活塞式空压机能效分析论文_黄业辉

(云南铝业股份有限公司铝电解分公司动力厂 云南省昆明 650502)

摘要:空压机是一种将气体压缩进储气罐并提高气体压力的机器,担负着为各种气动元件和气动设备提供压缩空气的重任。本文通过对一台W-1.6/5型空气压缩机吸气阀升程、排气阀升程、余隙容积及转速的调节来检测它们对容积流量、轴功率的影响,并分析它们与轴功率的关系,进而找到实现该空气压缩机最佳节能运行时的最佳调节数据。

关键词:活塞式;空压机;能效

空压机是国民经济的基础产业,它与化工、医药等行业有着密不可分的联系。同时,空压机也是一个大的能耗行业。因此,对空压机节能降耗进行科学深入地分析和研究,将产生非常大的社会和经济效益,对国计民生有着极为重要的实际意义。

一、活塞式空压机概述

1、工作原理。活塞式空压机是往复式空压机中的一种,其压缩元件是一个活塞,在气缸内部做往复运动,按活塞同气体。衍生产品有空压机、流水线设备、塑机、风机等。另外,活塞式空压机在气缸内作往复运动的活塞向右移动时,气缸内活塞左腔的压力低于大气压力pa,吸气阀开启,外界空气吸入缸内,这个过程称为压缩过程。当缸内压力高于输出空气管道内压力p后,排气阀打开。活塞的往复运动是由电动机带动的曲柄滑块机构形成的。曲柄的旋转运动转换为滑动-活塞的往复运动。这种结构的压缩机在排气过程结束时总有剩余容积存在。在下一次吸气时,剩余容积内的压缩空气会膨胀,从而减少了吸入的空气量,降低了效率,增加了压缩功。

2、优点。1)活塞式空压机的适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力;2)单机能力为在500m3/min以下的任意流量;3)在一般的压力范围内,对材料的要求低,多采用普通的钢铁材料,加工较容易,造价较低廉;4)热效率较高,一般大、中型机组绝热效率可达0.7-0.85左右;5)气量调节时,适应性强,即排气范围较广,且不受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;6)气体的重度和特性对压缩机的工作性能影响不大,同一台压缩机可用于不同的气体;7)驱动机比较简单,大都采用电动机,一般不调速,可维修性强;8)活塞压缩机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验。

二、研究思路

研究空压机节能降耗可从两方面入手:

1、从设计制造的层面,通过科学合理的设计,以提高空压机的性能参数;通过先进的制造设备和高超的制造水平,以达到设计要求和提高空压机的品质。

2、从使用运行操作的层面,通过试验得出合理的工艺参数和运行参数;通过提高操作人员的操作水平,以合理配置工艺参数和运行参数。只有这样才能提高空压机的节能降耗效果。本文从使用运行操作的层面,以典型的活塞空压机(W-1.6/5矿用微型空压机)为研究对象,通过空压机检验检测系统,以实验研究为切入点,进行性能参数指标的变工况试验检测,根据对检测数据分析,选择出变工况试验的最佳优化区域。

三、试验情况

本次通过调节W-1.6/5型空压机的吸气阀升程、排气阀升程、余隙容积及转速等四个参数,来检测它们与容积流量、轴功率数据关系,并找出规律。具体检测数据如下:

1、吸气阀升程、容积流量、轴功率试验数据。①吸气阀升程1.0mm、容积流量1.431m3/min、轴功率12.3kW;②吸气阀升程1.5mm、容积流量1.481m3/min、轴功率12.1kW;③吸气阀升程2.0mm、容积流量1.52m3/min、轴功率10.9kW;④吸气阀升程2.5mm、容积流量1.54m3/min、轴功率10.3kW。见图1。由此可得出吸气阀升程在2.0~2.5mm比较合理。

