关键词:断路器;液压机构;解体
前言
2017年6月12日11:15分,运行人员在日常巡视中发现110kV荷三线126开关液压机构油位指示为零,机构未见有油渗出,汇控柜内箱底也未见油迹,很干爽。开关机构在储能状态储能正常。荷三线保护装置、后台机、远方调无任可告警信息。立报将情况报部门。经部门同意,立即向调度申请110kV荷三线126开关停电,进行检查、补油。126开关液压机构在储能过程中存在严重漏油现象,需要对液压机构进行大修,更换相关密封胶圈。
一、设备概况:
(1)开关信息
表1 设备信息表
图2 110kV荷三线开关及机构铭牌信息
二、缺陷的表象:
2017年6月12日11:15分,在日常巡视中发现110kV荷三线126开关液压机构从油位指示窗观察不到油位,机构未见有油渗出,汇控柜内底部也未见明显油迹,加热器(200W)正常运行中,驱潮装置也运行正常。天气晴朗,室外温度32℃。开关机构在储能状态储能正常。荷三线保护装置、后台机、远方调无任可告警信息。运行人员立报将情况逐级上报。
经部门同意,立即向调度申请将110kV荷三线126开关转冷备用,对126开关液压机构进行补充液压油。
6月12日14时36分,在将126开关转冷备用后,检修人员开始进行对液压机构补油的工作。首先退出126开关操作电源和电机电源,旋转手轮泄压阀,对液压机构进行缓慢释能;取出注油针筒,用清洁的液压油对注油针筒进行多次清洗;打开注油孔,用针筒对液压机构进行补充液压油,直至油位到油位观察窗的中间位置。全程共计补油约250ML。
补完液压油后,复装注油孔和手轮泄压阀,合上开关电机电源,对液压机构进行多次储能排气,并且确认开关储完能后油位观察窗能看到明显的油位。但在储能打压过程中发现,开关碟簧向右压缩时,碟簧左端下方不断有油滴下,油滴呈线条状,渗出油量约5-10ml;退下电机电源,旋进手轮泄压阀对机构泄压时,看不到明显液压油滴下;再次投上电机电源打压储能,再次看到碟簧左端下方呈现线条装漏油情况。多次储能、释能,渗油情况始终出现,每次渗油5--10ml左右。
远方分合开关,开关均能正常分合闸,且液压机构油位始终可见,处于观察窗中部位置。开关分合闸正常。
经分析,在前期日常巡视时看不到明显油迹,主要是室外设备温度高,封闭的汇控柜内温度约为45℃;机构是在动作打压时才渗油,渗出的油在高温环境中挥发较快,故箱体底部一直未发现有明显的新油迹。
将开关机构渗油情况逐级上报至部门。经部门建议,由于6月12日夜晚有台风在广东登陆,如果110kV荷三线126开关转检修,三洲站将变成由110kV三兴线单电源供电,不满足N-1要求;在台风天,一旦110kV三兴线保护跳闸重合不成功,110kV三洲站将全站失电。同时110kV荷三线126开关目前可以正常分合闸,通过查阅说明书及向厂家了解,正常未操作的情况下液压机构一天之内打压次数不超过10次;同时经过长期现场运行维护的观察,一般液压机构一天打压次数不超5次,每次渗漏约5-10ml,那么一天最多渗漏100ml(按说明书最多10次计,油室油量1.5L),那么剩余的油量也应满足2天左右的运行打压要求。经过确认,目前126开关机构已加够油,能够正常运行2天,故决定立即将110kV荷三线转为运行方式,在台风天后再行进行处理,期间加强巡视,确保油位指示窗内油位可见;一旦油位不可见,再立即申请停下进行检修。
三、缺陷初步分析
经查阅厂家资料,发现碟簧左侧是没有液压油的,在机构打压储能时液压机构渗油,其原因应为打压杆四周的胶圈破损,渗出的是低压油路的低压油。
四、缺陷处理过程:
6月14日,按照部门安排,将110kV荷三线126开关转检修,进行渗油处理。现场有两位ABB厂家人员指导。停电操作时油位仍在油窗1/3的位置。
处理人员:ABB厂家两人、李志锦、陈任、梅敏、陈春生、严健荫、邓瑞琅、夏文飞。
