摘要:近年来,随着风电、太阳能等清洁能源装机容量的迅猛增长,面对电网峰谷差的逐年增大,及新能源光伏风电出力增大,火电厂必然要进行深度调峰(负荷30%额定负荷),石电公司#1机积极参与99MW调峰,避免了大容量机组频繁启停,为区内三通机组提供了良好的经验。本文主要结合石电公司#1机组深度调峰改造、运行安全稳定技术措施和注意事项做简要分析。
关键词:深度调峰;技术措施
1公司设备简介
国电石嘴山发电公司锅炉型号为WGZ1004/18.4-2型,系武汉锅炉厂生产制造的亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉。本汽轮机为北京重型电机厂引进法国阿尔斯通技术生产的N330-17.75/540/540型亚临界一次中间再热、单轴、三缸双排汽、凝汽式汽轮机,发电机为北京重型电机厂引进法国阿尔斯通技术生产的T255—460型汽轮发电机组。
2分析燃煤机组深度调峰存在的问题
燃煤机组深度调峰超低负荷运行可能会对机组的安全性、经济性、环保性等方面产生影响这些问题极大的限制了燃煤机组,因此,为了进一步提升我燃煤发电机组的深度调峰能力,其技术措施主要是针对磨煤机、燃烧器、送粉管道等系统来进行相关改造。
2.1燃烧稳定性
当锅炉的燃烧工况远低于设计的最低稳定运行负荷时,炉膛的温度会急剧下降,导致煤粉的快速着火出现困难,进而引发火焰稳定性差,容易发生熄火,炉膛灭火、放炮等重大安全隐患。
2.2对脱销系统
燃煤机组在低负荷运行时,环保设备中主要是SCR脱硝系统存在问题。这主要是由于其入口烟气温度降低,在一定程度上很可能达不到催化剂的运行温度要求,低负荷运行还会造成未燃尽碳含量增多,容易加重催化剂的堵塞,还会影响催化剂的使用寿命。另外,在低负荷下,烟气温度过低,SCR脱硝系统中的氨气会与烟气中的SO3生成硫酸氢铵,它很容易堵塞催化剂孔隙,这会使催化剂的催化反应能力显著降低。
3燃煤机组的设备改造
3.1制粉及燃烧系统综合改造
燃煤机组在超低负荷运行时,一次风量、一次风温度、一次风煤粉浓度的选取决定着锅炉能否实现稳定燃烧的关键,我厂将#1炉A、D层采用富氧低氮燃烧器(配备液氧站、LNG站)作为机组深度调峰的运行方式,以期实现机组深度调峰时节约燃油的目的。
富氧低氮燃烧器主要特点在于设置有多级配风装置,其主要作用:
a)在高负荷运行过程,燃烧器内过量空气系数偏低,此时增大配风调节阀门开度,补充燃烧器内燃烧所需氧气,适度提高富氧低氮燃烧器内过量空气系数(燃烧器内过量空气系数维持在0.5~0.65 区间内),确保煤粉剧烈燃烧。
b)在低负荷运行过程,给煤量随之降低,而一次风量基本不变,燃烧器内过量空气系数相对上升,此时减小配风调节阀门开度,以维持燃烧器内过量空气系数的相对稳定,确保始终处于最优降氮工况。
c)各级配风量采用可调形式,可引入磨煤机出力、一次风量的数据,经逻辑运算,实现对燃烧器内过量空气系数的实时监测,实现配风量的自动调控,以维持燃烧器内最优富氧低氮燃烧参数配比。
d)配风结构形成的气膜保护风,延长了煤粉在还原区的停留时间,提高了富氧低氮燃烧器的降氮效果,确保燃烧器长期安全稳定的运行。
3.2磨煤机加装动态分离器的改造
提高煤粉细度和均匀性,强化煤粉吸热量,有利于降低煤粉着火热,四台ZGM113中速磨煤机磨盘转速提速20%,磨煤机标准出力由56t/h提高至66t/h,在磨煤机出口安装一个动态分离器,这样有利于提高一次风送风温度、磨煤机出口温度、煤粉的细度,这样加热空气所需的热量就会有所减少,煤粉气流着火所需要的热量也会降低,在相同的卷吸烟气量下,煤粉气流能起到加速和稳定着火的作用。
