某汽轮机机组振动异常分析及处理论文_王开来

(深能合和电力(河源)有限公司 广东河源 517000)

摘要:在汽轮机机组的运行过程中,常常会发生振动异常的情况,若不及时进行处理,将会影响到机组运行的经济效益。本文结合某汽轮机机组振动异常实例,对其振动异常的情况进行了详细的分析,并介绍该机组振动异常的处理,为其他机组振动异常分析和处理提供参考。

关键词:汽轮机机组;振动异常;处理

改革开放以来,我国社会经济得到了迅猛的发展,对电力的需求日益增加,电力行业也取得了巨大的进步。在电力企业生产中,汽轮机是重要的发电设备之一,其机组的正常、安全运行直接关系到电力企业生产的经济性及电网的稳定性。而在汽轮机机组运行中,振动异常的情况时有发生,对其处理展开分析和探讨具有十分重要的意义。

1.机组概述及振动异常情况

1.1机组基本概述及测试

某机组为超临界、单轴、三缸四排汽、一次中间再热、凝器式汽轮机机组。该机组共有9个轴承,其中1、2号轴承为支撑高中压转子的落地轴承,3、4、5和6号轴承为支撑两低压转子的汽缸轴承,7、8号轴承为支撑发电机转子的两个端盖轴承,9号轴承为支撑励磁机转子的落地轴承。该机组的轴系简图如图1所示。

图1机组轴系简图

1.2机组振动异常情况

该机组于2016年6月完成A级检修,并于6月26日进行首次启动。当机组冲转至2000r/min暖机过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y振动幅值出现缓慢爬升趋势,最终转轴1X、1Y、2X和2Y幅值至97.9μm、98.5μm、126μm、117μm,机组保护动作,汽轮机跳闸。在降速过程中,转轴1X、1Y、2X和2Y向振动幅值最大至256μm、205μm、247μm和205μm,遂决定紧急破坏真空停机。振动变化趋势如图2所示。

图2转轴1X/1Y和2X/2Y向振动幅值变化趋势

由机组振动变化趋势,分析判断该机组在2000r/min暖机过程中,高中压转子存在碰磨情况导致1、2号轴承轴振出现缓慢增加趋势。

经现场了解得知:该机组在大修期间,为提高其经济性,特将高中压转子的叶顶、隔板汽封间隙调整至规定值下限;同时,由于旋转机械存在“泊桑效应”,当机组升速过程中,汽轮机转子在离心力的作用下,转子发生径向和轴向的变形,最终导致转子会“变粗变短”,因而,机组在暖机2000r/min过程中出现碰磨故障,致使高中压转子出现振动恶化情况。

当机组转速降至0r/min后,试投盘车顺利,并在低速下倾听各轴承的声音,未发现有异常情况。随后在投盘车时,记录下转子挠度值为0.053mm,与冲转前比较转子的挠度为0.06mm,说明转子未发生弯曲变形情况,经几个小时连续盘车后,再次进行冲转。

1.3机组再次启动异常情况

机组再次启动冲转,并严密监视各轴承振动情况,如有异常及时采取紧急措施,避免出现振动恶化情况,保障设备安全。

机组升速至2000r/min过程中,发现振动均在合格范围,并进行40min的中速暖机,在暖机过程中未发现各轴承振动异常情况。于是进行升速,当机组升速至2950r/min时,5、6号轴承振动幅值快速攀升,最终因5、6号轴承座振动幅值超标,导致保护动作而跳闸,其中,5、6号轴承振动及转轴振动变化伯德图如图2所示。

图3转轴5X/5Y、6X/6Y和5/6号轴承振动伯德图

机组跳闸时,5、6号轴承振动现象:其振动幅值主要以基频为主,随着转速的升高而振动幅值快速增加。

现场检查发现:图4中轴加风机至排大气后管道疏水不畅,且低压转子轴封向外漏汽严重,此时轴加风机已出现满水情况,如图5所示。

图4汽轮机轴封系统简图

发现轴加满水情况后,对轴加排汽后疏水管道进行检查,发现疏水管道存在疏水不畅问题。对其进行处理后,低压转子轴封外漏情况减弱,轴加水位已缓慢恢复正常。

图5低压转子轴封外漏和轴加风机满水图

机组转速惰走至0r/min后,试投盘车顺利,并检查各轴承处无碰磨情况,记录转子在盘车时的挠度值为0.06mm,分析认为转子未发生弯曲情况,经连续盘车后,决定再次冲转。

2机组启动后异常情况

2.1机组首次定速情况

轴加疏水不畅导致转子与水接触故障排除后,机组再次启动。机组空载3000r/min时,各轴承振动情况如表1所示。除了9号轴承9Y轴振幅值不合格外,机组其他轴承振动幅值均在合格范围。

表1空载3000r/min各轴承振动情况

注:润滑油供油温度为42℃。

机组540MW负荷时,各轴承振动和瓦温情况如表2所示。

表2机组540MW各轴承情况

注:润滑油供油温度为41℃。

2.2机组存在几类异常问题

在空载3000r/min和540MW负荷下,各轴承的振动情况见表1、2,机组存在的主要问题如下:

