煤化工企业尾气回收利用改造论文_田晓辉

运城市应急管理局 山西运城 044100

摘要:变压吸附是当前国内天然气净化过程中,普遍采用的是利用吸附剂对气体的吸附能力与压力变化,其中变化的特点,加压吸附原料气的某些组件分离、减压下删除这些组件使吸附剂再生,使用多个吸附床的操作,使连续气体分离过程。然而,在提高目标气体纯度的同时,废气中的目标气体损失较大,这对该部分气体的回收利用至关重要。通过工艺改造后的回收利用,大大减少了浪费,节约了成本,达到了节能降耗的目的。

关键词:煤化工企业;尾气回收利用;改造

一、改造方案

1、变压吸附尾气回收利用改造

醋酸装置高压尾气经过变压吸附提纯CO,排放至火炬尾气与甲醇提纯氢气装置中变压吸附尾气中均含有H2、CO(具体成分见表1),具有一定的热值,原设计两股尾气均经火炬进行燃烧排放,造成能量浪费。将醋酸与甲醇变压吸附尾气通过管道输送至乙炔装置CO气柜,与电石炉气混合后用于石灰窑烧石灰。

表1变压吸附尾气成分

实施变压吸附尾气回收利用改造。醋酸装置高压吸收尾气通过变压吸附后,放空气体压力在10~15kPa,通过增加切断阀改变尾气排放流程,通过管道敷设至CO气柜前气体分配器,同时管道上增加止回阀,防止气体倒串。由于醋酸装置变压吸附放空气体压力能满足送至气柜的压力降损失,无需增加风机。甲醇提氢变压吸附装置尾气运行压力为3kPa,输送气体至CO气柜的压力至少需要50kPa,故需在尾气缓冲罐出口处增加一台风机将压力由3kPa升至50kPa,通过管道送至气柜前气体分配器,与醋酸装置变压吸附尾气混合后,进入乙炔装置CO气柜。

2、电石炉尾气提纯CO改造

电石炉尾气提纯CO主要经过预净化工序、初脱工序、净脱工序、CO提纯工序等步骤,采用耐硫催化脱氧、变温吸附、变压吸附、脱砷脱氟氯、CO精脱氧等技术,将电石炉尾气中含有的焦油、粉尘、硫化物、磷化物、砷化物、O2、N2、二氧化碳等多种杂质去除,并提纯得到满足羰基合成原料气指标要求的CO产品气。

电石炉尾气经过鼓风机加压进入预净化工序,在吸附剂处理下,脱除电石炉气中的焦油和粉尘,并脱除部分含硫杂质组分。然后进入初脱工序,在催化剂作用下,经耐硫催化脱氧、一级干法脱硫、一级中温水解,将电石炉气中绝大部分的O2、CS2等杂质除去;再通过脱酸气处理,将H2S和CO2等杂质除去。经过初脱工序净化处理的电石炉尾气进入精脱工序,在催化剂和吸附剂作用下,经二级中温水解、二级干法脱硫、常温水解、脱砷脱卤、加氢脱硫、精脱硫、精脱氧等工段的处理,将电石炉气中的各项杂质脱至工艺要求指标之下。然后将净化后的电石炉尾气利用变压吸附技术,将CO提浓到98%以上,以满足其作为羰基合成醋酸原料气的要求。电石炉尾气提纯CO流程示意见图1。

电石炉尾气经净化提浓后,得到的产品气组分为CO约98%(φ),总S低于0.1mg/m3、氧低于10μL/L、As低于0.1mg/m3、P低于0.1mg/m3,无其他有害杂质。

图1电石炉尾气提纯CO流程

二、节能效果分析

变压吸附尾气回收利用改造前,由于电石炉不能满负荷运行,电石炉尾气量无法满足石灰窑煅烧石灰用量,平均每年需要补充天然气1452万m3,天然气热值为35.6GJ/m3;甲醇提氢变压吸附尾气全年产量为3765万m3,该股气体热值为7.1GJ/m3,醋酸变压吸附尾气全年产量为514万m3,此气体热值为9.0GJ/m3,故两股尾气可以替换天然气量为:(3765×7.1+514×9.0)/35.6=881(万m3)天然气价格按2元/m3计算,全年可以节约1762万元。

随着电石炉瓶颈问题的解决,电石炉逐渐达到满负荷生产,全年可以产生电石炉尾气32250万m3,除去煅烧石灰所需26771万m3,尚有5479万m3电石炉尾气,通过电石炉尾气提纯CO,每年可以产生CO气3770万m3,CO价格按1.9元/m3计算,可以产生7163万元经济效益。

通过回收利用变压吸附尾气,代替天然气煅烧石灰,同时将多余的电石炉尾气生产CO,全年可以产生经济效益8925万元。

结束语:

原设计电石炉尾气用于石灰窑煅烧石灰。由于设计瓶颈问题,尾气量无法满足需求,所以增加天然气来满足石灰窑的生产。同时,醋酸变压吸附和甲醇净化氢气变压吸附装置的尾气通过燃烧排放,造成能源浪费。通过回收石灰窑石灰石煅烧变压吸附装置的尾气,替代部分天然气,降低了煤气消耗。同时随着电石炉负荷的增加,电石炉排出的废气可以代替全部的天然气,还有一部分剩余。利用电石炉的尾气生产CO气体用于乙酸羰基合成,进一步减少了能源浪费,提高了化工企业尾气的经济价值,达到了节能减排的目的。

参考文献:

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论文作者:田晓辉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

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