(铜山华润电力有限公司 江苏徐州 221000)
摘要:介绍了单侧高压调门隔离及恢复的实际可行性操作,分析了操作中出现的问题,提出了改进建议,为1000MW同类型机组提供了数据与经验总结,具有实际操作指导和借鉴意义。
关键词:单侧隔离 高调门 偏差 限压控制器
1 概述
铜山华润#5机组为超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排、凝汽式、双背压、八级回热抽汽汽轮机。汽轮机的通流部分由高压、中压和低压三部分组成,共设64级,均为反动级。汽轮机采用全周进汽方式,两个高压主汽门和两个高压调节门,两个中压主汽门和两个中压调门,采用全周进汽滑压运行方式。我厂#5机发生过因#1高调门油动机O型圈泄漏,被迫紧急降负荷至550MW左右,缓慢关闭#51高调门,进行单侧隔离抢修。因#2高调门是同类型的O型圈,也存在泄漏的风险,经专业讨论决定也依次对#2高调门进行了隔离,更换了O型圈。此类型的操作为1000MW汽轮机单侧主蒸汽进汽提供了有力的数据支撑,积累了经验。本文对单侧高调门隔离、恢复过程及产生的影响进行了分析,提出了优化建议。
2 单侧高调门隔离
2.1单侧高调门隔离步骤(以#2高调门为例)
(1)将机组控制方式切至TF限压方式,负荷降至550MW,此时总煤量184t/h,主汽压13.95MPa,两侧主汽温均降至590℃以下,高调门保持全开。
(2)为防止#2高调门全关后,误发“再热器保护丧失”MFT信号,提前联系热控强制“再热器保护丧失”保护。
(3)在DEH上手动设定#2高调门阀限值,将其阀限值从105%降至0,每次操作幅度不超过5%,直至#2高调门全关。
(4)确认并关闭#2高压主汽门及调门油动机进油手动门。
(5)#2高压主汽门在其控制油系统隔离后,由于油压缓慢下降,在自身弹簧力作用下自动关闭,#2高压主汽门后疏水门自动打开。
(6)因#2高调门关闭后,两侧主汽温偏差逐渐增大,打开#2高压主汽门前疏水,以减小两侧汽温偏差。
2.2单侧高调门隔离后的影响
(1)#2高调门关闭前负荷为557MW,主汽压13.86MPa,#2高调门关至35%后负荷开始下降,当#2高调门全关时,负荷降至517MW,主汽压最高升至19.65MPa。
(2)#2高调门关闭前两侧主汽温及主汽压基本无偏差,#2高调门全关后两侧主汽温及主汽压偏差逐渐增大,#2高调门侧的主汽温及主汽压都上升。随着时间的积累,偏差会越来越大。#1高调门隔离时因首次处理时间长(约2小时),两侧主汽温偏差达到60℃。
(3)#1高调门在CCS方式下紧急单侧隔离时,出现因单侧高调门关闭造成主蒸汽憋压,高旁快开的情况,导致机组电负荷大幅波动。
(4)吸取#1高调门隔离的经验,隔离#2高调门时,机组切至TF限压方式。当#2高调门全关后,DEH的限压控制器动作,#1高调门开始缓慢关小,最小关至35%左右。
(5)#2高调门恢复开启前,#1高调门一直在35%-42%之间波动。
3 单侧高调门隔离后的恢复(以#2高调门为例)
3.1单侧高调门隔离后的恢复步骤
(1)检修告知#2高调门O型圈已更换完毕,确认并打开#2高压主汽门及调门油动机进油手动门。
(2)盘前查看#2高压主汽门进油后自动打开,#2高压主汽门后疏水门自动关闭。
(3)关闭#2高压主汽门前疏水,缓慢提高#2高调门的阀限值至105%,开始控制提升幅度每次不超过2%,当#2高调门开度大于30%后,控制每次操作幅度不超过10%,直至#2高调门全开。
(4)联系热控恢复“再热器保护丧失”保护。
3.2 单侧高调门恢复过程中的参数变化
(1)当#2高调门有开度后,两侧的主汽压偏差减小,导致机侧实际主汽压与压力设定值的偏差小于1MPa,限压控制器不动作,#1高调门开始缓慢开启,随着#2高调门开至30%,#1高调门全开,此时炉侧两侧主汽压达到平衡(13.8MPa/13.8MPa)。
(2)随着#2高调门的开启,两侧的主汽温偏差逐渐变小,当#2高调门开度达到20%时,两侧主汽温基本一致。
4 单侧高调门隔离的控制优化
4.1单侧高调门隔离时的负荷选择
本次单侧高调门隔离前,机组负荷已降至550MW,在#2高调门全关且#1高调门关至35%的情况下,机组负荷只下降了约40MW,主汽压由13.86MPa最高升至19.65MPa。这说明在550MW高压缸单侧进汽对机组负荷影响很小,主汽压最高至19.65MPa也在安全范围,这说明在550MW左右高压缸单侧进汽是可行且相对安全的。
4.2 高调门隔离时两侧汽温偏差控制
#1高调门隔离时,两侧主蒸汽汽温偏差最大达到60℃。原因:(1)#1高调门隔离前两侧主汽温就有10℃的偏差;(2)单侧隔离后未及时开启隔离侧高压主汽门前疏水;(3)#1高调门更换O型圈时间相对较长(约2小时),造成了热积累效应。
改进措施:(1)单侧隔离前尽量保证两侧汽温无偏差;(2)单侧隔离后及时开启隔离侧高压主汽门前疏水,确保疏水通畅;(3)高压缸单侧进汽的时间不宜过长(2小时以内),减小热积累。
#2高调门隔离时在上述改进之后,两侧汽温偏差最大为15℃,较#1高调门隔离时的60℃最大偏差有明显改善。
4.3隔离前机组控制方式的选择
本机组的控制方式有CCS、TF初压、TF限压和手动方式四种,隔离时选择何种控制方式更为合适呢?
