2017年配网设备故障影响的分析与对策论文_陈金星1,王卓君2,林芳1

(1国网福建省电力有限公司宁德供电公司 福建宁德 352100;2国网福建省电力有限公司霞浦供电公司 福建霞浦 355100)

摘要:2017年,宁德公司通过配网网架的优化,新建10kV出线间隔,加装分段分界开关、大馈线改分段供电运行等措施后,全年线路故障及配变停电数较2016年有大幅度降低,本人通过对2017年故障跳闸的区域、季节、故障原因类型等数据及典型高故障综合整治成效进行分析,暴露出各单位在雷击故障、设备问题、用户侧影响、运维管理故障高故障整治等方面的问题。

关键词:配网设备;故障;对策

一、2017年配网故障总体情况

1.10千伏线路故障情况

2017年,全区10千伏线路(含分支线)故障停电2465条次,百公里故障率为19.06次,周宁(22.44次)、屏南(20.89次)、古田(20.19次)、柘荣(20.16)故障率较高,本部市区、霞浦较低;全区百公里故障率同比减少36.49%,本部寿宁同比上升1.08%,霞浦、古田同比下降较多,县公司中寿宁故障率同比去年增加,其余县公司同比去年下降。

2.配变停电情况

2017年,10千伏线路故障共造成配变停电61664台次(公变38491台次,专变23173台次),配变停电同比下降432.96%,福安(12768台次,占20.7%)、福鼎(10482台次,占17%)较多,本部市区、柘荣较少。本部市区配变停电台次同比增加,其它县公司同比减少,其中屏南、福安、古田同比减少较多。

二、高故障时段分析

1.高故障月份区域分析

对各单位不同月份的故障数和年度故障总数进行分析统计,如表1-3所示。受雷雨、高负荷发热影响,各单位主要以6-10月份单月故障次数居多,各单位从6月份开始,配网故障率较前5个月有明显升高趋势,到7月份达到最高,至10月份后故障率开始逐步下降。契合2017年宁德地区雷雨季节分布。总体各单位6-10月份故障均偏高,其中福安、寿宁存在单月故障次数超100次。按趋势分析,本部配电、福安、福鼎、周宁、屏南年末故障率持平或有上升趋势;本部郊客、霞浦、寿宁、古田、柘荣年末故障率呈下降趋势。

2.高故障月份雷害分析

6-10月份,全区雷雨天气引起故障1000次,其中共有18天当日故障超过30条次,8天当日故障超50条次,其中8月10日故障71次最多,主要集中在福安、霞浦、福鼎;9月07日故障69次,主要集中在寿宁、福安。故障次数较多的日期,雷电活动也较为频繁,雷击是这几日故障较多的主要原因。

三、故障原因分析

2017年全区10kV分支线及以上配电线路故障停电共2465条次、同比下降36.49%,百公里故障停运率19.06、同比下降42.76%。(2016年3881条次、百公里故障停运次率33.3),其中柘荣、霞浦、福鼎比降较多。主要故障原因为天气因素1132条次、占比45.92%,用户影响412条次、占比16.71%,外力因素387次、占比15.70%。

1.天气(雷击)——全年因天气因素引起故障占比45.92%。其中柘荣占比最高,达79.8%;本部郊客、福安、寿宁、周宁占比次高,均超过50%;本部配电、福鼎、古田、屏南占比较低,均未超过40%。受雷击影响发生故障较严重的为柘荣、本部郊客,福安、寿宁、周宁防雷水平有待提高;本部配电、福鼎、古田、屏南防雷水平较好。

2.用户侧影响——全年因用户侧影响引起故障占比16.71%。其中屏南、周宁最高,均超过25%;本部配电、古田、霞浦次高,均超过20%;本部郊客、寿宁较高,均超过10%。福安、福鼎、柘荣最低,均低于10%,管控较好。

