国产首台200MW高中压合缸直接空冷机组汽封改造与效能分析论文_薄利明

(神华亿利能源有限责任公司电厂 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 014300)

摘要:为提高国产首台200MW高中压合缸直接空冷机组缸效率,降低机组整体热耗率,提高机组运行经济性,通过对汽封进行改造提出了三种解决方法,并详细阐述了解决原理,剖析了方案的优点和不足,同时也提出了需要解决的问题。为国产首台200MW高中压合缸直接空冷机组提高缸效率、降低机组整体热耗率,提出了新的思路和方向。

关键词:高中压合缸;缸效率;热耗率;汽封

0 引言

汽轮机是火力发电设备三大主机之一,其通流部分效率对供电煤耗等运行指标影响很大[1-2]。随着国产首台200MW高中压合缸直接空冷机组的投产,机组缸效率低、热耗率高问题逐渐体现。目前,针对此问题,对机组高中低压缸汽封进行改造,可有效提高缸效率,降低机组热耗率,提升机组运行经济性。但同时也存在一些有待于解决的问题,即:机组汽封改造后,由于径向间隙缩小,导致机组启动后,发生个别振动偏大现象。需要把改造后的汽封间隙调整到合适的尺寸,确保机组启动后振动不超标,以满足机组安全运行和使用寿命的要求。

目前对于汽轮机汽封的改造已经有一定的经验可供参考,例如文献[3]通过将传统高低齿结构汽封改造为蜂窝汽封,减小了汽轮机漏汽量,实现了密封效果的提升;文献[4]通过将轴封、隔板汽封更换为TK节点侧齿汽封,叶顶汽封更换为蜂窝汽封,使轴封漏汽量减小,缸效率得到提高,热耗下降,节能效果显著;文献[5]对某600MW机组的汽封改造后经济性评价方法进行了较为详细的说明[3-5]。通过大量的可行性研究及深入的讨论和学习,针对类似机组的改造,目前已经形成三种解决方法,包括叶顶汽封改进、通流部分隔板汽封间隙调整和高中低压缸轴端汽封改造。本文首先对目前常见汽轮机汽封系统的结构形式进行了对比,然后对改造项目中原机组缸效率低、热耗率偏大原因进行了理论分析,并对其节能改造潜力进行分析,对三种解决方法进行了详细说明,最后对比分析了改造前后效果,并提出了需要进一步探索的问题。

1 汽轮机汽封系统及结构形式对比

汽封系统对于汽轮机来说是极其重要的一部分,汽封密封性能的好坏直接影响机组的效率及热耗。

现代汽轮机汽封均采用迷宫密封原理,该原理从热力学效应看,腔室越大,密封效果越好。从摩阻效应看,流道表面越粗糙,密封效果很好。从流束收缩效应看,同样宽度缝隙,缝口的形状越尖,流过的流体越少。在一般直通迷宫中,由于通过缝口后的气流在膨胀室内不能进行动能向热能转换,直接越过各齿顶流向低压侧,密封效果一般,这就是通常所说的梳齿汽封。在传统汽封中梳齿汽封由于具有汽封成本低、结构简单、安全可靠且易于安装而被广泛应用。但该汽封的一个显著缺点是汽轮机在启停机过程中过临界转速时,转子振幅较大,若汽封径向安装间隙较小,汽封齿很容易磨损。

目前应用较多的新型迷宫汽封均是在原迷宫汽封基础上演变而成的,包括常用的侧齿汽封、蜂窝汽封、布莱凳汽封、接触式汽封、刷式汽封等[6-8]。

对上述几种汽封进行对比:侧齿汽封、蜂窝汽峰是通过改变腔室结构,提高热力学效应来进行密封,其优点是安全高效,节能效果显著。例如TK侧齿迷宫汽封是在现有汽封齿上加工出2~3个侧齿和底齿,相当于在很有限的空间内部分增加了迷宫腔的摩阻效应,具有安全高效节能的特性。而蜂窝式汽封,是将传统汽封低齿车削,由蜂窝状汽封取代,由于其具较宽的密封带,改变了传统直形汽封低齿齿数由于受结构限制,只能布置很少(一般1~2齿)的缺点,仍保留汽封高齿。相当于增加了汽封齿数量,加大了汽流阻力,提高了密封效果。布莱登汽封、接触式汽封、刷式汽封是依靠减少安装/运行间隙进行密封,是以牺牲安全为代价换取短期效果,效能相对较差。

2 国产首台200MW高中压合缸直接空冷机组汽封结构形式

国产首台200MW高中压合缸机组汽封结构形式为疏齿形汽封,汽封是与汽缸分离的独立部套。依靠水平中分面外支撑搭在汽缸下半水平中分面上,并在底部靠定位键定位,兼保证内汽封相对与汽缸横向位置固定。但在轴向位置内汽封可以随着温度的变化自由地膨胀和收缩。每个汽封圈由六段带有“T”形根部的弧段组成,装入汽封体相应的槽中,在上半弧段的水平中分面附近有两个穿过槽子的止动销,以防止汽封圈转动,这些销子也用来防止吊起汽封上半时汽封圈落下。