(1)TF初压方式。TF初压方式下,锅炉主控手动控制,高调门参与压力调节,压力设定值为机组负荷对应的滑压曲线下的压力值。
若在高调门隔离后切至TF初压方式,由于高调门单侧隔离后,实际主汽压会慢慢上涨(此次#2高调门隔离后主汽压最高上涨至19.65MPa),会高于557MW对应滑压曲线的压力设定值(15.24MPa)很多,达到高旁快开的压力动作值17.44MPa(15.24MPa加上2.2MPa的偏置),高旁会快开,负荷会快速下降,#4抽压力会降低,进而影响到小机出力。若在高调门隔离后切至TF初压方式,会因高旁快开产生一系列问题,增加机组不安全运行的风险,所以TF初压方式不推荐。
(2)CCS方式。在CCS方式下,主汽压的压力设定值同TF初压一样,仍是当前负荷对应滑压曲线下的压力,所以若保持CCS方式,单侧高调门隔离后,由于主汽压憋压,仍会出现高旁快开所带来的一系列问题,并且在CCS方式下,煤量控制是自动的,煤量指令会产生较大波动,增加了机组的不安全性。所以CCS方式不推荐。
(3)TF限压方式。在TF限压方式下,锅炉主控手动控制,汽机高调门调节负荷。DCS的压力设定值跟踪实际主汽压,即:DCS的压力设定值等于实际主汽压。既然在TF限压方式下DCS的压力设定值等于实际主汽压,那么为何会出现DEH的机侧实际主汽压低于压力设定值1MPa,导致DEH限压控制器动作呢?
主要是由于在压力测点的选用方式上,DCS和DEH不同导致的。锅炉两侧每侧的主蒸汽管道有三个压力测点,控制逻辑中是每侧取中间值后,再两侧取平均值得出的压力值作为DCS的实际主汽压值;而主汽门前的两侧主蒸汽管道上每侧也有三个压力测点,DEH的计算规则是每侧取中间值后,再两侧取小,选较小的那一侧压力值作为机侧的实际主汽压值。
DEH的压力设定值是DCS的压力设定值经过三路硬接线传输过来的,即DEH的压力设定值等于DCS的压力设定值。由于机组为TF限压控制方式,DCS的压力设定值跟踪炉侧实际主汽压,所以在TF限压方式下,限压控制器比较的就是炉侧实际主汽压与机侧实际主汽压的差值。当#2高调门全关后#2高调门那一侧的实际主汽压比#1高调门那一侧的实际主汽压高近2MPa(19.3MPa/17.75MPa),按照DCS的算法,炉侧实际主汽压为锅炉两侧的平均值,即18.52MPa,而机侧实际主汽压为汽机两侧选小,为17.5MPa,两者偏差大于1MPa,限压控制器动作。
#2高调门全关后,虽然 DEH限压控制器动作, #1高调门开始关小,参与压力调节,最小关至35%,但高旁不会开启,实践证明,机组工况相对稳定。
综上,在高调门单侧隔离时,机组切至TF限压方式是最安全方式。
5结束语
高调门漏油是常见的汽轮机故障,本文介绍的单侧高调门隔离的实际操作和优化策略对同类型的1000MW汽轮机组具有现实指导意义。
参考文献:
[1] 范浩杰 汪国山,汽轮机设备与系统,上海交通大学
[2] 张莹,汽轮机DEH系统基本控制策略,山东工业技术
[3] 靖长财,汽轮机EH油系统故障分析,电力安全技术
[4] 王会,西门子1000MW汽轮机DEH控制逻辑优化,中国电力
论文作者:刘新超,葛强强
论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期
论文发表时间:2017/12/22
标签:调门论文; 方式论文; 单侧论文; 压力论文; 偏差论文; 设定值论文; 机组论文; 《电力设备》2017年第26期论文;