摘要:本文主要剖析了国华准电低压旁路系统减压阀频繁泄漏的原因,并提出了相应的处理和改进措施。主要从阀芯与阀座密封材质的分析入手,提出了阀芯、阀座安装工艺改进、运行方式调整及密封结构形式的改变等多种治漏措施和方法,并利用机组检修时机实践应用,成功解决了低旁阀后温度高的问题,降低了机组的热量损失,取得了显著的经济效益。
关键词:低旁;减压阀;泄漏;密封材质;热量损失
前言
国华准格尔发电有限责任公司二期、三期工程4×330MW机组的低压旁路系统分别采用美国苏尔寿公司生产的型号为NB55-500、NB60-500的减压阀,低压旁路系统用来调整进入中、低压缸的再热蒸汽,以实现机组正常启停、机组跳闸及甩负荷带厂用电运行等特殊运行工况下蒸汽的热力平衡。苏尔寿低压旁路系统采用双路并列运行,在1.5MPa的再热蒸汽压力下容量为2×222.5t/h,约为汽机MCR蒸汽流量的50%,它具有快速定位和定位精度高。对采用中压缸启动方式的阿尔斯通330MW汽轮机组,低压旁路的安全性就显得尤为重要。
苏尔寿NB55-500低压旁路系统由控制油站、两套并列减压阀及其控制回路、两套减温水调节阀及其控制回路组成。低压旁路的压力控制有自动或半自动控制、手动控制和安全快关三种控制方式。无论是自动、半自动控制还是手动控制,安全快关指令均对它有效。控制系统
锅炉启动期间,低旁减压阀(PCV101—PCV201)的开度由手动控制。将再热蒸汽回收并暖管,手动控制其开度逐渐将再热蒸汽压力调节到1.5MPa,在汽机保安系统复位前将低旁减压阀调节投入自动,以满足汽机冲车、并网、接带初始负荷的需要,此时低旁处于“压力控制”阶段。当机组负荷基准值达13%左右时,高压缸切换投入运行,随着机组负荷的增加,低旁压力定值由1.5MPa自动转换为高压缸第一级后压力P1的函数值f(x),f(x)=KP1+a,此时低旁压力定值f(x)跟踪负荷,常数a为0.3MPa,它可以确保在机组正常运行时低旁减压阀的关闭,此时低旁处于“滑压控制”过程。在机组跳闸、甩负荷等异常工况下,低旁减压阀的压力定值自动由f(x)转换为1.5MPa,以确保低旁减压阀的快速开启,防止锅炉再热器超压。
1.低旁减压阀的快关和开度限制功能
为了防止凝汽器超温变形损坏,低旁减压阀后的减温器上布置有两级减温水,减温水阀的开关直接感受减压阀的开度和减压阀后汽压信号。第一级喷水阀与减压阀同步打开,第二级减温水阀在减压阀后压力大于0.4MPa时打开,小于0.37MPa时关闭。减温水压力低、减温器温度高都将引起低旁减压阀快关。
为防止凝汽器超压影响机组的安全运行,在凝汽器压力高、减压阀后压力高、减温水阀未打开的情况下都将引起低旁减压阀快关,当减压阀后的压力大于0.45MPa时,经PI调节器关小减压阀开度,以降低减压阀后压力,保护凝汽器的安全运行。
2.改进前期可行性分析
通常情况下低旁减压阀后的温度在50℃左右,通过调取历史曲线可以看出(图3所示),经过检修后的低旁阀后温度都有所减低,并能保持一段时间,最长历史记录为2010年,时长为7个月。但持续性不好,在一个检修周期内,阀后温度能达到100℃以上,现从运行、检修维护及安装等方面进行原因分析:
2.1运行方面的原因:
① 运行启停方面的操作,此减压阀需要在关闭行程96%时阀门快速关闭,然而运行人员关闭不及时,节流产生对门芯与门座密封面的冲刷,造成后续的阀门关闭后,门芯与门座已关闭不严,产生泄漏。
② 运行中低旁减压阀油动机产生反馈零点漂移,使油动机的关闭力矩下降,使阀门产生泄漏。
2.2检修方面的原因
① 安装过程中,阀芯与阀座的中心线对中不正,产生阀芯中心线与阀座中心线没有对中,产生偏斜,使阀芯密封端面与阀座密封端面产生张口。
② 阀盖、油动机支架,油动机活塞杆中心线,不是在同一条中心线上,中心线产生弯曲,使阀芯与阀座产生张口。
