淀方式主要有:网格絮凝斜管/斜板沉淀池,折板絮凝平流沉淀池,高效沉淀池及其变种工艺,本项目主要对一、二期二沉池尾水进行絮凝沉淀,进一步去除SS和TP及有机物等,进水属于低浊水,平流沉淀池占地面积大,主要用于大型给水厂;斜管/斜板沉淀池受水量波动影响较大;高效沉淀池是依托污泥混凝、循环、斜管分离及浓缩等多种理论,通过合理的水力和结构设计,开发出的集泥水分离与污泥浓缩功能于一体的絮凝沉淀工艺。该工艺特殊的反应区和澄清区设计,尤其适用于中水回用和各类废水高标准排放领域。
目前,高效沉清池的改进型主要有加砂加速澄清池和磁混凝澄清池,由于磁粉的密度(约7.5g/cm3)远远大于砂(约2.65g/cm3)的密度,因此磁混凝澄清池表面负荷可以做到20~25m/h,占地更省,效率更高。
2.2 TN—反硝化方案
由于环保局要求TN≤10mg/L,考虑水质波动影响,考虑设置反硝化单元,确保总氮达标排放。反硝化深床滤池不仅能去除SS,还能对TN起着最后的把关作用。
2.3 消毒方案
污水常用的消毒方法有氯消毒、ClO2消毒、次氯酸钠、紫外线消毒、臭氧消毒等。一二期从用紫外消毒,由于业主使用的铁盐,铁盐对紫外的透光率有一定的影响,本期改为氯消毒。
3.运行成本分析
3.1 药剂
(1)PAFC液体,去除量按1.2mg/L计,年耗量639t,单价1000元/t,吨水成本0.035元/t。
(2)PAM,年耗18.3t,单价14000元/t,吨水成本0.014元/t。
(3)磁粉,年耗73t,单价1200元/t,吨水成本0.005元/t。
(4)乙酸钠,去除量按7mg/L计,年耗1617.3,单价3000元/t,吨水成本0.266元/t。
(5)消毒剂,吨水成本0.016元/t。
3.2 电耗
深度处理电耗0.13度/t。
3.3 运行成本=药剂+电耗≈0.46元/t
4.结语
(1)通过比较,翔安污水处理厂采用磁混凝+反硝化深床滤池的主体工艺是合适的。
(2)将除磷和脱氮放在不同的单元进行强化,提高了效率,节省了工程投资和运行费用。
(3)通过成本测算,提标改造工程运行费用增加0.46元/t。
(4)本工程可为其它污水处理厂提标改造提供技术参考。
参考文献
[1]庞洪涛,邱勇,薛晓飞,等.后置沉淀化学除磷工艺的优化控制研究[J].中国给水排水,2013,29(13):38-41.
[2]张健.杭州七格污水处理厂化学除磷工艺探讨[J].中国给水排水,2010,26(21):145-147.
[3]马君梅,徐云波,等.污水处理厂化学除磷工艺改造[J].中国给水排水,2015,31(8):81-84.
论文作者:龚正,何文源
论文发表刊物:《建筑知识》2017年18期
论文发表时间:2017/9/19
标签:工艺论文; 污水处理论文; 污水论文; 单元论文; 成本论文; 化学论文; 深度论文; 《建筑知识》2017年18期论文;