摘要:本文通过某坑内深孔钻探的施工实践,分析了施工过程出现安全技术问题的原因,为今后同类钻探工程的施工提供了经验和设计依据。
关键词:坑内深孔钻探;质量控制,施工安全
前言:广东省某铅锌矿是一个超大型铅锌矿,是地下开采多年的矿山,勘探深度已达到地下1200m,开采深度为地下300m至800m。对于该超大型铅锌矿床成因的研究和争论已持续了五十多年,争论的基本要点最终归为矿源和热源。为查找矿源、热源的成因和依据,加大勘查深度,矿山相关技术部门设计了一个坑内深孔,钻孔编号217/SFK1孔口位于地下760m的矿坑内,设计孔深1500m,直孔钻进。
1钻孔技术设计
1.1钻探设备的选择
由于设计孔深达到了1500m,因此选择最大钻深能力2000m的黄海XY--8型钻机,配套BL--150型高压泥泵泵,作为该孔的施工设备。
1.2孔内地质特征预设
根据区域地质资料,结合矿山多年地质勘查成果,该孔孔口岩层为中泥盆系东岗岭组灰岩、泥质灰岩、页岩夹砂岩地层。下伏岩层应为中下泥盆系桂头群砾岩、石英砂岩、粉砂岩夹页岩,寒武系浅变质砂岩、板岩。全孔岩石以碎屑岩为主,岩性硬度变化较大,还可能遇到未知的断裂破碎带若干,需做好安全预防措施。
1.3钻探技术设计
钻孔径设计为:采用φ110mm开孔,3.0m后下井口管,改用φ90mm钻进至600m,变为φ75mm钻进至终孔。
钻探施工工艺:全程采用金刚石绳索取芯钻进工艺,HPAM浓度为±150~200PPm的聚丙稀酰胺低固相泥浆作为冲洗液。
2钻孔实施情况
钻探施工自2009年5月8日开孔,至2010年7月12日因卡钻、丢钻具等孔内事故而提前终孔,历时一年有余,终孔孔深800m。具体情况是:
(1)深0~136m为中泥盆统东岗岭组灰岩、泥质灰岩,石英砂岩互层,软硬岩层变化大,孔内多岩粉,采用表镶金刚石钻头钻进,较高浓度(200PPm)的聚丙稀酰胺低固相泥浆浮粉和护壁,加土量3.5%,施工难度较大,进尺慢。
(2)孔深136~582m为中泥盆统桂头群石英砂岩、粉砂岩夹页岩、砾岩,岩性较稳定,钻进较顺利。但遇一条进尺5.3m的断裂破碎带,采用水泥浆灌注封孔后二次钻进通过。
(3)孔深582~798.3m以下泥盆统桂头群硅化石英砂岩为主,岩质非常坚硬;用软胎体金刚石钻头钻进,进尺极慢。
(4)孔深798.3~800m遇一断层破碎带,卡钻,孔口涌喷地下温热水,水头高初时达2.30m,三天后稳定水头0.67m,水温达到42℃。经六个月反复采取措施,未能处理孔内卡钻事故,与业主协商后同意提前终孔,丢失φ75绳索钻具一套,φ73钻杆300多米。
3孔内事故的危害
3.1对设备的损害
在卡钻、烧钻以及埋钻等事故发生过程中,会大幅度增加钻具的回转扭矩,并随之增大了动力和钻机设备的负荷,导致无法正确运转设备而造成损坏。当堵塞现象出现在钻具或钻孔中时,钻孔中的冲洗液会不断循环流动,使泵损坏,导致泥浆泵的压力过大。而人员也会在设备发生损坏时受到伤害。如高空落下的钻塔塔件,会砸到施工人员;钢丝拉断时会刮伤到员工;飞出的整体泥浆泵部件会伤害到员工等。
3.2对施工人员的危害
发生孔内事故会直接危害到施工人员的身体,一般地下埋藏的各种各样管线都会在工程勘察钻探时遇到,特别是输电管道,若此时发生孔内事故,就极易造成施工人员触电身亡,这种伤亡问题也会发生在员工排除孔内故障的过程中。员工通常只凭经验来处理孔内故障,由于其看不到、摸不着,无法确定采用方法的正确性。同时,人员伤亡情况还会因为操作不规范以及处理事故不科学而发生。
3.3钻孔事故造成质量事故
为了进一步了解当地的地质状况,就必须对地质进行钻孔;高深度的钻井施工是为了采集各种矿产资源;当钻孔达不到预定目的,对孔内事故处理不当,就很容易发生质量事故。若无法及时处理孔内事故,就会报废全部的钻孔。另外,一些钻孔规范要求,必须在原来的孔位进行钻孔,不能对孔位进行挪动。
