低效益油井综合治理效果分析论文_陈艳红1,赵春雨2,娄英波3

低效益油井综合治理效果分析论文_陈艳红1,赵春雨2,娄英波3

1大庆油田有限责任公司第二采油厂第二作业区四区四队;

2大庆油田有限责任公司第七采油厂第三油矿728队;

3大庆油田有限责任公司第二采油厂第二作业区四区四队

摘要:低效益油井是油田开发到一定时期的必然产物,只有建立长期有效的低效益油井治理机制,才能保证油田实现节能降耗的目标。H 油田针对低效益油井的现状,分析低效益油井的成因、分布规律及成本构成,建立低效益油井管理流程。通过对地质资料、油田监测资料、生产动态资料研究分析,结合采油工艺技术,制定低效益油井治理方案。

关键词:低效益;油井;综合治理

一般来说,采出程度的高低可直观地体现油井自投产以来的总体经济效益,也可间接说明在目前开采条件下油井的剩余潜力。为此,将我厂低产低效井初步分为两大类:采出程度高型和采出程度低型。从采出程度低型井的产液和含水级别来看,也各自表现不同的特点,为此又分成三类:高产液高含水型、低产液高含水型和低产液低含水型。

Ⅰ类:采出程度高型,目前某采油厂采出程度12.2%,综合含水46.0%,各油田标定采收率均在24.0%左右,因此将采出地质储量20.0%以上的油井定为采出程度高型。这类井共有231口,平均单井控制地质储量2.79×104t,目前平均单井累积产油9114t,平均采出程度32.6%。

Ⅱ类:采出程度低型,指采出地质储量的20.0%以下的井。这类井共有475口,平均单井控制地质储量3.07×104t,目前平均单井累积产油3384t,采出程度11.0%。

Ⅱ-1类:高产液、高含水型,指产液量在3.0t/d以上、含水大于80.0%的井。这类井共有205口,目前平均单井日产液5.2t、日产油0.5t、含水90.9%,采液强度1.18t/d.m,采油强度0.11t/d.m,采出程度11.1%。Ⅱ-2类:低产液、高含水型,指产液量小于3.0t/d、含水大于80.0%的井的井。这类井共有86口,目前平均单井日产液1.9t、日产油0.2t、含水88.1%,采出程度12.8%。Ⅱ-3类:低产液、低含水型,指产液量、含水均较低的井。这类井共有184口,目前平均单井日产液1.3t、日产油0.6t、含水54.1%,采出程度9.9%。

在目前的开采技术条件下,四类井中第Ⅱ-1类井治理潜力相对较大,部分井通过压裂、堵水等措施,可获得较好的效果和效益。其次是Ⅰ类和Ⅱ-3类,可采取注采系统调整和调剖等措施,改善开发效果和效益;潜力最小的是Ⅱ-2类井,目前条件下挖潜余地很小,需要采取捞油或关井。

1低效益井管理流程

每年年初对上年度的油井开展效益评价工作,依据其结果对低效益油井进行效益状况分析、原因分析,寻找具有治理潜力的油井,编制实施方案,按月进行跟踪,适时调整方案,确保低效益井治理达到效果。

2低效益井状况分析

油田2017年初评价的油井中低效益井共计3 070口,年产油量、综合商品量分别占总量比例为7.96%、7.6%,年操作成本占总量的27.2%,平均单位操作成本是油田平均单位操作成本的3.6倍。

2.1不同油品低效益井分布

从不同油品看,在低效益油井中,稠油占比大,凝析油占比最小。

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2.2低效益井成本分级

从低效益井单位操作成本分布情况看,单位操作成本小于5 000元/t的低效益井井数最多,其次是单位操作成本大于10 000元/t的井。

2.3低效益井成本构成

从不同效益井操作成本构成统计看,低效益井占总量比例较高的前三项成本分别为稠油热采费、井下作业费、直接人员费。

2.4 低效益井原因

低效益井的主要原因有:高含水、低产能、措施效果差、低效吞吐、井下状况差、措施影响、注汽时间短及新井生产时间短等。综上所述,油井高含水是低效益的主要原因。高含水井978口,这部分井随着区块开发的深入,进入中高含水期、产量递减阶段,油井含水不断攀升,超过含水经济极限,处于低效益运行状态。低产能也是低效益的一个主要原因。低产能井560口,约占低效益井总数的五分之一。

3 低效益井治理对策

各生产单位建立了“低效益井跟踪分析制度”,将低效益井治理工作引向深入,建立低效益井档案,收集各井的液面、泵径、泵深、冲程、冲速、含水、产量等生产和成本数据,随时掌握这部分油井的产量、成本变化情况。定期组织评价人员与采油作业区、地质、工艺等相关生产部门沟通,通过强化区块及单井基础研究、精细注水、细化生产管理等工作,制定出低效益井治理方案。对潜力井采取有针对性的措施,降低成本发生量,使低效益井实现效益转换,提高全公司的整体效益。

4 低效益井治理效果分析

4.1 总体治理效果

总共对1715口低效益井实施措施治理,占低效益井的56%。主要治理措施包括:热采829井次、检泵244井次、补层75井次、大修73井次、间开66井次等。从评价结果来看,采取治理措施取得了明显的效果。治理的1715口低效益井平均单位操作成本较年初的降低了2 109元/t。从效益类型变化看,有920口低效益井实现了效益升级(即无效益井升级为有效益井,下同),占治理井次的53.6%。

4.2 不同治理措施效果

在各类治理措施中,地质类措施用于1 223口井,效益升级674口井占55.1%,效益无变化381口井占31.2%;管理类措施用于492口井,效益升级246口井占50%,效益无变化210口井占42.7%。

5 结论

1)采用经营和地质相结合的方法分析低效益井产生的原因,为节能降耗、成本控制指明方向。油井高含水、单井日产低是油井低效益的主要原因,3070口低效益井有50.1%是这两种原因造成的。2)从单井次增油及效益升级情况看,治理效果较好的措施为下泵、补层、热采、侧钻。采取治理措施取得了明显的效果,治理的1 715口低效益井,有920口低效益井实现了效益升级,效益升级率达到53.6%3)对低效益井治理效果的跟踪评价,推动了低效益井的合理开发,达到“降本增效”的目的。低效益油井是油田开发的必然产物,只能减少不能杜绝,因此,应建立长期有效的低效益油井管理机制,减少无效成本的支出。

参考文献:

[1] 刘斌,许艳,雒长江.节能减排经济评价管理体系的建立与应用[J].石油石化节能,2014,4(3):6-8.

[2] 刘斌,杨德卿,许艳,等.超稠油SAGD 开发中的热能综合利用[J].石油石化节能,2017,7(4):21-23.

论文作者:陈艳红1,赵春雨2,娄英波3

论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期

论文发表时间:2019/4/26

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