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③ 安装中阀盖就位后,门盖中心线与门芯中心线不在同一中心位置。
2.3制造方面
① 门体的阀座接触面与阀座底部接触面接触不良,也就是面与面的角度超标。
② 阀芯的阀杆中心线与阀芯密封面的中心线有偏差。
③ 阀芯与阀座多次补焊检修,阀座补焊部位产生变形,使得阀座在车床上找正车削时,产生找正误差。阀座在车床三爪上如果以阀座外圆找正,但外圆不是与门体的门座实际接触,这就有加工时的误差存在。
④ 阀芯、阀座多次补焊后,是否产生金属热变形,或是金属内部的焊接热应力在运行当中逐步释放出来,使密封面产生接触间隙,从其他机组的减压阀情况可以看出。
2.4减压阀的调试
在调试过程中,阀门过关量不足,使反馈信号的2%过关,且热工信号又采集不准确,出现了CRT画面产生过关,实际没有达到真实过关的“假象”。
3 措施的实施
3.1重新设定#2机低旁减压阀最小开度值
通常情况下,在启停机时,低旁减压阀开度在0~6%之间,对阀门密封面冲刷最为严重。为避免汽流对密封面的冲刷,需要重新设定开启值。以#3机组启机为例,低旁减压阀开度在行程量关到90%时快速关闭,减少了阀门密封面冲刷,目前阀后温度保持在52~81℃之间。
在低旁减压阀安装调试阶段,阀芯关闭到位后,由热工人员人为的将阀位指示调整到欠关1%,保证油动机时刻给阀芯一个向下的力存在,做到阀门的关闭严密性。
3.2改变阀芯、阀座的材质及密封结构
① 曾在2010年A修时,将阀座硬度从HRC44降到HRC38,虽提高了密封效果,但降低抗拉冲刷能力,现在将硬度恢复到原设计时的硬度。
② 阀芯、阀座密封结构的改变
原阀门设计时密封面为面密封,密封线较宽,角度为66°,使用过程中密封效果不好,2010年时改成线密封,阀芯角度为66°,阀座角度为62°,接触面在阀座的上口,改造后密封效果有一定的改善,但使用一段时间后仍存在内漏现象,阀后温度仍旧很高。
通过以上的现场实践得出:线密封效果相对于面密封效果好,但不耐冲蚀;因线密封的密封线较窄,一旦运行中发生轻微泄漏,容易发生冲蚀穿透,产生贯穿性的间隙,且越冲越大,逐渐恶化。为了提高阀门的抗冲蚀能力,结合上述分析,现对原阀门的密封副结构进行更合理的改造,将阀芯密封面改为球面密封,阀座为角度,这样阀芯与阀座为线接触,并将阀芯与阀座形成的密封线设计在阀座密封面的中间部位,由于介质冲蚀多从两端尖点开始,密封线在阀座中间部位,对抗冲刷方面有一定的改善,更为重要的是阀芯采用球面代替锥面作密封面,能在一定程度上补偿由于装配、阀门内部变形而引起的偏差。
从阀座密封面与阀芯密封面堆焊的材质上看,阀芯与阀座的密封面应存在一定的硬度差,这样在密封时会有一定的补偿,阀芯密封面堆焊司力太6,硬度达到HRC44以上,阀座可堆焊相对硬度低一点的材质,硬度在HRC38左右,这样既保证阀芯与阀座的硬度差,同时提高了阀座的抗冲刷能力。
结论
此次低旁减压阀温度的降低主要采用工艺有阀芯、阀座密封结构的改变、阀芯、阀座密封材质硬度的提高及操作规程上90%的全关。这几个条件的改变是阀后温度降低的关键因素。从#2机A低旁减压阀改型后的启机过程来看(图6所示),阀后温度都控制在80℃以内,效果相当明显。同时,取得的经济效益也是可观的:剔除运行中的热量损失外,每减少一次低旁减压阀的检修,节约费用约6~7万元。
参考文献:
[1]CCI sulzer bypass(chinese)CCI-苏尔寿旁路系统说明书.
[2]苏尔寿低压旁路的安全性分析,中国电力.2005(6).
论文作者:殷召平
论文发表刊物:《电力设备》2017年第8期
论文发表时间:2017/7/17
标签:减压阀论文; 阀座论文; 中心线论文; 旁路论文; 机组论文; 阀门论文; 硬度论文; 《电力设备》2017年第8期论文;