国电肇庆热电有限公司C1皮带机设备改造论文_王宏雁

国电肇庆热电有限公司 广东肇庆 526238

摘要:C1皮带原设计在中间段有一起拱点(距离皮带尾部51.6米),角度为12度;这样在运行过程中形成皮带的最大受力点(有载荷时),造成皮带非工作面两侧贯穿性折裂(皮带边缘往里约250),严重影响了设备的安全运行。基于当前生产领域不断发展背景下,对设备进行规范化处理,就此达到最佳的设备优化状态,满足生产作业需求。本文既从C1皮带改造前后概述分析入手,并详细阐述了设备改造前后状态,改造后取得了显著的成果。

关键词:皮带机;托辊及支架;改造;使用

前言

C1皮带原设计在中间段有一起拱点(距离皮带尾部61米),角度为12度;这样在运行过程中形成皮带的最大受力点(有载荷时),造成皮带非工作面两侧贯穿性折裂(皮带边缘往里约300),严重影响了设备的安全运行。

C1皮带带速:2.5m/s;带宽:1400mm;槽角:35°。

以下就是对国电肇庆热电有限公司C1皮带机设备改造机相关问题的详细阐述,望其能为以后皮带机设计工作的有序开展提供有利参考。国电肇庆热电有限公司C1皮带机设备由广东电力设计研究院设计,由河南焦作科瑞森重型装备制造有限公司生产制造。

一、C1皮带机设备概述

系统概况和相关设备主要参数

1、带式输送机规格为:

二、C1皮带机设备详细改造内容

C1皮带原设计在中间段有一起拱点(距离皮带尾部61米),角度为12度;这样在运行过程中形成皮带的最大受力点(有载荷时),造成皮带非工作面两侧贯穿性折裂(皮带边缘往里约300),严重影响了设备的安全运行。

通过改造C1皮带机中部凸弧段,自皮带机尾部机架起至54.2米位置开始进行改造,将皮带机中间架拆除16.8米,保留原有支腿不变,中间架高度按图纸所标高度进行降低,并焊接牢固。

C1皮带带速:2. 5m/s;带宽:1400mm;槽角:35°。

拆除凸弧段原上槽形托辊组,更换为新型5辊式上托辊组,每组间距按600mm布置,共计28组。

结论

国电肇庆热电有限公司C1皮带机设备改造后现已运行一个月,皮带运行正常,再无发生皮带非工作面两侧折裂现象,达到了设备最佳的作业效果。

参考文献

[1]郝树深.火电厂输煤皮带改造节能降耗.同煤科技,2015,06:第二期.

论文作者:王宏雁

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/3/20

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