220kV变电站主变压器大修后短路故障试验探究论文_郭显伟

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摘要:研究基于某220kV变电站主变压器大修后出现的短路故障开展了针对性试验,包括排油内检与局放耐压试验、破坏性故障诊断分析试验,结合拆解绕组,最终明确了故障的发生经过与变压器的损毁原因,并提出了解决措施与建议。

关键词:220kV变电站;变压器;短路故障

结合检修计划安排,220kV的S变电站站域2018年10月15日开展了A类检修,检修作业任务由专业变压器公司负责,检修工作中包括风机轴承更换、潜油泵修理、密封垫更换、绝缘件紧固等内容。在10月23日检修任务结束后,变电站未出现异常,10月25日进行开的局放耐压试验与常规试验均正常。2018年10月8日,在冲击合闸试验过程中,S变电站1号主变压器2套保护装置差动保护动作,201断路器出现三相跳闸(220kV侧)。

1.故障情况

S变电站采用SFP-SZ10-120000/220型号的1号主变压器,高压侧额定容量为120000kVA,中压侧与低压侧同样为120000kVA,高压侧的额定电压为(220±8)1.25%kV,中压侧为121kV,低压侧为38.5kV,采用ODAF的冷却方式,以及Ynyn0yn0+d11的连接组别。2018年10月8日下午1时32分,在冲击合闸试验过程中(220kV侧201断路器),1号主变压器的A套与B套保护装置均出现差动保护动作(PST1200、SGT756),201断路器(220kV侧)出现三相跳闸,轻瓦斯告警。保护动作后,检修人员围绕差动保护动作范围内的1号主变压器本体套管、引流线、避雷器、隔离开关、电流互感器开展了全方位检查,未在检查中发现异常。在具体的检查工程中,检修人员发现1号主变压器瓦斯继电器内存在气体,结合图1所示的故障录波图开展全面分析,可初步判断V相出现短路故障,这是由于高压侧V相存在异常零序电流。

图 1故障录波图

2.短路故障试验

2.1诊断性试验

2018年10月9日进行故障后诊断性试验,试验求得了1号主变压器油中溶解气体乙炔体积分数,对比0.1×10-6的标准要求,试验求得的12.62×10-6结果远远超出规范要求。开展其他常规试验、排油内检及耐压试验,未发现1号主变压器其他异常。2018年10月13日,开展第一次长时感应耐压带局部放电试验,作为故障后的第一次试验,检修人员发现,1号主变压器的V相在0.7Um的试验电压下开始出现异响,此时的W相与U相出现局放量超标情况,1号主变压器的油箱下部可听到较为清晰的异响。结合试验开展针对性的油色谱分析,可得到20×10-6的乙炔体积分数结果,超标严重。2018年10月16日,开展吊罩内检,检修人员未发现1号主变压器存在明显的放电点,但发现其低压侧下部存在一个松动的垫圈,具体位置为铁心拉带紧固螺栓处,且有载分接开关连线及吊桶、屏蔽帽、动定部分松动,导线夹线防护纸板、立木、引线夹持木件部分也同时出现松动。2018年10月18日,交流耐压试验与常规试验均完成,试验取得的结果经过检测均合格。2018年10月20日,开展第2次时感应耐压带局部放电试验,1号主变压器在试验中出现了三相局放量均严重超标问题,且未通过局部试验,1号主变压器的内部异响会在1.1Um的V相施压下出现[1]。

2.2破坏性诊断试验

2018年10月22日,开展吊罩内检、注入新油并热油循环试验,配合针对性的清洁紧固,检修人员未发现异常。为确定故障源头,委托第三方机构开展了针对性试验检测,并配合开展吊罩内检,但仍未找到明显放电点。20187年10月25日,围绕1号主变压器开展破坏性诊断试验,试验共加压V相两次,加压至1.4Um时出现击穿,加压至1.1Um时,侧油箱(中压套管下)出现清晰的金属敲击声,1.36Um加压下出现爬电声并随之击穿。在0.7Um加压下,1号主变压器的V相高中压侧可以检测到金属放电局放信号,加压W相1次,1.3Um加压下W相可以检测到金属放电局放信号,在1.5Um加压下,耐压10min出现金属敲击声。采用200Hz的电源频率、50Hz的局放仪采样频率用于试验,检修人员发现了1个周期内正负半周各有1簇局放信号,在局放仪支持下,可得到42.067kHz的局放信号峰值频率,结合图2进行频率与波形的分析,可确定局放信号属于典型的金属性放电,并疑似尖端放电。完成试验开展针对性的油色谱分析试验,可得到2.22×10-6的乙炔体积分数,该数值超标严重,氢气并未超标,但存在着较为明显的增长趋势,结合上述分析、试验,检修人员初步判断故障源于油纸压板下部引出线触头处[2]。

图2 局放信号时域图

2.3拆解绕组

2018年11月20日,检修人员围绕1号主变压器开展针对性的炉内干燥、煤油排油、吊罩内检检查,检查未发现1号主变压器存在疑似放电点。2018年12月1日,检修人员基于1号主变压器开展高压绕组拆解,可确定其上部端部位置存在碳化痕迹,主要痕迹位于多个屏蔽纸压板处,调压绕组与高压绕组间屏蔽纸压板的碳化痕迹更为显著。1号主变压器高压绕组下第8、9层线饼的导体表面可发现清晰的碳化痕迹,该部位存在严重烧损点,面积约为一元硬币大小,图3直观展示了烧损情况。受辐向烧损影响,1号主变压器高压绕组4层导体及绝缘油纸出现了严重的烧损,依次拆解吊出中低压绕组、内屏蔽纸板,未再发现存在异常的点。

图3 烧损情况示意图

3.措施建议

2.1故障原因

结合上述试验,可确定故障源头为1号主变压器第8、9层饼间绝缘击穿,因此变压器出现了短路,而由于8、9层线饼层间仅存在纸板垫块2层,较低的绝缘裕度、较窄的油道使得绝缘击穿发生可能性大幅提升,最终在冲击合闸时因瞬时过电压导致贯穿性短路烧损。事故过程中未出现层间短路、断股等现象,这使得油道充油下部分绝缘恢复,故障试验因此受到了较高挑战。

2.2措施建议

为避免同类故障再次出现,本文建议重新设计铁心油道、选用绝缘胶垫替代缓冲胶垫,并重新进行变压器三相绕组的绕制,通过设置10mm的油道作为铁心处散热通道,严格遵循招标技术规范书要求,同时加大异物清理工作力度、加强内部检查、落实标准化作业,即可有效避免同类故障的再次出现,保证变电站运行的安全稳定。

结论

综上所述,220kV变电站主变压器大修后短路故障试验需关注多方面因素影响,在此基础上,本文涉及的诊断性试验、破坏性诊断试验、拆解绕组等内容,则提供了可行性较高的故障试验诊断路径,而为了更好提升试验有效性,局放测试仪的及时断开、未开启潜油泵等试验要点也需要得到重视,由此即可避免局放测试仪受损等问题出现。

参考文献

[1]张志磊,郭涛,余云光,朱启龙.变压器大修后绝缘电阻降低缺陷[J].云南电力技术,2016,44(S1):77-78.

[2]丁常松,鲁华忠,周宏霞.一起35kV变压器大修后试验分析与处理[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2013,18(03):42-44.

论文作者:郭显伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/24

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