600MW机组深度调峰优化措施论文_刘慧林

600MW机组深度调峰优化措施论文_刘慧林

(大唐湘潭发电有限责任公司 湖南省湘潭市 411100)

摘要:随着社会的进步和发展,清洁能源的迅速开发利用,再加上用电结构的变化,使得电网峰谷差也愈来愈大,大型机组的调峰任务也愈来愈突出,在调峰过程中如何使得机组安全运行,又节约燃油,是值得我们探讨的课题。

关键词:深度调峰煤质变化锅炉燃烧机组安全稳定运行

【正文】

引言

湘潭发电公司处于湖南电力负荷中心长株潭地区,属国家大一型火力发电企业,二期工程#3机组升压至220KV,并入株洲白马垅变电站,#4机组升压至500KV,并入株洲云田变电站。为了保证清洁能源的使用,水电的发电能力不受限制,使得火电机组的深度调峰成为需要。

一、机组概况

湘潭发电公司二期2×600MW超临界机组锅炉为东方锅炉厂引进技术制造的国产超临界参数、变压、直流、本生型锅炉,锅炉型号DG1900/25.4-Ⅱ1型,单炉膛,一次中间再热,尾部双烟道,固态排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风,露天布置,采用内置式启动分离系统;锅炉设计燃用山西省晋城贫煤与河南省平顶山烟煤的混煤,在B-MCR工况下,燃用发热量Qnet,ar=22570KJ/kg的设计煤种时,燃料消耗量约为245T/h;锅炉运行带基本负荷并参与调峰,30%~90%ECR负荷段滑压运行,其余负荷段定压运行;采用双进双出钢球磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统,每台炉配置6台磨煤机,5台运行一台备用;采用HT-NR3旋流燃烧器,前后墙布置、对冲燃烧;每面墙3层,每层4只燃烧器,每只燃烧器都配备有一阀双枪控制的小出力点火油枪,前、后墙中层各燃烧器中心还配置有大出力的启动油枪;在三层燃烧器上方,前、后墙各布置了一层燃尽风口,以实现分阶段按需送风、组织合理的炉内气流结构、防止火焰贴墙、使燃烧完全的目的;机组配置2×50%B-MCR汽动给水泵和一台30%B-MCR容量的电动调速给水泵;采用30%B-MCR容量高、低压串联旁路;锅炉设计最低不投油稳燃负荷:不大于45%B-MCR负荷;

二、深度调峰的原则

1)电量营销小组成员及值长加强与调度沟通、申请,尽全力减免机组深度调峰。

2)深度调峰以保证机组安全、稳定运行为前提,在此前提下兼顾机组节能(节油)运行。

3)机组深度调峰期间,在各项技术控制措施执行到位的情况下,没有运行人员责任导致的,如发生锅炉黑火事件,只要处理过程中未造成事故扩大,不追究当值班组的主要责任,由发电部全体人员来承担相应责任。

4)600MW机组深度调峰的原则:

① 600MW机组深度调峰是指调度要求机组负荷低于660MW(双机运行),或单台机组运行负荷低于330MW的情况。

② 600MW机组深度调峰的最低负荷原则上控制在240MW及以上。

三、入炉煤掺烧要求

1)600MW机组深度调峰具体煤质要求:燃运部应保证晚班第一次、第二次上煤的入炉煤质:要求低位热值在17000kj/kg以上,分析基挥发份为15~25%。

2)燃运部应确保调峰期间煤质稳定,杜绝原煤仓空仓现象。

3)当班人员接班即向值长汇报掺配方式及设备异常情况,根据值长命令上煤,若出现煤质波动和其他异常,必须立即汇报部门分管领导和值班点检员处理;

4)环式给煤机作为上煤的直接设备,若存放烟煤的两台环给出现故障,必须当即停止设备汇报值长和分管领导、值班点检员,视恢复情况作为掺烧调整汇报值长具体变化;

四、深度调峰技术措施

1)接到调度深度调峰的要求,减负荷前应进行油枪、电泵以及主机油泵试运并合格,其中油枪应进行实际投油试运并正常。

2)机组深调变负荷应缓慢进行,维持机组稳定运行。

3)锅炉方面

① 负荷在300MW及以上,入炉煤低位热值在17000kj/kg以上,分析基挥发份为15~25%时,可不投油稳燃。

② 负荷降至300MW以下,须投油稳燃,一般情况下投入B、D层点火油枪稳燃,并根据锅炉燃烧状况决定是否投入其他油枪稳燃。

③ 给水维持自动方式运行,并安排专人监视给水和汽温,加强对给水自动的监视,防止波动过大,必要时应进行手动干预。

④ 任一给煤机断煤或卡涩,应投入对应磨点火油枪稳燃。

⑤ 入炉煤煤质变差、燃烧不稳应及时投入点火油枪稳燃。

⑥ 制粉系统:维持下四套制粉系统运行,控制锅炉燃烧总指令在30%以上,空预器出口一次风压在7.5KPa以上,原则上不应进行制粉系统启、停操作,如必须进行制粉系统启、停操作,应及时投油稳燃。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4)汽机方面