准备材料:液压油(Shell航空液压油#41)1桶、抽真空机一套、600mm长的 M12螺杆4条、液压机构全套备用胶圈(配厂家专用硅脂)、常用检修工具。
处理流程:
1、退开关储能电源空开,开关泄压,放油
断开开关操作电源和储能电机电源;松开泄压阀处的逼紧螺母,手动缓慢旋进泄压阀,对液压机构进行泄压,直至储能机构指示释能状态;打开油室上方的注油孔和下部的排油孔,对液压机构进行排油。
2、拆除碟簧,找到并更换破损的胶圈
因碟簧被开关罐体基础所阻挡,无法在拆除后直接拉出来。为了能拆出碟簧,检修人员考虑将机构整体逆时针旋转30°,使得碟簧能不被阻挡而直接拖出,为此依次进行了下面的工作。
(1)切割、拆除机构箱部分外壳
对外壳进行拆除,并用切割机切开部分铁皮。
(2)拆除机构去罐体分合闸的拉杆
(3)拆除机构底座所有固定螺丝
(4)拆除底座分合闸位置指示装置
(5)逆时针转动整个机构约30°,使碟簧正对外
(6)安装长螺杆,并用逼母逼紧,用以替代M24螺丝来固定碟簧
(7)拖出碟簧
(8)拆除4条碟簧支持杆
经过分析,该条碟簧支持杆无法拖出来,主要是因为被碟簧内的穿孔所卡住,其碟簧内的穿孔裕度较小,一旦碟簧四个方向的压缩情况不一致或者受力不均匀,支持杆就会被穿孔所卡住;因此考虑通过调节固定碟簧的螺长度来平衡碟簧四个方向的受力,使得碟簧四周受力均匀(表现出来为碟簧压缩长度一致)。
通过调节螺杆上的固定螺母,当调节至碟簧四个方向压缩后长度均为23.7cm,此时,碟簧受力均匀,支持杆随即被取出来。
(9)对液压机构打压模块前后两侧的胶圈进行更换
(10)复装碟簧支持杆,复装碟簧
(11)复装机构底座,复装分合闸连杆,复装分合闸指示装置
(12)机构箱外壳复装
3、真空注油
注油过程:(1)HMB型机构应该在分闸位置注油;(2)检查抽真空机正常。并将抽上真空机的进气管接到机构的通气塞上,检查确保连管密封良好;(3)将加油管连到放油阀接头上(用直径4mm管),并检查压力释放阀在打开位置,放油阀保持关闭。(4)对液压系统抽真空达到要求后(真空度要求100mbar),打开放油阀往机构内注油,至油位指示器的上端。关闭放油阀;(5)再次抽真空,保持大约5分钟,在此期间交替按压分合闸的动作铁芯,转动塑料齿轮;(6)关闭真空泵,从拆下真空泵管;(7)关闭压力释放阀,合上储能电源开关,对机构打压,合分五次;(8)检查在已经储能的状态下,油位器的油位指示应在中间位置;(9)如油位有异常,应通过通气孔再注油或通过放阀放油以修正油位;(10)油位修正后然后锁紧通气孔接头螺母,排油阀的螺母。
4、储能、分合闸检查
在开关真空补充液压油后,检修人员对开关进行多次的打压储能、泄能,机构均正常;此后多次进行开关的远方、就地分合,开关未见异常。
5、开关试验
对126开关进行低电压动作和开关特性试验,结果显示正常,其具体数据如下:
表2 低电压试验结果
分闸2
至此,缺陷处理完成,设备送电后运行正常。
五、建议
(1)220kV荷城站HMB-2型机构有6个间隔,运行均已超过12年(其中110kV荷仙线运行12年,其余5个间隔运行超过15年);目前在运行维护中发现过有碟簧处渗油的有110kV荷三线126开关和110kV荷仙线125开关(近期未见渗油),建议对上述6个间隔结合电磁阀堵块更换专项工作一并对打压模块胶圈进行更换;
(2)对HMB-2型液压机构油位和渗油情况加强巡视,一旦发现油位不可见,立即进行处理。
论文作者:陈任,梅敏
论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期
论文发表时间:2019/3/29
标签:机构论文; 液压油论文; 液压论文; 储能论文; 胶圈论文; 注油论文; 未见论文; 《防护工程》2018年第35期论文;