4认识和体会
由于该孔内岩石构造大多是第一次揭露,孔内情况复杂,造成施工过程一波三折,最后以事故孔提前终孔。因此有必要对该孔的施工经验进行总结,为以后的工作提供参考。
4.1钻孔技术问题
(1)由于对该孔的岩石构造不甚了解,孔内设计准备不足,以至遇施工难题时应变措施和方法不当。
(2)岩层变化大,机班长不能及时判断对冲洗液的浓度、给进压力、转速作出相应调整,是上部钻进太慢的原因。
(3)遇富承压水的深大破碎断层应对措施欠缺,在承压地下水稀释了冲洗液浓度的情况下,未作应变措施就强行钻进,造成孔内卡钻事故,在处理卡钻事故时又发生断钻杆丢钻具的二次事故,教训是深刻的。
(4)如此复杂的深孔采用BL--150型高压水泵供水量及水压不足,不能及时排除孔内岩粉,应及时作出改变,采用3BWB-250型高压泥浆泵,可能会有不一样的效果。
4.2泥浆冲洗液问题
对于本孔口径φ75钻进间隙小的特点,矿区多年的钻探生产经验,结合钻孔的地质情况,选用冲洗液泥浆性能数据如下表:
泥粉采用韶关本地生产的250目粘土粉.
聚丙烯酰胺(PAM),产品质量参数为:分子量150W,含量7%,水解度30%。水解配方为:PAM:NaPH:H2O=100:1.5:750。
4.3施工环境安全问题
钻探工程作业人员位于地下760m的地下矿坑内,钻进施工工作环境可以用“恶劣”来形容:精神视觉压抑,空气流通不畅,气温高达30℃;如此环境使得钻工身心俱损,长时间施工作业注意力不够集中,容易发生安全事故。
5孔内事故的基本处理方法
5.1提拉
慢速提拉时可采用升降机,在此过程中,不可突然加力,要注意升降机的操作,可采用缓冲式强力提拉,要逐级加力;提拉力不得超过钻塔天轮梁的最大承载和升降机的最大允许荷载。
5.2吊窜
当孔内有劲时,应即刻对钻进施工采取停止,并对钻具进行提升,当到达一定高度时,运用自身的重量向下回送。以此重复上拉下送的运动,对孔壁间与粗径钻具和掉块卡钻间的挤夹力进行排除,使钻孔内的阻力得到疏通。
5.3扫孔
对于孔内的故障,也可采用水泵送水边回钻等方式进行排除,在掉块卡钻的情况下,比较适用这种方法。
5.4锤震
对于被挤夹的钻具,可在孔内使用掉锤进行向上或向下震打,经过对钻具的震击,达到解除事故的目的,进而对事故钻具周围的挤夹力进行消除或减少。在中深孔或浅孔中比较适用这种方法。孔浅震打效果较好,能传达震动力到钻具被挤夹处,采用150kg-200kg重量的吊锤效果最佳。
5.5引拔
为了把孔内挤夹的机具引拔出来,可使用专门的超重机械向上顶。与升降机相比,起重机的引拔力较大,操作过程类似于提拉,通常使用100t螺旋起重机或75t-150t液压起重机。
5.6反取
若在去除故障时,上述方法无法达到目的,可利用左旋钻具分批反掉取出孔内的钻杆,最后再对岩心管和钻头进行处理。可使用左旋钻杆进行反取,与孔内钻杆规格相比,其规格要大一级,这样才能保证顺利进行反取作业。
5.7切割
岩心管被烧住或被夹紧时最常使用的一种方法就是切割,这种方法主要是在反取出全部上部钻杆后,因挤夹力度太大,无法取出只剩下的钻头和岩心管所采用的唯一方法。需要把岩心管上部的小钻铤和钻铤,再进行切割。
结束语:
总之,坑内深孔钻探工程施工要从工作环境,钻孔设计到施工过程都做好充分的准备工作,如作业工人的心理补导,施工区完善给排风设备,加强岗前安全技术培训,准备充分的钻进技术应变措施等等。
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论文作者:容宪文
论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期
论文发表时间:2020/1/18
标签:钻孔论文; 事故论文; 砂岩论文; 钻杆论文; 钻具论文; 地质论文; 岩心论文; 《基层建设》2019年第28期论文;