300MW燃煤机组脱硝改造技术及经济分析论文_王晓春

300MW燃煤机组脱硝改造技术及经济分析论文_王晓春

(大唐双鸭山热电有限公司 黑龙江双鸭山 155100)

摘要:作为我国上一个电力发展阶段的主力机组,300MW燃煤机组见证了我国改革开放,由弱到强的发展历史。在以600MW、1000MW及以上超大型机组为代表的我国新的电力发展时期,众多300MW燃煤机组的经济性就明显落后了。为了响应我国可持续发展的战略,顺应我国环保部门对电力企业的环保治理要求,许多工厂加快了燃煤机组低氮燃烧技术的改造和脱硝设施的建设,以降低向大气中排放的氮氧化物,切实改善环境质量。文章主要对低氮燃烧器改造和SCR脱硝技术运用展开分析。

关键词:300MW燃煤机组;脱硝技术;经济分析

随着我国经济的不断发展,环境保护和可持续发展的意识逐渐深入人心。随之而来的越来越严苛的发电机组排放标准,使得这些“老机组”面临严峻的环保压力。但这些機组,只要经过合适的改造,完全可以满足环保排放要求,并产生不错的经济效益。

1、燃煤机组介绍

目前,300MW燃煤机组的锅炉主要采用摆动式直流燃烧器,利用单炉膛进行四角式布置,采用切圆燃烧方式;锅炉送粉则是通过五台中速磨煤机采用直吹的方式进行,直吹的一次风则需要五层喷嘴设计,其中点火油枪需要布置三层,三层运行的连续蒸发量带动,在最下层采用等离子点火技术。油燃烧器采用两级点火的形式,针对连续蒸发量的百分之三十计算。直流燃烧器借助四角式的布置,在摆动式能够连续运行,提高燃烧效率。热态运行的过程中,除直吹的一次风可带动燃烧器摆动外,二次风的喷入再次加大摆动角度,满足炉内气温调节要求。

2、300MW燃煤机组节能减排改造的可行性

首先,经过2000年“电荒”后的电力大发展,我国各地区的装机容量均有不同程度的“过饱和”现象。同时,各项环保等审批程序越发严格,使得新建机组变得非常困难。这就使得改造“老机组”,提高经济性成为不二选择。

其次,相对于1000MW等新型机组而言,300MW机组的经济性差了许多,但与数量庞大,以供热为主的200MW以下小型机组而言,其经济性还是相当可观的。同时,随着我国城市化的发展,原来地处郊区的300MW机组,现在离城市中心相对距离明显缩短,使得这些机组进行“集中供热”改造成为可能。

此外,我国环保配套设备发展迅速,各类节能减排技术均已成熟,只要针对机组特点选择合适的改造方案。绝大部分300MW燃煤机组均能满足现有的排放标准。

3、脱硝改造的技术

对于燃煤发电厂产生的NOX气体的控制方法主要有三种:燃烧控制技术、炉膛喷射脱硝技术、烟气脱硝技术。

3.1燃烧控制技术。燃烧控制技术的方法主要是利用各种的方式来减少NOX的排放。它们的基本思想是:使已生成的NOX被碳部分还原;设法造成氧富燃的燃烧区域;设法降低局部高温区的燃烧温度;使燃烧区域的氧浓度适当降低。

3.2炉膛喷射脱硝技术。炉膛喷射脱硝的过程基本上和炉内喷钙脱硫过程差不多,其实就是在炉膛上部喷射某种物质,再利用一定温度条件,从而还原已生成的NOX,以减少NOX的排放量。炉膛喷射包括炉膛喷水或注入水蒸气、喷射二次燃料、喷氨等方法。

3.3烟气脱硝技术。干法和湿法是烟气脱硝里面的两大主要方法,但是在这两个方法中间又包含很多的小的方法。比如:干法里面又有很多的子集,非催化还原法、催化还原法、吸附法这些都是在干法里面经常应用的方法。湿法里面同样的包含很多的小技巧,水吸收、酸吸收、碱吸收、氧化吸收、液相还原吸收、络合吸收、微生物法这些都是湿法里面经常用到的。第一,烟气干法脱硝技术。非催化还原法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其实这种方法很简单,就是利用化学物质之间的化学反应,然后利用可以使得NOX改变原有性质的还原剂,让两者之间发生化学反应,从而减少这种污染气体的排放数量,这是将化学的知识应用到对环境污染的治理的一种手段。第二,催化还原法。此种方法目前还在试验阶段,这是利用各种的催化剂对NOX进行催化,通过此种化学反应消耗NOX,使其数量减少,就钟秦的实验结果来看800~1 200 ℃的情况下尿素是催化效果最好的,其次是碳酸氢铵。第三,吸附法。用活性焦作处理烟气中的SO2和NOX的吸附剂和催化剂,从而将其转化为其他的物质,在这一时期所含的SO2和NOX减少。