3.3环保设施改造
首先,采用省煤器分级设置,将省煤器低温部分放置于SCR出口侧,而将SCR布置与烟气温度较高的区域,锅炉原烟道省煤器全部拆除,省煤器受热面全部移至脱硝出口烟道内,提高脱硝入口烟温,同负荷下脱硝入口烟温提高30℃;其次,SCR脱硝系统改造为宽温差催化剂,该系统改造前后省煤器流量不发生变化,改造后可提高脱硝设备入口烟气温度达30℃,满足SCR催化剂的运行条件,抑制ABS的冷凝腐蚀。
4机组深度调峰注意事项
4.1燃烧调整方面
值长在机组调峰期间要求“三争”办给调峰机组期间的磨组配备较好煤质,特别是入炉煤全水份不超过9%、热值不低于4000Kcal/kg、挥发份大于20%;在机组深度调峰开始前2小时前,#1机组当班人员进行试点LNG枪并确保投入正常。试点时有缺陷的及时联系,在开始调峰前1小时消除缺陷;机组深度调峰前,保持A、B、D磨组运行或A、C、D磨组运行方式,确保B、C层油枪能够正常投、退;接到值长“开始”令后,机组人员根据磨组运行方式投入B层或C层油枪,LNG枪全部投入(A、D层),检查确认LNG枪全部着火正常,开始逐渐停运B磨或C磨,调整一次风压、二次风压及二次风挡板,注意监视火检开关量,逐渐单只撤出B层或C层油枪,注意炉膛负压波动范围过大;B磨或C磨停运后,如果机组AGC在投入情况下,根据机组AGC减负荷指令,及时调整煤量(减小),一次风压、二次风压及风量,保证A、D层火检良好;在机组深度调峰期间,如果发生A磨跳闸,立即投入B、C层油枪,启动B磨,如果发生 D磨跳闸,立即投入B层油枪,启动B磨;启磨后一定要注意各层燃烧器火检情况,火检调整稳定后再逐一撤出油枪。
4.2气温水位调整方面
如果在机组减负荷过程中,锅炉主汽温度下降较快,要及时关闭一、二级减温水调阀前后电动门,如果在继续下降,立即关闭减温水总门。增加D磨组煤量或投入C层油枪助燃,抑制汽温下降速度,直至调整至正常;机组负荷减至230MW,轴封汽源切至高辅供汽、截止阀挂锁,注意高负压力不低于1.2MPa,注意真空变化及轴振画面的实时真空保护跳闸值;机组负荷减至160MW,逐渐退出一台电泵陪转。暂定退出A电泵陪转维持C电泵正常运行,期间注意C电泵运行参数监视,做好事故预想;机组负荷减至99MW注意主汽压力维持11MPa左右,减负荷过程中注意凝汽器、除氧器水位调整,注意汽机轴振、轴温等参数监视;在机组负荷减至目标值期间,锅炉设专人调整汽包水位,严禁汽包水位大负荷波动;监盘人员严密监视机组运行参数,做好重要参数曲线,调整运行参数不得幅度过大,发现参数偏离正常值范围较大,立即汇报值机长,加强调整力量,控制参数在正常范围内。
结束语
针对机组深度调峰,从电力系统的发展趋势来看,330MW机组参与调峰是必然的,而且调峰的力度会越来越大,以上是石嘴山电厂#1机组深度调峰试验后得出的一些经验,在保证机组安全稳定运行的基础上,基本可以满足电网需求。
参考文献:
[1]赵峻迄.大机组深度调峰运行的可靠性与经济性研究[J].山西电力,2005年
[2]焦庆丰.国产300MW机组深度调峰试验研究[J].中国电力,2013年
[3]许建军.国电石嘴山电厂技改项目补充运行规程.2017年
论文作者:刘威,孙戈
论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期
论文发表时间:2019/5/16
标签:机组论文; 深度论文; 负荷论文; 燃烧器论文; 石嘴山论文; 省煤器论文; 风量论文; 《电力设备》2018年第33期论文;