(青海省三江水电开发股份有限公司黄丰分公司 青海西宁 810000)
摘要:分析当前困扰黄丰水电厂滑环打火现象的原因,提出切合实际的解决办法,并在试验中取得成功,总结防止碳刷打火现象的方法,并将此经验成功推广到大河家水电站,取得了领导的肯定。
关键字:碳刷;打火;处理
引言:发电机碳刷作用是将励磁电流通过滑环传递给转子绕组,在传输的过程中由于是动静想接合面,碳刷和滑环摩擦造成磨损,导致碳刷打火现象。黄丰水电厂安装有5台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量45MW,自2013年投入生产以来,由于振动较大,安装工艺等其他原因,每台机组均出现了滑环表面有电火花灼伤痕迹(最深达到0.25mm),损坏了滑环表面光洁的氧化膜,导致碳刷磨损加快,打火现象加重,严重威胁发电机组的稳定运行。
1 碳刷打火的原因
碳刷的磨损率是检验碳刷质量性能的重要依据,磨损率小,相应的维护量小,使用寿命就长,而引起碳刷打火的原因较多,综合各方面原因,主要有以下几个方面:
(1)碳刷型号选择不正确。碳刷主要的参数与实际工作要求的参数有较大差距,材质过软,碳刷使用的磨损量较大,在刷握表面堆积的碳粉较多,如果不及时清理,易造成正负极串电,轻着造成机组轴电流增大,轴电流报警,重着易发生着火现象。材质过硬,易破坏滑环表面的氧化膜,进而破坏滑环与碳刷的接触面,加速磨损碳刷,
(2)碳刷与滑环接触不良。主要原因有;1碳刷表面与滑环工作面之间存在油污和杂物。2碳刷与刷握之间的间隙调整不合适3碳刷压力调整不当。
(3)碳刷刷握与滑环表面的间隙不合适。间隙距离过小,会碰撞滑环表面,距离过大,碳刷跳动容易产生火花。
(4)电流的影响 正极碳刷流过的电流比负极碳刷流过的电流大,正极容易出现打火现象。
(5)发电机组集电环安装工艺达不到要求 发电机组安装的机组中心线不理想,运行时机组转动,造成发电机组转子摆度超差,加速使碳刷在刷握中的相对移动,磨损加剧,碳刷和刷握的间隙增大,造成碳刷损坏及表面氧化膜破坏。
(6)维护保养不到位 主要原因:1集电环旋转时,会在碳刷表面积底部刷握便面堆积一层较多的碳粉,使得刷握散热条件变差,电阻增加引起滑环过热。2在滑环与碳刷表面出现电腐蚀痕迹后,未及时采取措施,加速碳刷磨损和碳粉的堆积,造成灼伤加剧。3碳刷磨损长度小于1/3时未更换,导致碳刷压力不足,出现熔点,加剧发热
综合以上分析,结合电厂的实际情况,#3机组发电机碳刷打火的主要原因是由于机组在低水头工况下运行,集电环摆度较大,碳刷往复运行行程较大,且滑环表面由于碳粉堆积未及时清理,导致运行时接触不良和散热条件变差,出现打火现象,灼伤滑环,久而久之,加重了滑环表面的伤痕,进而加速了碳刷的磨损。
2 碳刷打火处理
2.1设备现状
2016年8月,#3机组在巡视检查时发现集电环碳刷打火现象较严重,机组停机后,及时检查风洞内的发导轴承端盖是否有漏油现象,经检查,无漏油现象,及时更换了#3机组部分碳刷,但因灼伤滑环,导致滑环表面有较大的凹坑,使#3机组更换碳刷后运行2个月就出现需大面积更换碳刷的情况,且碳刷的磨损速度远超其他机组的磨损量。
2.2处理方法
经检查测量#3机组滑环表面灼伤深度均小于0.3mm,表面尺寸均小于3mm*5mm,但分布量较大,占滑环表面的30%,为轻度灼伤,如拆除滑环,返厂检修,则拆装困难且周期较长,且返厂检修,时间不确定,严重影响了黄丰水电厂的经济运行。为此,结合现场的时间情况,经研究决定对#3机组滑环进行开机自行修磨处理,以消除滑环灼伤的缺陷。
2.3处理过程
黄丰水电厂水轮发电机组额定转速为115.4r/min,机组最大负荷只有额定负荷的30%,经讨论分析决定采用中刷握内放置和碳刷大小尺寸一至的油石,开机空转打磨进行修复。
首先准备好两种油石,型号为800目和1200目,(没有选择较大目数的油石,是因为目数较大的油石密度较大,切割小块时很费力)用切割机切取规格为25mm*32mm*65mm,各2块,在润滑油中浸泡2天,准备好其他的工器具及材料。
其次#3发电机组在停机状态,为了不影响其他碳刷及便于观察油石的打磨效果,拆除负极剩余的油石并固定好,使其不触碰到正极刷架,不影响打磨作业。
