中原油田分公司文留采油厂 河南 濮阳 457176
摘要:文留油田均具有高压高盐、储层非均质性严重等特点。目前大部分油藏已经进入高含水开发后期,层间矛盾突出,造成层间压差进一步增大,层间窜流问题增多,甚至产生倒灌现象。同时受频繁压裂、酸化、补孔、腐蚀、长期超高压注水以及部分井固井质量差等因素的影响,导致油水井套管腐蚀老化穿孔、管外水泥环损坏、管外串槽和套漏的问题不断增多。不仅影响了油水井的正常生产,导致原油产量下降,部分井甚至由于套漏导致报废,严重影响油田开发,因此封窜堵漏已成为提高油田后期开发整体效益的重要措施之一。
关键词:高压高盐 非均质性固井质量封窜堵漏
1 现状分析
为解决油水井套管破漏的问题,长期以来文留油田主要采取无机堵剂封堵、大修取换套、下4吋套、封隔器卡堵等工艺,取得了较好的治理效果,但在应用过程中不同程度存在施工周期长、措施成本费用高、应用范围受限等问题,与油田低成本开发战略有一定的矛盾。针对常规堵漏施工周期长,施工费用高的问题,研发了中空套铣头,优化了堵漏工序,形成了注灰挤堵钻塞一体化低成本工艺技术,有效降低了堵漏施工成本。
2 应用的主要技术
注灰挤堵钻塞一体化技术
在油田生产过程中,需要下一趟注灰管柱对漏失出水层段进行挤注灰浆封堵,待灰浆凝固后,起出注灰管柱,再下一趟钻塞管柱钻开井筒内灰塞,完成漏失出水层段封堵。起出注灰管柱,再下钻塞管柱需要两趟工序,延长了施工周期,影响了钻塞进度,增加了施工费用。创新研制了一种套铣头,既满足打塞管柱注灰需要,又能满足打塞后钻塞的需要,实现注灰管柱直接钻塞的目的,缩短施工时间,减少施工工序,降低了施工费用。
1- 基体,2- 主体,3- 过流槽,4- 内腔,5- 磨铣牙,6- 钨钢块,7- 喷射槽
图 注灰钻塞套铣头结构示意图及实物
钻水泥灰塞的工具及原理来自钻井工程,受动力的影响,灰屑携带能力差;中心水眼尺寸小,侧向水流通道窄,钻塞进尺慢,全部插在水泥灰塞里,钻头容易堵;水泥车功率不足;钻塞扭矩不足等问题,用φ95mm套铣头挤堵钻塞同样进度慢。另外,起出注灰管柱,再下钻塞管柱需要两趟工序,延长了施工周期,影响了钻塞进度,增加了施工费用。
注灰钻塞套铣头包括套铣头基体和主体,套铣头基体上端为上接头,中间为空心内腔,与施工管柱连接,套铣头主体外壁设有过流槽,套铣头主体下端设有8块磨铣牙,磨铣牙镀有钨钢块,磨铣牙之间均匀分布8条喷射槽。通过在套铣头主体外壁设有过流槽,解决注灰打塞套铣头主体外壁过流面积小的不足,避免卡管柱,满足该套铣头填砂、注灰、挤堵需要;通过缩小套铣头基体内腔直径,使磨铣牙磨铣的面积增加,磨铣牙上镀有钨钢块,提高了磨铣效率,套铣头主体下端平面上设有喷射槽,磨铣碎屑被喷射带走,套铣头主体外侧面的过流槽提高了钻塞时碎屑过流效率,满足该套铣头钻塞的需要;实现一趟注灰管柱完成注灰和钻塞两趟管柱的作业施工,节省大量施工时间,降低单井成本和施工人员的劳动强度。
一是将套铣头中间设计成空心内腔,满足打塞挤堵需要;二是在套铣头主体直径增加至φ114mm,满足钻塞切削功能;三是在套铣头主体外壁设置过流槽,既满足打塞挤堵时,灰浆的过流需要,又满足钻塞时磨铣碎屑屑的携带能力,提高钻塞速度,从而实现打塞挤堵钻塞的功能。
3、现场应用情况
2018年以来共实施注灰挤堵钻塞一体化技术12井次,施工成功率100%,累计增油2830.6吨,与常规堵漏工艺相比,累计减少作业施工周期36天,避免上大修2井次,节省作业施工费用142万元,恢复控制储量39.4×104吨,恢复可采储量9.6×104吨,取得了显著的效果。
典型井例:文92-132
该井2017.3.10水分析报告显示矿化度为235339.46mg/L,日产液22t/d,日产油0.1 t/d,含水99.5%。分析为浅层套管漏失;2017年3月23-31日检泵,找漏发现套管在1645-1646.5m漏失。
文92-132井采油曲线图
4、结论与认识
注灰挤堵钻塞一体化技术简化了作业施工工序,大大降低了作业施工成本,,解决了不同井况问题下套管严重漏失堵漏难题,具有较好的推广应用前景。
论文作者:夏建忠,钟小宏,王国华
论文发表刊物:《防护工程》2019年10期
论文发表时间:2019/8/14
标签:管柱论文; 漏失论文; 主体论文; 作业论文; 过流论文; 套管论文; 油田论文; 《防护工程》2019年10期论文;