托鹰1X井钻井取心作业总结论文_刘峰

托鹰1X井钻井取心作业总结论文_刘峰

中石化胜利石油工程有限公司塔里木分公司 新疆省库尔勒市 841000

1取心施工方案

1.1取心方式

本井因设计调整,四开后,根据奥陶系中下统一间房组及鹰山组试压情况。如果试压成功采用149.2mm钻头钻进至完钻,则在149.2mm井眼取心。若失败则先下套管封固,后采用120.65mm钻头钻进至完钻,则在120.65mm井眼取心。

因取心井段较深,且属于小井眼取心,容易发生堵心等复杂情况,为了获取准确的地质资料,无论何种情况均应采取单筒取心作业的方式进行。

1.2工具选择

取心井段为主要目的层奥陶系中下统鹰山组6686-6892m井段,地层岩性主要为上部为灰色、黄灰色微晶灰岩为主,局部含砂屑灰岩;下部灰色、黄灰色微晶灰岩为主,夹云质灰岩,局部含砂屑灰岩。本井因设计调整,如果在149.2取心,则采用川5-5工具取心。若120.65mm井眼取心,则采用Y-445工具取心。

1.3钻头选择原则

考虑到取心井段埋藏深,属于硬地层,且研磨性强,原则上参考全面钻进钻头使用及钻时情况,现场进行选择。首选PDC取心钻头,同时备选聚晶金刚石取心钻头。

2取心情况描述

第一次取心:

钻具组合:Ф119mm CQT508取心钻头(川庆)+Ф106mm GQX106-54取心筒+单流阀+120.6mm钻铤24根+旁通阀+88.9mm钻杆+127mm钻杆+139.7mm钻杆

取新简况:7月25日1:00开始取心,-5:02取心钻至6637.00m时,立压8.4↑10.0MPa,-5:23立压升至12.4MPa,其它参数无明显变化,怀疑憋心,5:30钻至井深6637.24m割心起钻进尺3.47m;-7月26日3:00岩心出筒。

工程参数:钻压10-20KN、转速45rpm、排量10L/s、扭矩29.5-31.3KN.m。

钻井液性能:密度1.40 g/cm3、粘度44s无变化;槽面无显示。

出心情况: 岩心出筒顺利、较完整;柱体规则,无磨径现象。井段6633.77-6637.24m,进尺3.47m,心长2.35m,岩心残留1.12m,取心率67.72%。

第二次取心:

钻具组合:Ф119mm CQT508取心钻头(川庆)+Ф106mm GQX106-54取心筒+单流阀+120.6mm钻铤24根+旁通阀+88.9mm钻杆+127mm钻杆+139.7mm钻杆

工程参数:钻压10-20KN、转速45rpm、排量10L/s、扭矩31.0-32.0KN.m。

钻井液性能:密度1.40g/cm3、粘度48s无变化

取心失败,失败经过:2016年8月12日 17:30组装保养取心筒开始进行取心下钻作业,取心钻头型号:Ф119mm CQT508,尺寸119mm*54mm;取心工具型号:Ф106mm GQX106-54,间隙8mm,外筒直径106mm,内径54mm,内筒整体外径73mm,外筒内径81mm,间隙4mm,理论水眼当量直径17.55mm。8月13日20:00-22:30取心钻进至6779.34m,共取心钻进3m,-8月14日17:00出心,无心。取心外筒有刺漏现象。

现场过程及原因分析:本次取心3m钻时分别为31min,39min,41min,而2016年7月26日第一次取心3.47m,钻时为79min,77min,72min。第一次取心钻进参数:钻压10-20KN、转速45rpm、排量10L/s;第二次钻进参数:钻压10-20KN、转速45rpm、排量10L/s,与第一次一致;另外两次钻进过程都是以10KN以内小钻压、40r/min转速进行树心,第一次取心进尺3.47m,心长2.35m。经过两次取心对比,判断本次取心失败主要原因是地层破碎严重,在取心开始岩心无法成柱状进入取心筒,取心筒堵心,导致无法正常取心,另外由于堵心后内外筒间隙变小,导致取心筒内外筒间隙憋压,使得发生刺漏。