高中压间汽封共13个汽封圈,每个汽封圈背部有六个弹簧片,装配时弹簧片保持着汽封的位置,保证汽封片与转子径向隙,一旦与转子相碰,汽封可回弹保证机组安全运行。由于本身结构设计的局限性及安装问题,机组投运以后,汽封漏汽量较大。如图1为汽封结构形式。

图1 汽封结构

3 现阶段存在的问题与节能改造潜力分析

神华亿利能源有限责任公司电厂#1机组于2008年4月份投产,机组投入运行以后,由于设计、安装等问题,各项指标一直偏离设计值较大,导致机组经济性降低。

由于机组安装时高中低压缸叶顶、隔板及轴端汽封径向间隙偏大,且轴端汽封为传统的疏齿式汽封,导致机组运行当中,各级漏汽量大,增加了泄漏损失,且未做功的蒸汽泄漏到下一级后,与做完功的蒸汽产生汽扰,降低了下一级蒸汽的做功能力。该机组设计额定工况下热耗率为8541 kJ/(kW.h),而四台机组实际热耗率都已超过设计值。

为了解机组运行经济性现状及节能改造的潜力,改造前对机组进行了热力性能试验,计算了200MW典型工况下汽轮机的缸效率、热耗率,见表1。

表1 机组改造前试验结果

由表1可以看出,机组在200MW负荷时,四台机组高压缸缸效率比设计值分别低4.76%、4.38%、3.39%、1.5%,中压缸缸效率比设计值分别低1.05%、2.2%、1.13%、1.39%,机组热耗率比设计值分别高239.5、225.9、198.8、123.7 kJ/kW•h,折合成标煤耗为8、7.5、6.6、4.1g/kW•h左右。高中压缸缸效率低是机组热耗率高的主要原因,机组节能潜力很大。

4 改造方案与目标

参考国内同类型机组改造经验,并结合厂家意见,同时,针对机组的实际情况及存在的问题,以及节能减排的需求,决定在机组A级检修时对汽封进行改造。

4.1 机组缸效率低、热耗率偏大原因理论分析

国产首台200MW高中压合缸汽轮机高中压缸动叶叶顶和叶根共有4道镶嵌式单齿径向汽封,低压缸动叶叶顶和叶根共有3到镶嵌式单齿径向汽封。高中压缸设计径向间隙值为1.0-1.5mm。低压缸正1、2级、反1、2级设计径向间隙值为1.5-2.0mm,正3、4级、反3、4级设计径向间隙值为2.0-2.5mm,正5、反5设计径向间隙值2.5-3.0mm。但在机组A级检修解体测量时,所有叶顶及隔板汽封径向间隙全部超标,高中压缸叶顶汽封径向间隙普遍在2.5-3mm之间,低压缸叶顶汽封径向间隙普遍在3.5-4.5之间,所有隔板汽封径向间隙普遍在0.95mm左右,部分已达到1mm以上,所以级间的漏汽损失很大。根据级间、高压缸结构尺寸和运行参数的变化,经计算,对机组叶顶及隔板汽封径向间隙调整至设计值,汽封漏汽面积相对减少60%左右。

汽封漏汽面积与被密封处旋转体动、静部件直径的平方差成正比,间隙稍增大一点,漏汽面积增大较多,使漏汽量增大。这部分蒸汽既不能作功,而且由于不是以正确的方向和速度进入下一级,故不但不能对下一级作功,又扰乱下一级人口蒸汽流场,造成该级效率降低。所以,对于汽轮机通流部分不论在设计时,还是在检修中,都应十分重视调整通流部分的汽封间隙,使其有一个正确的径向和轴向间隙。在机组安装时对通流径向间隙调整工艺要求十分严格。由于不能正确掌握通流汽封径向闻隙调整工艺及方法,且主观上担心径向间隙过小导致机组启动发生动静碰磨、产生振动而影响机组运行安全,因此在机组安装中,通流径向间隙普遍调整得偏大。通过试验结果表明1号机经采用与以往不同的通流径向间隙调整工艺和控制标准,高压缸效率提高了2-5个百分点。可见通流部分汽封间隙和通流径向间隙调整是否合理,是影响高压缸效率的主要原因之一。

4.2 改进措施探讨

4.2.1 叶顶汽封改进

对叶顶汽封的改进可以大幅度降低调节级漏汽损失,提高级效率。采取的措施是将高中低压缸27级叶顶旧阻汽片拆除,然后镶嵌新阻汽片,将镶嵌好阻汽片的隔板上下半组合好用立车加工,加工后余量为0.20mm,然后将隔板吊入汽缸,放入转子精调间隙至设计值下限且小于0.10mm,最后按图纸要求修尖。加工好后的叶顶汽封齿尖厚度和强度满足使用要求,间隙调整到出厂证明书技术要求。由于叶顶汽封采用固定镶片式结构,无任何退让余量,易于损坏或磨损,且不易检修,故调整间隙时要严格按制造厂要求。 如图2为叶顶汽封改造部位。