(1)1、2号轴承振动和转轴X、Y向振动幅值均有变化,且2号轴承存在瓦温偏高(2号轴承瓦温最高至100℃)。经现场了解得知,空载3000r/min时,高压缸的为单阀运行,而540MW负荷,高压缸的为顺序阀运行;造成1、2号轴承振动变化的主要原因是高压缸进汽方式的改变,导致高中压转子受力状态改变,1、2号轴承载荷分配也随之变化。要解决2号轴承瓦温偏高和1、2号轴承振动变化的矛盾关系,需要对高压缸的进汽调阀开启顺序进行优化调整试验。

(2)3、4号轴承和转轴X、Y向振动幅值较空载3000r/min工况下,有不同幅度增加,且经1个多月的稳定运行后,3、4号轴承和转轴X、Y向振动幅值及基频相位均比较稳定,数据如表3所示。由此数据分析认为,低压Ⅰ转子存在一定的质量不平衡,要消除此故障,需对该低压转子进行高速动平衡。

表3稳定运行1个月后3、4号轴承振动情况(μm/μm∠°)

图6转轴9X/9Y振动幅值变化趋势

(3)9号轴承X、Y向振动幅值存在一定范围的波动情况,见图6。其中,转轴9Y向振动幅值波动最为明显(最大至220μm),但9号轴承座振动幅值和瓦温较为稳定,9号轴承瓦温偏低(瓦温为57℃)。分析认为9号轴承负载较轻,且9号轴承为落地轴承其刚度比较大,可能存在励磁滑环椭圆度超标导致9号轴承X、Y向振动存在波动情况,要消除此故障,需适当增加发电机和集电环转子联轴器的张口,避免集电环转子出现甩头情况。

3机组异常故障处理结果

3.1高压缸进汽方式调整

为解决1、2号轴承振动和2号轴承瓦温之间的矛盾关系,决定对高压缸的进汽方式进行优化调整试验。

图7所示为高压缸主汽阀和调阀的物理位置布置简图。2016年6月中旬,机组A修结束。机组启动后,高压缸进汽调阀开启顺序为GV3/GV4-GV1-GV2。其中,高压进汽调阀GV3、GV4同步开启。在此顺序阀运行方式下,1、2号轴承振动和瓦温情况如表4所示。

表4原设计阀序下1、2号轴承振动和瓦温(560MW,顺序阀运行方式)

注:润滑油供油温度为41℃。

图7高压缸进汽调节阀布置简图

注:①从调速器向发电机方向看;②TV1、TV2——高压缸主汽阀;GV1、GV2、GV3、GV4——高压缸进汽调阀

经试验测试后,最终确定将高压缸进汽调阀开启顺序调整为GV1/GV4-GV2-GV3。经调整后,1、2号轴承振动和瓦温情况如表5所示。

表5阀序调整后1、2号轴承振动和瓦温(560MW,顺序阀运行方式)

经此次阀序优化调整后,1、2号轴承振动和瓦温达到最优水平,实现了机组安全稳定运行。

3.2低压Ⅰ转子高速动平衡

为解决低压Ⅰ转子存在质量不平衡故障,分别在低压Ⅰ转子两端加0.614kg反对称质量。经平衡后,在空载3000r/min和330MW负荷工况下,3、4号轴承振动数据如表6、7所示[1,2,7,8,9]。

表6平衡后空载3000r/min下3、4号轴承振动情况(μm/μm∠°)

表7平衡后330MW工况下3、4号轴承振动情况(μm/μm∠°)

经本次平衡加重后,3、4号轴承振动幅值均降至优良水平。

3.39号轴承转轴X、Y向振动波动处理为解决9号轴承转轴X、Y向振动波动和轴承负载轻故障,利用停机机会,将9号轴承座标高上抬0.4mm。经处理后,再次启动后空载3000r/min和400MW负荷下,9号轴承振动情况如表8所示。

表8 9号轴承座标高上抬后振动和瓦温情况

注:润滑油供油温度为42℃。

经9号轴承座标高上抬0.4mm后,9号轴承转轴X、Y向振动波动故障消除。

4结语

综上所述,汽轮机作为现代火力发电厂的主要设备之一,在汽轮机机组运行过程中,若出现振动异常问题,必须要采取有效的措施进行处理,否则将会影响到电力企业生产的经济效益及电网的稳定性。因此,机组运行人员要加强对机组设备的监测和巡查,确保机组故障的及时发现及处理,从而保障机组的安全稳定运行。

参考文献:

[1]某电厂3~#机组振动异常分析及处理[J].刘涛.设备管理与维修.2017(16)

[2]某600MW超临界机组1号瓦振动异常分析与处理[J].黎瑜春,陈涛,杨为民,齐敏芳.中国电力.2016(11)

[3]火电厂660MW机组汽轮机振动异常原因分析[J].马福泽.中国高新技术企业.2016(10)

论文作者:王开来

论文发表刊物:《电力设备》2018年第3期

论文发表时间:2018/6/11

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