3.运维管理——全年因运维管理失责引起故障占比8.07%。其中屏南最高,占比达23.40%;本部郊客、福安、寿宁、周宁较高,均超过5%;福鼎、古田、霞浦、柘荣最低,均低于5%,管控较好。

4.设备问题——全年因设备问题引起故障占比13.59%。其中本部配电最高,占比32.08%;福安、福鼎次高,均超过15%;本部郊客、古田、屏南、霞浦、周宁较高,均超过10%;寿宁、柘荣较低,均低于10%,管控较好。

5.外破——全年因外破引起故障占比15.70%。其中福鼎、古田最高,均超过20%;屏南、霞浦次高,均超过15%;本部配电、福安、寿宁较高,均超过10%;本部郊客、柘荣、周宁较低,均低于10%,管控较好。

四、设备故障类型分析

全年发生的2465次故障跳闸线路停电中存在设备故障有699次,故障点设备主要为避雷器(占设备故障24.32%),导线(占设备故障14.59%)及绝缘子(占设备故障14.73%),其余为跳线引下线、刀闸等。

1.避雷器故障分析

发生避雷器故障共170次,主要是避雷器本体破裂损伤,故障主要发生在郊客(36次)、福安(34次)、周宁(22次);故障原因一方面是本体设备老化或质量问题导致受潮,绝缘下降而击穿。另一方面,宁德地区强雷区占比较大,部分山区县域雷电活动极强,当前选用的避雷器通流容量和残压耐受能力不足,避雷器承受不了雷电过电压。

2.导线故障分析

发生导线故障共216次,福安47次、福鼎39次、古田32次较多;按设备故障类型分:电缆断线26次,屏南、本部较多;线路断线102次,福鼎、郊客较多;引线断线88次,福鼎、古田较多。其故障原因一是雷击造成断线,以福安、古田居多;二是交通车辆和外部施工等破坏导线以福鼎居多。

3.绝缘子故障分析

发生绝缘子故障共103次,福安22次、古田20次较多,多为雷击造成故障84次(占81.55%),故障绝缘子类型主要是P-10T、P-15T等老式针式瓷绝缘子。其故障原因是老旧针式绝缘子绝缘性能下降,遭受过电压时发生绝缘击穿。

五、存在问题及提升措施

(一)防雷不到位:

存在问题:

1.配网施工工艺不规范。

2.新装避雷器未试验。

3.避雷器和老旧瓷瓶未及时开展轮换。

4.未定期开展接地电阻测试。

提升措施:

1.加强施工工艺的培训和现场安装验收。

2.加强新投运避雷器的抽检试验。

3. 开展老旧避雷器、老旧绝缘子“逢停必换” 活动。

4.加强接地电阻的测试及接地网维护。

5. 加强外委技术指导。

(二)运维管理不到位

存在问题:未定期开展线路走廊清障工作,线路走廊范围外台风等恶劣天气期间可能发生的塌方和树竹倒伏碰线的预判不足,未及时进行线路走廊清理;配网开关、计量箱、互感器等设备裸露部位未安装绝缘罩,在大风期间易发生异物短路;绝缘化改造率较低,恶劣走廊环境下容易发生线树矛盾。

提升措施:

1.建立走廊树木、毛竹区台账:

2.持续开展走廊清障。

3.开展配电设备局部绝缘化。

4.拓展带电检测手段。

(三)用户设备影响仍然突出

存在问题:部分用户未安装分界开关,,分界开关故障拒动,用户老旧设备未改造、未定期开展预试,或运维管理缺失。

提升措施:提高用户分界开关的安装占比,先完成所有小水电分界开关的安装,其余分界开关按轻重缓急完成。全面梳理分界开关的保护定值。

论文作者:陈金星1,王卓君2,林芳1

论文发表刊物:《电力设备》2018年第14期

论文发表时间:2018/8/22

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

2017年配网设备故障影响的分析与对策论文_陈金星1,王卓君2,林芳1
下载Doc文档

猜你喜欢