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第三次取心

钻具组合:Ф104mm CQT508取心钻头(川庆)+Ф89mm GQX106-54取心筒。+单流阀+120.6mm钻铤24根+旁通阀+88.9mm钻杆+127mm钻杆+139.7mm钻杆

工程参数:钻压10-20KN、转速45rpm、排量6L/s、扭矩30.0KN.m。

井段6780.60-6783.28m,进尺2.68m,心长2.64m,岩心残留0.04m,取心率98.51%,

取心数据:井段6780.60-6783.28m,进尺2.68m,心长2.64m,岩心残留0.04m,取心率98.51%

第四次取心

钻具组合:Ф104mm CQT508取心钻头(川庆)+Ф89mm GQX106-54取心筒。+单流阀+120.6mm钻铤24根+旁通阀+88.9mm钻杆+127mm钻杆+139.7mm钻杆

工程参数:钻压5-20KN、转速45-50rpm、排量6L/s、扭矩30.0-35.0KN.m。

钻井液性能:密度1.12g/cm3、粘度45s、Cl-19961mg/l无变化

取心情况描述:段6829.70-6830.78m,进尺1.08m,心长1.00m,岩心残留0.08m,取心率92.59%,

3取心技术措施及总结

3.1井口组装

a) 外岩心筒用提升短节吊上钻台,上好钻头,将工具外筒坐入井口,卡紧安全卡瓦,外筒螺纹按要求扭矩拉紧。

b) 将地面组装好的内筒组合用提升短节吊起放入外筒,用吊卡坐在外筒上。

c) 将地面组装好的悬挂总成用提升短节吊起与内岩心筒母接头连接后,卸开吊卡,下放内岩心筒,将上接头外螺纹与外岩心筒内螺纹连接。

d) 提起工具检查缩径套底端与钻头台肩间隙符合设计要求。

3.2下钻

a) 下钻应做到操作平稳、不猛刹、猛顿,遇缩径处必须慢下。若遇阻严重,要用钻头扩眼,不允许用取心钻头长段划眼。

b) 起下钻遇阻卡超过正常摩阻时,要坚持“起钻少拔多放,下钻少放多提,反复活动消除”的原则,否则循环不划眼。

c) 泥浆性能符合设计要求,并要有良好的润滑性,抑制性和携岩性。

d) 钻头接近沉砂时,转动钻具,开泵循环泥浆,清除沉砂或坍塌物,钻头接近井底,校对悬重。

3.3钻进

a) 当取心钻头快接触井底时,尽可能缓慢地转动钻具,把取心钻头小心地放到井底,钻压(5-10kN)由小到大,待井底与钻头形状完全吻合后,方可逐渐加至推荐钻压,送钻要求均匀,严防溜钻。

b) 取心钻进中,无特殊情况,钻头不能提离井底,尽量避免中途停钻、停转。取心钻进时,应把钻压、转速、排量等钻井参数调配适当。

c) 若地层变化,可适当调整上述参数,直到获得最佳取心效果。取心钻进中,注意观察机械钻速、泵压的变化,认真分析、判断井下情况。

3.4起钻

a) 割心完毕,应立即起钻。以尽量减少岩心在钻井液中的浸泡时间。

b) 起钻操作需平稳,特别是起至最后几个立柱时,更应平稳小心。

c) 取心工具提出井口,松扣后平稳绷下钻台。

3.5岩心出筒

a) 卸掉岩心爪及其短节。

b) 用油管或其它工具,顶出内筒内的岩心,并按顺序打上标记,按地质要求保存。

c) 出筒过程中,工程、地质人员均需在场且密切配合,并严格操作规程,避免岩心顺序搞乱。

d) 出筒完毕,应将不同的岩心筒置管架上排好,并戴好护丝。

e) 取心完毕,对取心工具凡是用大钳紧过扣的地方,都必须用大钳松扣,准备回收进行维修。

论文作者:刘峰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/29

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