副枪装置在130吨转炉炼钢的应用与系统优化改进论文_陈志贤1,文瑞2

韶关钢铁有限公司 广东韶关 512000

摘要:通过引入副枪装置及其对其进行优化改进,使副枪的利用率大幅度提高,炼钢分厂在提高生产能力、提高产品质量和节约探头使用等方面效果显著。

关键词:机械手;流程图;模型

前言

2011年6月,韶钢与中冶赛迪共同合作开发的转炉副枪设备在4号转炉安装并调试,标志着韶钢转炉使用副枪设备的开始。该设备调试期间,在各专业技术人员的共同努力下,逐步解决了工艺、机械、电气和仪表等多方面的疑难问题。截至2012年8月,副枪的利用率由调试初期的15%上升到90%,故障率由调试初期的10%下降到3.5%。随着副枪利用率大幅度提升,该设备在缩短炉次冶炼时间、终点定碳定氧、自动测温取样以及降低劳动强度等方面的优越性凸显出来,受到了职工的欢迎。

1副枪系统优化改进具体内容

1.1使用中冶赛迪研制开发的副枪设备

该套副枪装置由升降小车移动轨道、固定轨道、升降小车、横移小车及对中定位锁紧装置、小车升降卷扬装置、防坠装置、副枪枪体、测温取样探头存储箱、探头机械手、事故紧急提升系统、探头回收系统以及副枪系统的冷却水、氮气吹扫系统控制阀站等设备组成。

1.2设备的优化及改进

1.2.1TSO探头接插成功率低,影响副枪利用率。改进措施如下:

(1)重新设计枪体铜头与夹持管的连接接头(二),使接头(二)与铜头连接后能够完全填满铜头凹槽,同时重新要求厂家设计探头长度,利于接插件与探头接插,从而提高探头接插成功率。

(2)调整机械手位置,确保机械手立起后,导向装置中心与枪体夹持管对中,以利于提高探头接插成功率。

1.2.2建立副枪系统运行故障报警流程图,并建立副枪升降、机械手动作和卸探头气缸开闭的联锁程序。

1.2.3.通过对现场接近开关的改造,提高副枪自动控制过程中的稳定性,避免了因为限位信号的故障,导致副枪自动程序中断,影响测量。

1)副枪口气缸采用磁感应开关方式进行优化,将磁感应开关分离出来,接近开关要避开高温区域,确保正常运作。

2)把机械手直径为10的限位开关改成图尔克的直径为30的接近开关,增大接触面积,防止出现振动后,信号消失现象。

3)把副枪横移限位开关由横移车轨道旁,移动到锁紧装置层,避免了因为空间狭小导致维修不方便,降低了故障处理时间。

1.2.4.选用耐高温的副枪螺旋导线,加粗信号线的截面积,增强抗拉强度。

1.2.5.建立《副枪应用岗位操作规程》《副枪使用及维护管理规定》和《副枪装置机械设备维护检修作业指导书》以指导维护人员和工艺操作人员作业。

1.2.6、优化副枪操作画面和变频参数。

1)增加了测量时插入深度对话框,可以使操作人员根据现场实际情况进行修改,优化插入深度,避免结钢,影响接插效果。

2)增加了转炉炉底对话框,可以使操作人员根据现场实际情况进行修改,优化副枪运行基准点,使得副枪运行安全可靠。

3)当下副枪测量时,优化氧枪吹氧量的控制,避免因测量原因导致炉内反应停滞。

4)优化了副枪升降变频器参数、机械手变频器参数、横移车变频器参数,增强了系统可靠性,加快了系统运行周期,使得整个测量周期控制在120S以内。

5)优化副枪事故提升系统,通过对事故提升限位和事故提升离合器的改造,增强副枪系统在原有控制系统失灵的状态下,可以把副枪提升到安全位置,确保系统安全。

6)优化历史趋势和报警记录,当故障发生时可以做到可追溯性。

2系统的技术特点和先进性

2.1技术特点

2.1.1.副枪装置的工作型式为横移式;

2.1.2.探头长度为2000mm,并能够自动装卸及回收,副枪本体结构合理,弯曲矫直;

2.1.3.测量时,可以在吹炼中测量,也可在停吹后进行测量。副枪的停止精度垂直为±10mm,横移为±15mm;

2.1.4.副枪工作周期不超过120s,具有测温、定碳、定氧、测液面、取样的功能。

2.2先进性

2.2.1.通过TSC过程定碳、定氧和测温,能够为模型提供有效的过程数据,以利于实现模型动态控制吹炼,从而进一步提高终点碳温“双命中”率。

2.2.2.实现了不倒炉出钢,缩短冶炼周期15%左右,从而提高了生产能力;

2.2.3.有效控制转炉终点温度和碳含量,终点碳命中率高,为转炉配碳提供了可靠依据,从而提高了成品碳的命中率。

2.2.4.效果分析

通过引入副枪装置及其对其进行优化改进,使副枪的利用率大幅度提高,炼钢二分厂在提高生产能力、提高产品质量和节约探头使用等方面效果显著。2012年8月~2013年7月,该厂在延长生产时间方面创效益达到2780.16万元。表1是该设备应用及优化改造前后各项技术指标对比。

3效益分析

3.1效益计算

3.1.1提高生产能力创效益

未用该套设备前每炉钢的冶炼周期为40min,副枪投入使用后,每炉钢的冶炼周期为35min。相比缩短5min;按年产钢200万吨计算,若单炉产量128吨,则需要冶炼15625炉钢,每炉钢节约5min,共节约生产时间15625×(40-35)×90%(利用率)=70312min,冶炼周期按35min计算,可生产70312÷35=2009炉,单炉产量按128t计算,可产钢2009×128=257152t,吨钢效益按100元计算,可创效益=257152×100=2571.52万元/年。

3.1.2减少报废探头创效益

2011年8月至2012年7月每月平均因接插失败报废探头约为60支,每年月报废约720支;2012年8月至2013年7月每月接插失败报废探头为5支,每年约60支,探头价格200元/支。节约探头费用=(720-60)×200=13.2万元/年。

3.2.投入费用

3.2.1购置2套副枪装置设备及建设安装费用600万元(一次性投资);

探头消耗费用:经统计,2012年8月至2013年7月共12个月产钢211.7万吨,单炉产量为127.77吨,一年约冶炼16569炉。每炉钢使用TSC和TSO探头各一支,单价200元/支,一年探头消耗费用=16569×2×200=662.76万元;副枪维护费用15万元/年。

3.2.2直接经济效益

直接经济效益=2571.52+13.2-600-662.75-15=1306.97万元/年。

4.结语

韶钢与中冶炼赛迪合作研发使用的转炉副枪在炼钢分厂成功运用,它在延长生产时间、提高产品质量和降低职工劳动强度等方面效果显著,尤其在加快生产节奏方面,提高生产能力方面做出了突出贡献,为公司和厂创造了可观的经济效益和社会效益。

参考文献:

[1]刘新建,曹剑叶,等.转炉副枪系统与自动化炼钢[J].冶金自动化,2012,S1:90-92.

[2]李小阳,施启昌,黄伟等.转炉自动化炼钢装置副枪设备安装与精调[J].冶金设备管理与维修,2009,143(5):20-21.

论文作者:陈志贤1,文瑞2

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/19

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