摘要:选煤厂配煤生产就是将两种或几种煤,利用几台叶轮给煤机相互配合,沿煤沟纵向轴道行走或停在一处将煤定量、均匀连续地拨到输煤皮带上,按适当比例配合,使各种煤之间取长补短,生产出优质的冶金焦,最大限度的合理利用煤炭资源。
关键词:配煤;变频器;叶轮给煤机;电机
引言
我公司入洗花山矿煤主洗为焦精煤,大宝顶煤为瘦精煤,为达到效益最大化,需要将一定比例的大宝顶煤配入花山焦煤中。现场叶轮给煤机为沈阳电力机械总厂的QYG-600型,出厂时各项工作数据都已固定;电机型号为Y180M-4-18.5KW,减速机速比为150,叶轮给煤机在进行配煤时,控制电机的变频器出厂运行给定频率为7-30HZ,轮叶运转速度约1.4转至6转每分钟,在7HZ时,最低实际给煤量达到180吨/左右,无法满足配煤要求,需要减少瘦精煤配比量。
1、改造方案分析
1.1方案一:继续调低电机频率
将变频器运行频率调整到3HZ左右,根据电机转速公式n=60f/p及减速机的速比150计算得出叶轮运行速度可降到0.6转/分。实际运转中,出现电机运行不稳定,无法起动或运行中停机的现象。经反复测试其出厂设置值7HZ为该机稳定运行的最小频率。
1.2方案二:减少轮叶数量
原叶轮叶数为六叶,拆除一半后为三叶,理论上可以改变下货量,在实际拆除后,由于转速过低,造成单叶轮刮煤量变大,实际刮煤量无明显下降,且造成配入煤量出现大小不均匀现象。
1.3方案三:对叶轮电机改型(最终方案)
将原Y180M-4-18.5KW立式电机,改为Y180M-8-11KW立式变频器专用电机,不改变变频器运行最低运行频率,通过改变变频器相关设置和电机级数降低一半运转速度,以此达到配煤要求。
1.3.1电机尺寸参数比较
原电机Y180M-4-18.5KW中心标高180 mm,更改电机型号Y180L-8-11KW,中心标高均为180mm,除机身长度增加40mm外,其它参数均无变化,替换时不需要更改任何装配尺寸。两种型号电机尺寸参数如下:
1.3.2性能参数比较
实际运行中Y180M-4-18.5KW电机工作电流为13A-23A,工作温度在50度左右。Y180L-8-11KW电机额定电流大小26.5A,满足转叶实际运行条件。额定转矩上,4级18.5KW电机为120N.m,8级11 KW电机为144N.m,其额定转矩比4级18.5KW电机还大24N.m,提升了20%的额定转矩,保证了低速下的大转矩,即使发生少量钢丝杂物缠绕的情况,也不易造成电机堵转的情况发生。根据电机转速公式n=60f/p,当频率低至7HZ时,叶轮实际转速低至0.75r/min,降低了一半的刮煤速度,减少了一半的下煤量。
公式说明:n=60f/p,式中n为电机的转速(转/分);60为每分钟(秒);f为电源频率(赫芝);p为电机极对数;减速机速比为150。
两种型号电机具体参数对比
2、方案实施过程
将叶轮给煤机沿轨道运行至吊装口下,拆除轮叶上下保护盖板,拆除电机及减速机上方保护盖板,拆出电机,检查减速机连接轴套、键槽情况、核实电机与减速机连接的实际配合尺寸,确保改造顺利进行,装入新电机,紧固连接螺栓、恢复所有盖板和保护罩。
运转调试,不同频率下测得电机运转时最低电流为14A,最高电流为22A,电机运行温度为53度左右。设备运行平稳、轮叶给煤均匀。实际运行中,最小频率下即能满足洗焦精煤时配煤需要,最大频率下也能满足单洗瘦煤的下货量要求。
3、经济和生产效益
设备更换改造后至今已正常运转4个月,配煤量达 144592 吨,按照平均产率41%计算,增加焦精煤产量59282吨,按市场售价差价300 元/吨计算,产生的直接经济效益1778.46万元。
结束语
通过改造后,给煤机运行平稳,电机、变频器各项参数稳定,入洗焦精煤和瘦精煤配比自由控制,实现了产品效益最大化;对于同类型设备具有借鉴和推广意义。
参考文献:
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[2]黄立.变频器应用技术【M】.北京:人民邮政出版社,1998
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[4]廖常初.S7 300-400应用技术【M】.北京.机械工业出版社.2006
论文作者:邓杰
论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期
论文发表时间:2020/3/3
标签:电机论文; 叶轮论文; 变频器论文; 频率论文; 转矩论文; 精煤论文; 减速机论文; 《基层建设》2019年第29期论文;