众泰汽车工程研究院 浙江杭州 310018
摘要:利用CAE模态、NTF仿真分析,结合公司某车型实车测试验证,对汽车在加速、减速过程中车内出现轰鸣主要影响因素确定及方案进行探讨。
关键词:汽车;前顶梁;轰鸣;模态;NTF;VTF
1 前言
随着国民生活水平的提高,汽车作为出行工具已经进入寻常百姓家。作为普通消费者可直观感受的汽车NVH性能(Noise噪声、Vibration振动和Harshness声振粗糙度)备受顾客和汽车厂商关注,好的NVH性能给顾客带来安静、舒适的驾乘感受。
轰鸣主要是由于空腔受到的激励与空腔的模态发生耦合,产生共振,从而发出较大的声音,车内轰鸣主要是由于与声腔包围的板件振动与声腔模态耦合,当振动被车上的某些部件的振动放大后,导致车身板件振动大,激起声腔模态所致。
2 汽车前顶梁结构
汽车前顶梁处由顶盖外板及U型截面前顶梁构成封闭腔体,其结构强度、刚度好,能承载前风挡玻璃和前顶灯、顶棚的安装固定。是整车扭转刚度、模态的重要受力件。顶棚局部模态一般要求达到45Hz以上。某车型前顶梁结构如图1所示:
图2 轰鸣影响因素确定
3.2 原因分析
通过前期CAE分析及实车试验,发现前顶梁局部模态也在50Hz左右,与1500rpm时发动机二阶频率耦合是出现轰鸣声的重要原因。发动机的激励通过悬置,传递到车身,通过车身钣金内部不同路径传递到车身各部位,在前顶梁处模态耦合引起激励放大。
图5 CAE分析
3.3.3.不同规格质量块效果分析
1)在44~54Hz范围:加1.5kg质量块对前、后排噪声改善效果,与加2kg的效果相当;
2)在41~44Hz范围:对于前、后排噪声,加2kg效果优于加1.5kg效果;
3)加1kg质量块,对前后排噪声在41~44Hz范围改善效果不明显;
综上,几种不同规格质量块效果,加2kg为最佳方案。
图7 实车验证
3.3.4.样车验证效果
根据CAE分析结果,制作2.0Kg、1.5Kg、1.0Kg三种不同重量质量块样件安装在前顶梁中部,进行不同工况加速、减速声压测量:
1)2.0Kg质量块加速、减速工况1500rpm前、后排均有明显改善;
2)1.5Kg质量块加速1500rpm后排噪声有明显改善,减速1500rpm前排噪声有明显改善;
3)1.0质量块加速1500rpm前排噪声有明显改善,减速1500rp前、后排噪声无改善。
可见实车验证结果与仿真分析基本一致。
4 案例总结
案例通过车内人耳位置声压测量,发现发动机转速1500rpm时前后排存在轰鸣声,通过加质量(沙袋)确定主要影响因素为风挡前顶梁结构;再通过CAE模态、NTF、VTF声压模态等仿真分析确定原因及工程优化方案;最后实车验证检验方案有效性,形成闭环。是当前阶段解决汽车前顶梁轰鸣问题的思路、途径之一,可以加以推广应用。
在上述方案验证同时,实车还验证了顶盖外板加阻尼板、增强贴片、前顶梁加Damper(阻尼器)等方案进行验证,最终加阻尼板、增强贴片都没有效果,前顶梁加对应频率的Damper(阻尼器)也可解决轰鸣问题。与加质量块比可以更轻,但成本上没有优势。
5 结论
本文主要通过对汽车前顶梁轰鸣案例的解析,为类似问题提供一个切实可行的解决思路和方法。但我们需要思考:能否在前期通过CAE仿真等手段在设计阶段提前规避解决问题?
参考文献:
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[5] 霍俊焱等,NTF技术在车辆NVH性能开发中的应用.中国汽车技术研究中心
论文作者:陈胜
论文发表刊物:《防护工程》2019年11期
论文发表时间:2019/9/20
标签:顶梁论文; 噪声论文; 轰鸣论文; 汽车论文; 后排论文; 模态论文; 质量论文; 《防护工程》2019年11期论文;