浅谈某电厂600MW机组脱硝系统超低排放改造方案选择论文_杨再清1, 谢毅2

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1 引言

某电厂#1、#2锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司制造,锅炉型式为亚临界参数自然循环,前后墙对冲燃烧方式,一次中间再热,平衡通风,固态排渣,露天布置,全钢构架,全悬吊结构,“Π”型汽包锅炉。

为贯彻落实第114次国务院常务会议精神,国家发改委、国家环保部和国家能源局联合下发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号)要求,电厂拟对烟气系统进行超低排放改造。

本文以某电厂600MW机组脱硝系统提效改造为例,提出了高NOx浓度大型锅炉脱硝系统提效改造分案,分析对比了各种方案的优缺点。

2 脱硝系统现状

为满足机组超低排放要求,电厂已对#1、#2机组低氮燃烧器进行升级改造,通过燃烧器改造#1~#2机组SCR入口NOx浓度能控制在650mg/Nm3以内。

电厂#1、#2机组脱硝系统选择性催化还原法脱硝工艺,脱硝装置采用选择性催化还原法(SCR)工艺烟气脱硝系统,采用2+1层模式,设计效率为82%,SCR反应器布置在省煤器与空预器之间的高含尘区域。

3 方案介绍

#1、#2机组已进行低氮燃烧改造,改造后炉膛出口实际NOx浓度不大于650mg/Nm3时,超低排放标准要求不大于50mg/Nm3,既锅炉烟气脱硝总效率需达到92.31%,现有的SCR脱硝装置催化剂的装填方式难以满足最后排放要求。对于电厂需要达到最后排放要求,本文提出了如下两个方案:

方案一:对原有反应器进行改造,将原有反应器由3层催化剂层改为4层催化剂,新增2层催化剂,采用2层原有催化剂+新增2层催化剂方案(即“4+0”层方案),要求“4+0”方案脱硝效率不低于92.31%,满足最后排放要求。

方案二:对原有反应器不做改造,新增一层催化剂,采用2层原有催化剂+新增1层催化剂方案(即“3+0”层方案),新增一套SNCR的脱硝工艺,要求“3+0”方案脱硝效率不低于90%,新增一套SNCR的脱硝工艺,脱硝效率不低于25%,总的脱硝效率不低于92.31%,满足最终排放要求。

4 方案比较

1)方案一:本方案采用对SCR反应器进行加层改造(加装1层),新增两层催化剂(4+0)。增加一层催化剂层,脱硝反应器、烟道高度、钢结构高度均需要增加约3m,另外还要增加声波吹灰器24套、蒸汽耙式吹灰器16套及增加相应的电、控设备和管道、阀门等。增加3m高度后,反应器、烟道、钢结构量将相应增加钢材180t/炉,另外增加相应的保温材料、声波吹灰器24套、吹灰器6台及附属设备等,增加投资超过300万元/炉。该方案增加了反应器的荷载,需要核算原反应器支撑结构和土建基础的安全性。

该方案需要停机进行反应器的加装改造,改造难度较大,停机时间约需20天。该方案需对原还原剂供应系统的出力进行核算,对于不满足出力的设备进行改造或更换,改造工程量较大。该方案改造难度较大,施工工期较长,改造后系统运行稳定可靠。

2)方案二:新增一层催化剂,采用2层原有催化剂+新增1层催化剂方案(即“3+0”层方案),反应器不需要做改造。新增一套SNCR装置,SNCR需新增一套氨水制备供应系统和氨水喷射系统。氨水制备利用原SCR脱硝系统液氨区,还原剂可采用现有的液氨制氨水,需增设氨水制备供应系统及日用氨水储存罐。

由于SNCR加装简单,不增加场地安全距离,加装难度不大,锅炉需停机约7天进行SNCR喷枪管的改造,氨水制备供应系统可不停炉进行改造,约需20天。

3)技术经济性比较

两种种方案技术、经济性进行比较分析如下:

4)方案比选小结

(1)方案一改造难度较大、改造费用较高、改造工期较长、负荷适应性较好,前期运行可靠,但后期存在排放超标的风险。

(2)方案二改造难度较小、改造费用较低、改造工期短、负荷适应性较差,该方案运行可靠性较差,高温喷射对锅炉受热面的安全有一定的影响,同时也会影响锅炉效率。

(3)从运行的经济性比较,方案一改造增加的运行成本较低,方案二由于影响锅炉效率其增加的运行成本较高。

(4)就SCR脱硝系统来说,理论上来说4层催化剂能达到93%甚至更高的脱硝效率,国内也有投运或在建的项目,如京能十堰热电厂350MW机组,脱硝效率92.9%;河南华润首阳山2×600MW机组安装3层催化剂的脱销效率运行值达到95%以上,山东聊城电厂2×600MW机组安装3层催化剂的脱销效率为93%左右。因此,就技术层面而言,在确保SCR烟气脱硝装置烟气流动充分均匀的条件下,本工程4层催化剂完全可满足脱硝要求。但由于催化剂的特点及运行条件较差,该系统在运行后期,存在积灰、催化剂中毒等引起的催化剂老化导致效率降低,存在后期难以满足排放要求的风险。

(5)对于SNCR脱硝系统而言,虽然25%的脱硝效率对于SNCR脱硝系统来说并不算高,且在此效率下投运的SNCR脱硝系统国内也有很多业绩,但基本都是运行在300MW以下的机组上。该方案要求对锅炉的流场准确把握,合理确定还原剂喷射位置,以保证还原剂与烟气充分均匀的混合,考虑到本项目机组容量较大,喷入的还原剂难以和生成的氮氧化物在炉膛里完全均匀混合,使得脱硝效率难以保证,仍具有一定的风险。

5)结论及建议

由上文可知,理论上来说方案一和方案二都是可行的,但均存在一定的技术风险,由于烟气超低排放要求严苛,为进一步提高脱硝装置的可靠性,本报告综合考虑两种方案的优缺点提出方案三:按方案一对SCR脱硝装置进行“4+0”改造,要求SCR脱硝效率不低于92.31%,并同步新增一套SNCR脱硝装置,要求SNCR脱硝效率不小于25%。此方案为方案一、二的折中技术方案,根据国内相同新建机组及类似超净排放工程的经验,并经过咨询国内多家知名脱硝装置设备厂家,认为该方案技术风险最小,并且该技术方案可以采用灵活运行的方式,当SCR脱硝装置能满足排放要求时,停运SNCR脱硝装置,当SCR脱硝装置无法满足排放时,投入SNCR脱硝装置进一步提高脱硝效率,满足最终的排放要求。

论文作者:杨再清1, 谢毅2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/19

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