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再次,安装好800目的油石,将刷握弹簧安装于油石的端部,检查油石再刷握的间隙,开机打磨及时检查滑环表面的情况,在打磨的过程中始终在现场保证不定期的在油石上喷涂润滑油,防止干摩擦,打磨3小时后,更换1200目的油石再次开机转入细磨(步骤如上),此次打磨时间较短,需1.5小时,检查表面发现灼伤的痕迹基本已经打磨干净。
随后选择毛毡进行抛光,磨去滑环表面由于油石打磨时的一些毛刺及油污,其他杂质,大约需0.5小时,机组停机后用酒精清洗集电环滑环表面,并用白布将表面擦拭干净,此次滑环打磨共需5小时,滑环表面光滑如初。
2.4处理结论
经过此次滑环打磨工作,修复后的滑环运行至今,期间及时清理了碳粉,检查发现,滑环包面无打火现象,碳刷表面的磨损较均匀,跟其他机组相比,无磨损较快及打火的现象。结论:此次滑环修复工作较为成功。
3成果应用
目前,黄丰电厂已按照此方法,完成了剩余4台机组滑环的修复工作,效果良好,达到了预期的效果。该方法已成功推广到大河家水电厂,4台机组也完成了修复工作,反馈效果较好,取得了厂领导的赞誉。
4碳刷的日常巡视及维护
4.1日常巡视
运行及维护巡视人员在巡视过程中,检查滑环碳刷的打火及碳刷的磨损现象,观察碳刷在刷握内部的运动幅度,滑环表面氧化膜及光洁度。当发现有打火现象时,要及时安排机组停机进行清理碳粉,避免滑环再次灼伤。少量的碳粉能增加碳刷与滑环间的润滑,有利于碳刷的稳定运行,如果发现滑环表面不正常,则要检查泡头内部的湿度,温度,是由有油雾,碳刷的质量等,找出问题,及时处理。
4.2日常维护
碳刷日常维护工作主要是碳刷的更换。
(1)当碳刷达到1/3时进行更换,通常更换时一次只能更换3—4个。
(2)用1寸的刷子,及时清理堆积在碳刷及刷握上的碳粉,不能用吹风机吹扫,防止将碳粉吹到风洞内,造成转子绝缘降低等异常现象。将清理下来的碳粉及时用吸尘器清理,防止碳粉飘落到刷架上,造成爬电等其他异常现象。
(3)更换时要及时检查碳刷与刷握的间隙,防止间隙过大或过小,更换同一种型号的、同规格的碳刷就显得尤为重要了。
(4)碳刷压簧的压力大小,对于发电机组正常运行是很重要的,当施加在碳刷表面的压力过大时,碳刷磨损产生的热量增加,使得碳刷发热,加速碳刷的磨损。当施加在碳刷表面的压力过低时,碳刷与滑环表面的接触面积减小,导致在接触面上的电流增大,导致碳刷发热,打火灼伤滑环,碳刷的磨损进一步加剧。因此加在碳刷表面上的力要适中,使励磁电流均匀分配。
(5)碳刷在安装时,需要将碳刷磨出一个大小合适的弧度,这是当前维护工作所忽视的一个问题,磨出后能增加接触面积,电流也能均匀分布到整个碳刷上,且与滑环接触时不会破坏已形成的氧化膜。
(6)选择碳刷型号时,要选择合适的碳刷,太硬,虽然减少了碳粉、更换碳刷的次数及数量,但是会破坏滑环表面的氧化膜,也会造成碳刷发热,磨损再次加剧。太软,则会增大碳刷的磨损量、增加更换碳刷的次数及数量,进而增加维护的工作量。所以选择适中的,适合当前转速、温度、湿度、电流大小是选择碳刷的重要指标。
5结束语
在机组运行中,集电环碳刷打火现象时有发生,严重时将威胁到机组的安全经济运行,因此,加强巡视、维护是保证机组长期安全稳定运行的重要工作。本文提出的方法,是在经过实践检验,有一定的借鉴作用。避免发生碳刷打火现象,主要是选用合适的碳刷,需经常测量碳刷温度,弹簧的压力,当前环境的温度,同时保持集电环刷架及刷握等处的清洁,定期测量每个碳刷的电流大小,及时调整压力,保证电流分配均匀,在出现发热及打火现象时及时处理,确保碳刷的工作状态持续良好。
参考文献:
[1]张万庆.中小型水电站电气部分典型故障与诊断[M].北京:中国水利水电出版社,2006.
作者简介:
王成学(1981.12);籍贯:青海民和人,职业:青海黄丰水电站 副经理,职称:工程师,研究方向:水电站安全生产管理。
黎增荣(1986~);从事水电厂技术管理工作。
论文作者:王成学,黎增荣
论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期
论文发表时间:2018/1/6
标签:碳刷论文; 机组论文; 表面论文; 磨损论文; 油石论文; 碳粉论文; 现象论文; 《电力设备》2017年第26期论文;