图2 叶顶汽封改造部位(图中圈中部分需更换阻汽片)

4.2.2 通流部分隔板汽封间隙调整

检修中严格按照制造厂给出的汽封间隙整定值调整汽封间隙,同时应考虑到静态下转子与汽缸变形的影响。由于机组采用高中压缸台缸结构,汽缸重量和跨度较大,汽缸薄,法兰窄,外下缸承受抽汽管的重量和拉力,当汽缸法兰螺栓拆除后,下半缸呈立椭圆变形。而转子采用鼓形,直径大,在半实缸情况下,两者的变形量不同。制造厂给出了汽轮机在全实缸、紧固全部法兰螺栓条件下,通流上、下、左、右4个方向的径向间隙值为0.45-0.95nm。但在大修调整高中压缸径向间隙时,又不可能在全实缸并紧固全部螺栓的要求下进行。所以,根据制造厂所要求的径向间隙调整值进行汽封调整,一般规律是:当左、右间隙调整在设计值之内时,上、下间隙值就远大于设计值。在l-4号机大修过程中,根据在半实缸情况下出现的上述情况,制定汽封间隙调整工艺和控制量,可对汽封径向间隙进行合理调整。其控制量说明如下:通流径向左、右间隙调整控制在0.45-0.50mm,按设计值下限调整。下部间隙控制在0.95±0.05mm,上部间隙控制在0.85±0.05mm,按设计上限调整。 如图3为通流部分隔板汽封改造为带侧齿的汽封结构。

图3带侧齿的汽封结构图

4.2.3高中低压缸轴端汽封改造

高中低压缸轴端汽封原型式与隔板汽封一样,为梳齿式式汽封,此汽封属于老式汽封,密封效果差,同时,由于安装时安装公司为确保机组安全启动成功,故该汽封径向间隙调整过大,导致机组在运行当中,高压轴封部分向外漏汽,低压部分掉真空,严重影响机组安全、经济运行。

为解决此问题,经调研、论证,铁素体蜂窝接触式汽封完全能解决此问题。将高中低压缸前后轴封最外两圈梳齿式汽封更换为铁素体、蜂窝、接触式汽封,并将其径向间隙调整为0.15mm。对高中压缸及低压缸两端轴封改造,原轴封形式及改造部位如图4,蜂窝接触式汽封如图5 。

图4 轴端汽封改造部位

图5 蜂窝接触式汽封图

5 改造后的效果评价

目前汽封改造后效果评价主要有以下三种方法:理论分析计算、间接判断状态和性能试验测试,三种评价方法的技术特点如表2。

表2 汽轮机汽封改造效果各评价方法技术特点对比

可见性能试验测试是汽封改造后整体、定量、工程认可的最佳方法。该厂四台机组大修都进行了汽封改造,机组改造完工投入运行后,由内蒙古电科院对四台机组分别做热力性能考核试验,试验依照《电站汽轮机热力性能验收试验规程(GB8117.1-2008)》、《电站汽轮机热力性能验收试验规程(GB8117.2-2008)》的有关规定执行。试验结果见表3,并与修前各项指标对比。

表3机组改造前后各项指标值对比

比较四台机组汽封改造前后的机组经济性,在200MW工况下,高压缸缸效率分别提高4.04%、2.19%、2.99%、2.71%;中压缸缸效率分别提高0.75%、1.37%、1.02%、0.55%;热耗率分别降低266.8、154.4、85.2、215.3kJ/kW•h,相当于降低了供电煤耗9.11、5.27、4.6、7.35g/kW•h。由此证明四台机组汽封改造后,经济性得到了较大的提高。

6 结论及建议

200MW高中压合缸机组高中压缸效率偏低,是机组经济性较低的主要问题之一。由改造效果可知,通过减小级间间隙,可使汽封漏汽量大大降低,降低机组热耗。另外在机组改造后,轴封漏汽量减小,解决油中进行水的问题,使设备运行的安全性、可靠性也得到了提高。此次改造成功说明,可以通过设计、安装、检修、运行等方面的改进,提高高中压缸效率,有效降低机组热耗率、降低煤耗,从而提高机组运行的安全性和经济性。

改造总体上是成功的,但改造后机组在投入运行过程中,部分瓦振较停运前会发生变化。这也给我们提出了新课题,就是改造后各级叶顶间隙调整至设计值下限的数值还需进一步论证;铁素体、蜂窝、接触式汽封对国产首台200MW高中压合缸机组轴系振动是否有影响,也值得我们进一步探索。

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作者简介:

薄利明(1983-),男,汉,工程师,生产技术部副经理,主要从事火力发电厂生产技术管理工作。

论文作者:薄利明

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/19

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