摘要:随着稠油开发力度不断加大,三次采油已成为原油稳产的重要手段,其中稠油热采因其见效快,效果明显而广泛应用于采油厂各油田稠油区块的原油开采。但由于锅炉控制系统落后、高温高压注汽及人工手动调控而引发的注汽安全问题日显突出,为解决这些问题,充分利用现代电子技术,在热采注汽锅炉上成功研制了触摸屏中控系统。
关键词:触摸屏中控系统;注汽锅炉;应用
引言
油田稠油热采工艺因效果好而广泛应用于稠油区的原油开采工作中。但由于注汽锅炉控制系统落后,注汽靠人工调控的安全问题日显突出,因此,必须采用自控技术对热采注汽锅炉监控系统进行改造。本文重点阐述目前注汽锅炉控制系统的现状及存在的问题,分析了该中控系统的优点,提出触摸屏中控系统改造方案并进行安全评估。
一、触摸屏控制系统的优点
(1)由可编程序控制器实现点火程序控制、水火跟踪调节及燃油温度控制,省去了点火程序器、定值器、偏值器、水量表和火量表等器件,采用模块化继电器,使系统更简单,结构更紧凑。
(2)应用先进的设计理念,采用软件替代硬件,使系统元件大为减少,提高了系统运行可靠性。
(3)触摸屏集状态、变量显示和系统操作为一体,全中文菜单显示使操作更简便。
(4)系统具有自诊断功能,可及时直观地显示故障信息,便于操作者迅速处理故障;模块化结构设计,只需更换相应模块就可以快速恢复系统运行,从而提高系统的可维修性。
(5)系统备有通信接口,能够在需要时通过有线或无线方式与生产、管理网络互联,为自动化生产与管理提供了良好平台。
二、注汽锅炉自控系统现状及存在问题
(1)控制方式落后。绝大部分油田注汽锅炉均采用常规的 “PLC+点火程序器”控制模式。可对18项联锁报警点进行监控,各参数只能分散显示于检测点上,设备参数及工艺流程参数只能靠人工分析,受主、客观各种因素影响较大,可信度较低。而一部分经过改造采用集中监控的注汽锅炉,基本上只能部分实现工艺参数的再现,缺乏对各参数的总体分析与调控。
(2)注汽数据的采集及设备运行情况的监控,只能由操作人员定时巡回检查来实现,部分仪表如对流段和辐射段的温度表、压力表就地安装在炉体上部,位置高,环境温度也较高,检查和观测极为不便。
(3)系统测量精度低,显示值误差大,受环境温度和振动影响较大。
(4)不能实现预警,易造成频繁停炉,降低注汽质量。18项报警只要有一项不正常,就会导致报警停炉,而这种报警通常反映在部分参数异常上,如提前发现可减少报警现象的发生。
三、触摸屏控制系统的结构及原理
3.1系统配电
配电系统采用母排供电方式分别给变频器、鼓风机、空压机、电加热器配电;采用施耐德电器元件提高系统运行的可靠性。采用三相隔离变压器为控制系统提供干净电源,提高系统抗干扰的能力。
3.2显示控制
通过一体化温变模块,采用屏蔽线将锅炉的温度信号接入控制系统;采用高静压差压变送器替代原有的气动差压变送器,提高了系统运行的准确性和可靠性。由可编程序控制器对系统变量和状态进行采集处理,并以通讯方式上传触摸屏显示,随时接受来自触摸屏的控制指令和设置参数。可编程序控制器完成对锅炉系统中的调节阀、电磁阀及风门等执行器的控制;实现点火过程的控制、水火量的自动跟踪和燃油温度调节。由触摸屏完成对锅炉系统进行集中监视、管理和控制参数设置。
3.3变频调节
采用通讯方式接收来自触摸屏的水量设定值,并将它转化为变频器输出频率,调节柱塞泵的给水流量;将变频器输出频率、电压、电流上传触摸屏显示。
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3.4上位机
根据锅炉的特点,配置笔记本电脑或工控机,同时配置 UPS电源及打印机。PLC借助通讯电缆经通讯适配器与上位机进行通讯。采用组态软件构成注汽锅炉的系统流程、各种报表、参数的实时曲线和历史曲线,实现对锅炉系统进行集中的监视管理。
四、触摸屏集中控制技术
(1)系统的核心仍为可编程控制器,而触摸屏是良好的人机界面,适用于工矿野外环境的恶劣条件;硬件方面能保证安全。
(2)系统采用模块化设计,故障判断准确,系统恢复迅速,且触摸屏本身有自诊断功能,可对系统内、外部硬件和软件故障进行初步诊断。
(4)增加锅炉预警功能,当锅炉运行参数偏差或异常时,根据系统设定采取预警或报警停炉,避免频繁停炉造成的安全隐患和注汽效果下降。
(5)增加锅炉运行测控点,并自动生成变量的运行曲线图和数据报表,使人们对锅炉运行参数的了解和分析更全面而快捷。
(6)系统提供故障历史记录,明确故障原因及具体时间,便于查找和分析。
(7)锅炉报警安全停炉后,经系统确认报警原因消除后方可正常启炉,避免了原系统强制或故障不明确情况下的启炉操作。
五、现场应用及效果
触摸屏中控系统自2004年初研制成功并投入使用以来,已累计完成注汽井106井次,完成注汽量17.1×104m³,增油50多万吨。试验结果表明,系统不论从硬件方面,还是软件方面,均能保证注汽锅炉的安全运行。现场应用得出如下结论:
(1)触摸屏中控系统性能可靠、维护方便。故障判断简单易行、准确,系统恢复迅速。
(2)管理简便、操作性强、准确率高。中控系统的研究应用,使数据采集由人工变为电气仪表自动计量,不但提高了数据录取的准确性,而且大大降低了操作工人的劳动强度。
(3)避免了频繁停炉现象,提高了注汽时率。触摸屏控制系统增加了预报警机制,对不影响锅炉安全运行或相对次要的参数只发出相应的声、光预警(区别于报警),锅炉并不停运,经过自动或手动调整后预警消除,设备仍正常运转,若仍不能排除,才发出报警信号,安全停炉。
六、触摸屏操作界面
(1)注汽锅炉系统流程图。以直观的图、像方式实时显示锅炉系统流程和重要变量瞬时检测值、当前累计量及相应的状态。
(2)调节控制。显示锅炉运行时的水量和火量值,设定水量的调节值以及火量的跟踪量,实时自动水火跟踪,自动调节燃油和空气比;显示燃油温度及实现燃油温度的自动调节;干度检测及调节;变频器输出频率与水量调控等。
(3)点火启炉。按程序自动完成点火启炉和设备的启停操作,显示点火过程及参数,在此过程中检测必要条件,异常时发出信号并自诊断显示原因。
(4)状态报警。监测锅炉系统的报警状况,自动生成报警表存档。
(5)实时曲线。跟踪锅炉系统运行的重要变量,实时生成运行曲线,以利于数据分析和参数调整。
(6)数据报表。
结束语
由于触摸屏中控系统具有原系统无法比拟的优点,随着数字化油田的建设,该中控系统将展现良好的应用前景。
参考文献:
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论文作者:陈绪斌
论文发表刊物:《基层建设》2017年第32期
论文发表时间:2018/1/31
标签:系统论文; 触摸屏论文; 汽锅论文; 锅炉论文; 中控论文; 参数论文; 控制系统论文; 《基层建设》2017年第32期论文;