① 注意给水泵运行情况,如给水泵流量低于400T/H,应适当开启给水泵再循环,#32给水泵再循环有轻微卡涩,开启时应注意反馈是否动作,否则到就地手动操作。

② 注意检查轴封压力,轴封压力低应注意稍开辅汽至轴封旁路门。

③ 主机负荷高于250MW,小机汽源由四抽供应,主机负荷低于250MW,应将小机汽源切至辅汽,切换前应注意充分疏水,切换过程中应缓慢进行,防止给水泵转速波动,调峰结束负荷高于250MW应及时将小机汽源切至四抽。

④ 尽量避免开启辅汽至除氧器加热;

⑤ 注意高、低加水位自动跟踪情况,应根据减负荷情况逐步降低高、低加的水位设定值,如水位调整不稳及时开启危急疏水。

5)环保方面

① #3、#4炉早班机组深度调峰时,负荷较低,煤质相对较好,可适当降低电除尘器五电场的电压、电流,甚至停运五电场,但必须提前告知脱硫班长,作出相应调整,加强脱硫GGH及浆液品质的监视;

② 深度调峰期间,值长应通知脱硫班长投油情况,脱硫值班人员应注意浆液品质、GGH差压的变化,投油期间必须加强废水的排放;

③ 早班加负荷时,请值长提前30分钟告诉脱硫人员以便脱硫做好相应的调整。

五、实际调峰总结

1、减负荷前准备工作

1)接班负荷300MW。煤质:发热量19814KJ/KG、挥发分22.44%左右。接班后按要求进行油枪实投、电泵以及主机油泵试运并合格。为防制粉系统故障,要求相关人员在集控室值班。告知辅机及脱硫专业调峰计划,做好准备工作。

2)机侧人员提前做好如下准备工作:缓慢开启#31、32汽泵再循环调门至30%左右、给水自动正常、两泵出力一致;所有高、低加无水位高报警;辅汽联箱压力设置0.85MPA,温度正常。

3)炉侧人员提前做好如下准备工作:检查炉侧氧量、炉膛负压显示无异常;火检显示正常;给煤机无断煤、堵塞报警;给煤量、煤仓煤位、料位、给煤自动、一次风速正常,否则立即联系热控处理;煤仓煤位按不低于6M控制;检查点火油调门在80%以上,燃油母管压力不低于1.5MPA。

4)当前循环水温下,减负荷前保留一台高速循泵运行。

2、减负荷至240MW操作

1)人员安排,炉侧两名监屏人员,机侧一名,单元长或值班长负责协调监护。负荷300MW以下,AGC退出。

2)炉侧操作要点及注意事项:

① 燃烧控制:退出机炉协调,手动调整燃烧。A、F磨切手动,指令固定在35%左右;B、D磨统操,根据负荷情况,逐步降低一次风压至7.0至7.2MPA(对应一次风机电流为75A,动叶指令为42%),B、D磨指令缓慢下降,控制不低于25%,风管风速不低于18M/S。负荷到位后,燃煤量大约118T/H。(负荷稳定后,调整一次风压和燃料指令,尽量维持较高的燃料指令,保证足够的煤粉浓度)

② 送风控制:燃尽风全关。减送风指令应缓慢均匀,注意电流及动叶反馈情况。

③ 引风控制:引风手动,减送风或减燃烧指令应缓慢,引风跟踪微调,控制负压在+50至-20之间。

④ 给水控制:给水自动方式、负荷到位后,给水量760T/H左右,中间点温度设定在2.5℃,可维持主汽温正常,单台给水泵流量在470T/H以上。

3)机侧操作要点及注意事项:

① 除氧器上水调门指令逐步关小至35%,负荷到位后,凝结水流量维持在610T/H,凝泵转速980RPM、轴加再循环调门将自动开大至42%左右,以维持最小流量。

② #31、32汽泵单泵流量降至500T/H左右,注意低负荷下进汽调门开度变化及震动、推力瓦温变化,对应泵指令在14%左右,#4抽压力0.4MPA左右,低调门开度50%。

③ 辅汽压力设定在0.85MPA,辅汽至轴封调门开至54%,轴封压力可维持30KPA。

④ 正常疏水回路因疏水压差小,#6低加无法维持正常水位,240MW期间开启危及疏水控制水位。

⑤ 240MW负荷,汽机#2瓦温无明显好转,主汽压不能按滑压曲线。

六、结论

由于地域特点或环境气候原因,再加上人民生活水平的提高及社会的进步,电网的峰谷差也愈来愈大,解决大型机组深度调峰问题也迫在眉睫,通过一系列措施的制定,从目前看大型火力发电机组实现深度调峰是可能的。

参考文献:

[1]岑可法、周昊、池作和,大型电站锅炉安全及优化运行技术,中国电力出版社,2003.02

[2]大唐湘潭发电有限责任公司集控主机规程,2014.07

[3]大唐湘潭发电有限责任公司深度调峰应急预案,2014.11

论文作者:刘慧林

论文发表刊物:《电力设备》2018年第5期

论文发表时间:2018/6/25

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

600MW机组深度调峰优化措施论文_刘慧林
下载Doc文档

猜你喜欢