660MW电站锅炉螺旋水冷壁管泄露分析及应对措施论文_王迪

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摘要:锅炉运行期间发现锅炉噪音升高,补水量略升。停炉后检查发现,炉右侧37米左右出现漏点,开展水冷壁泄漏分析工作。根据试验检测结果,认为#1炉水冷壁泄漏的直接原因为:吹灰器吹灰过程中蒸汽带水和吹灰后冷凝水共同作用,导致水冷壁鳍片产生了热疲劳裂纹,裂纹扩展至水冷壁管致使其失效。控制好除灰器喷口至管子表面距离与方位,加强吹灰过程管理可以预防此类问题发生。对火力发电厂电站锅炉安全运行具有指导意义。

关键词:水冷壁管;短伸缩式吹灰器;热疲劳裂纹;泄露;措施

2018年9月15日,热工人员在电子间检查中,发现某电厂660MW电站#1锅炉炉管泄露报警装置异常,测点在在冷灰斗部位,噪音达到40分贝(不超报警值60分贝,但平时在20分贝),汇报主管部门。9月16日晚,#1机组停运,对锅炉进行检查,发现从左侧墙水冷壁37.4米处向下滴水。漏点位于IR32炉膛吹灰器孔处。泄漏处位于吹灰孔正下方,初步判断为下部泄露,吹到上方。上方又吹向下方,造成下部15根管子有吹损痕迹。之后检查其他吹灰孔处的管排,发现同该处吹灰器孔处相类似的迹象,共有5处。

#1机组为660MW超超临界参数燃煤汽轮发电机组,锅炉为DG2060/26.15-Ⅱ2超超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、前后墙对冲燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型布置,2015年2月投产,累计运行时间22600小时。IR32炉膛吹灰器为短伸缩式,型号为。水冷壁材质SA-213T2,规格为φ38.1×7.5。为找出泄漏原因并提出解决措施,对管子进行了失效分析。

1宏观检查

由图1可见,近水冷壁端的吹灰器套筒内可见明显龟形裂纹,局部带龟形裂纹区域缺失,水冷壁及鳍片表面无明显冲刷磨损痕迹。鳍片中心部位已变形、开裂,并有多条裂纹由鳍片向四周的水冷壁管延伸,个别裂纹尖端已延伸至水冷壁管壁,并穿透管壁,造成水冷壁泄漏。据现场检查反馈情况,多处吹灰孔附近套筒、鳍片和水冷壁管子均有类似裂纹特征。

图4 水冷壁管金相组织形貌 铁素体+珠光体 珠光体组织未见明显球化

5原因分析

宏观检查发现,裂纹由鳍片向四周的水冷壁管延伸,个别裂纹尖端已延伸至水冷壁管壁,并穿透管壁,裂纹呈周向扩展。主要合金成分分析和硬度检测结果符合标准要求。金相组织为等轴状铁素体和聚集状珠光体,表明水冷壁管组织状态为正常回火态,材质未发生明显变化。

裂纹尖端圆钝,内部充满腐蚀产物,结合宏观检查认为裂纹为热疲劳裂纹。热疲劳是在反复加热和冷却作用下,即经受温度急剧交变,部件内部产生较大的热应力,由于热应力的反复作用,造成了塑性变形损伤累积,从而产生裂纹,导致破坏。取样管位于吹灰器附近,为高热负荷区域。经了解,吹灰器吹灰蒸汽存在带水现象(可能是冷凝水),其蒸汽温度必定远低于水冷壁向火侧温度,冲刷水冷壁管时产生的温差应力,冷热交替是产生热疲劳裂纹的直接原因。

6结论

根据试验检测结果,认为#1炉水冷壁管泄漏的直接原因为:吹灰器吹灰过程中蒸汽带水和吹灰后冷凝水共同作用,导致水冷壁鳍片产生了热疲劳裂纹,裂纹扩展至水冷壁管致使其失效。

7解决措施

1)在保证锅炉不挂焦情况下,合理调整炉膛吹灰时间和吹灰频次、吹灰蒸汽压力。

2)加强吹灰过程管理,吹灰前应充分疏水,合理设置启吹孔方向、启吹点(检修中调整),控制保证凝结水不被吹到管表面,造成管子表面吹损或温度急剧冷却,发生温度急剧交变,产生热应力,造成热疲劳。

3)检修中对吹灰器附近产生了裂纹的管子消除裂纹,若壁厚不满足要求应处理。

4)检修中对产生裂纹的套筒进行更换。防止凝结水渗到管子上。

5)重点关注炉膛噪音,尤其是噪音升高(不到报警值),补水量略升时,要分析原因,防止事态扩大。

参考文献

[1]邵光辉.300MW电站锅炉包墙过热器管泄露分析.热加工工艺 1001-3814(2019)12-0178-03.

[2]王胜.锅炉水冷壁管表面裂纹原因分析及处理.热力发电 2008-07-15.

[3]李勇军.电站锅炉水冷壁管疲劳裂纹的分析与解决措施.中国特种设备安全 2015-04-30.

[4]李彦林.锅炉热管失效分析及预防.北京:中国电力出版社,2007.

论文作者:王迪

论文发表刊物:《防护工程》2019年11期

论文发表时间:2019/9/2

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