4、烟气脱硝技术比较与选择

低氮燃烧技术是降低烟气含氮量的首选,但仅仅依靠低氮燃烧技术只能将烟气排放的氮氧化物浓度维持在300~350mg/m3之间,为了达到环保标准,还需要进行炉膛外烟气脱硝,主要包括SNCR和SCR两项技术,采用非催化或催化技术进行还原,SNCR技术的成本相对较低,但其脱硝效率仅为40%左右,SCR技术的催化作用可将脱硝效率提高至80%左右,而且SNCR脱硝技术的应用限制较多,对机组负荷、供电煤质、以及温度窗口都有严格的要求。因此,为了满足烟气含氮浓度(<100mg/m3)要求,多数电厂SCR脱硝技术,在还原剂的选择上,相较于耗费量巨大的尿素,优选考虑液氨。我厂使用的SCR技术是在金属催化剂的作用下,以NH3作为还原剂,将氮氧化合物通过还原反应得到氮气(N2)和水(H2O),而且NH3不和烟气中的剩余氧气(O2)反应。

5、脱硝技术改造的经济分析

脱硝技术改造的经济分析一般从两个角度出发:投资费用与运行费用。首先,火力电厂应计算设备改造和安装费用,然后对脱硝过程所需物料以及能够循环利用的产物进行核算。

5.1投资费用

公式如下:F=F0×α;α=i/[1-(1+i)-n]。其中:F0为初始投资,主要包括设计费、建设费和其他突发费用;F为年平均投资,α为年均投资系数,i为贴现率;n为该装置使用年限。机组容量、改造工程的建设难度以及材料使用是影响初始投资的重要因素,本公式采用均化投资的概念,将各项费用在装置寿命期内进行摊销。

5.2运行费用(Y)

燃煤脱硝设备的运行费用主要包括材料(还原剂、催化剂等)费用、勞动费用(员工工资和管理开支),另外还包括维护费用,即设备定期检修和维护工作产生的费用。烟气氮氧化物含量直接决定了花费的材料费用,是影响运行费用的重要因素。

5.3脱硝成本

脱硝成本主要包括两部分,一是脱除一吨氮氧化物的费用,一是用电量成本。计算公式如下:F′=F+Y;C=F′/W;K=F′/E。其中:F′为年脱硝成本;C为脱除一吨氮氧化物的费用(元/kg);K增加一度电的成本(元/kWh);W为每年脱除氮氧化物的量(kg);E为每年发电总量(kWh)。

结束语:综上所述,降低烟气排放氮含量,燃煤机组脱硝是我国火力发电厂必须重视的问题,解决这一问题的首要选择是低氮燃烧技术,但单纯依靠低氮燃烧很难将烟气含氮量控制在合格标准以内,必须结合炉膛外烟气脱硝设备。现在技术的发展也使得发电厂有了许多的选择,可以说一定程度上减轻了发电厂改造的成本,但是从发电厂的角度来看这是一个目前政府强制的措施,对于这方面的补贴也不足,所以更多的发电厂希望国家相关部门能够给予更多的关注,这样在脱硝的改造中才会呈现一个双赢的局面。

参考文献:

[1]王继选,高艳丰,张相洲,等.基于乙醇胺碳捕集及氨法脱硝的太阳能-燃煤机组热力系统热经济性分析[J].太阳能学报,2016,37(2)

[2]彭祖辉.燃煤机组脱硝设施全方位在线监控系统的研究开发与应用[J].环境科技,2013,26(5)

[3]曾凡胜,冯桂荣.关于提高燃煤机组脱硝控制系统效率稳定性研究[J].大科技,2016(19)

论文作者:王晓春

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/17

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