2、排气阀升程、容积流量、轴功率试验数据。①吸气阀升程1.5mm、容积流量1.372m3/min、轴功率12.8kW;②吸气阀升程2.0mm、容积流量1.401m3/min、轴功率12.7kW;③吸气阀升程2.5mm、容积流量1.456m3/min、轴功率11.9kW;④吸气阀升程3.0mm、容积流量1.521m3/min、轴功率10.8kW;⑤吸气阀升程3.5mm、容积流量1.537m3/min、轴功率10.8kW;⑥吸气阀升程4.0mm、容积流量1.536m3/min、轴功率10.8kW。见图2。由此可得出排气阀升程在2.0~2.5mm比较合理。

3、余隙容积、容积流量、轴功率试验数据。①余隙容积3m3、容积流量1.246m3/min、轴功率12.1kW;②余隙容积2m3、容积流量1.378m3/min、轴功率11.9kW;③余隙容积1.5m3、容积流量1.519m3/min、轴功率10.7kW;④余隙容积0.8m3、容积流量1.522m3/min、轴功率10.6kW。见图3(余隙容积试验数据以活塞在气缸中运动时处于上行程时,其活塞端面与吸气阀之间的间距为研究参数)。由此可得出余隙容积保持在0.8~1.5mm比较合理。

4、转速、容积流量、轴功率试验数据。①转速970r/min、容积流量1.52m3/min、轴功率10.1kW;②转速1050r/min、容积流量1.56m3/min、轴功率10.5kW;③转速1100r/min、容积流量1.57m3/min、轴功率10.7kW;④转速1150r/min、容积流量1.59m3/min、轴功率11.0kW;

见图4。由此可得出转速在970~1150r/min比较合理。

四、结论

1、对吸气阀,如弹簧力过大、吸气阀会提前关闭,导致吸气不足。而弹簧力过小,则又会导致气阀延迟关闭,气缸内的气体向吸气腔倒流。从本次检测研究情况分析,对由2O或T10加工而成的舌状阀,作为吸气阀片,其厚度为3.0~3.5mm,端部最大行程为2.0~2.5mm时,其综合工作性能处于最佳状态。

2、对排气阀,如弹簧力过大、会导致排气阀提前关闭,在排气终了时,气缸压缩腔内气体压力增大,压缩气体未完全及时排出,至使压缩终了时余隙容积内的气体压力增大,压缩机容积流量下降,能耗上升;如排气阀弹簧力过小,将导致排气阀延迟关闭,至使气缸内活塞下行时,处于吸气状态时排气阀还未关闭,此时气缸处于相对真空状态,吸入气体产生串流,导致容积流量下降,能耗和温度上升。从本次检测研究情况分析,对由2O或T10加工而成的舌状阀,作为排气阀片,其厚度一般为4.5~5.0mm,端部最大行程为3.0~4.0mm时,其综合工作性能处于最佳状态。从整个舌状阀系统而言,根据本次检测和相关理论计算,其对压缩机容积流量和能耗的影响可达到7%左右。

3、对余隙容积大小的确定,如余隙容积太大其受压缩的空气不能有效排出,空压机的容积流量下降,能效损失浪费严重,余隙容积太小则容易产生顶缸事故,根据检测结果,空压机活塞在其最大行程位置时,活塞顶部和吸气阀片的间距应在0.8~1.5mm为最佳。

4、对本次试验样机而言,在排气压力恒定时,一般情况下空压机转速越高,其排气量越大,相对应能耗也越大,而能耗和排气量的比值(即比功率)却减小。从本次检测研究情况分析,对活塞式空压机最佳转速控制在780~1150r/min时,是比较理想的状态。

综上所述,通过合理调节活塞式空压机的吸气阀升程、排气阀升程、余隙容积及转速等,可使每台机组的总能耗量下降10.9%左右。

参考文献:

[1]李莉.提高工业压缩空气系统能效途径的探讨[J].能源技术与管理,2014,(3):87-88.

[2]李国安.关于往复压缩机节能途径的探讨[J].节能技术,2015,23(6):562-563.

[3]GB/T3853.容积式压缩机验收试验[S].

[4]ISO1217.容积式压缩机验收试验[S].

[5]GB/T15487.容积式压缩机流量测量方法[S].

论文作者:黄业辉

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/5

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