电厂锅炉引风机振动故障原因分析及处理论文_李善跃

陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 陕西 榆林 719000

摘要:为保障电厂的连续性安全生产,文章分析了电站锅炉引风机运行中几种振动故障的原因及基本特征,并根据振动故障产生的根源,提出应采取的处理措施,供参考。

关键词:锅炉风机;安全生产;风机故障;振动值超标

锅炉风机是火力发电厂中必不可少的机械设备,主要有引风机、送风机、一次风机等。在电厂的实际运行中,引风机的运用虽然提升了工作的效率,但由于长期连续工作,可能导致零部件磨损、老化,出现故障问题,在不同程度上影响着设备的正常运行。其中,振动是影响引风机正常运行的重要因素,克服和解决引风机振动故障将有助于锅炉长期安全稳定运行。

1.锅炉引风机振动原因分析

1.1锅炉引风机地脚螺栓松动或断裂

电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,进而极有可能造成地脚螺栓松动或断裂的缺陷。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标,经过现场认真排查,存在以下几种情况:

(1)由于引风机长时间运行出现地脚螺栓松动。处理办法是用大锤配合梅花敲击扳手(或插口敲击扳手)重新紧力,使地脚受力均匀消除缺陷。

(2)引风机地脚螺栓松动没有及时发现,导致运行中的引风机地脚螺栓承载力不均匀,造成地脚螺栓断裂。临时处理办法是将断裂螺栓两端打磨成圆锥状,进行堆焊处理;再把地脚螺栓重新紧力,可维持引风机短时间运行。彻底处理办法是将断裂的地脚螺栓基础孔挖开,更换新的地脚螺栓然后灌浆,等到灌浆料上强度后,再把地脚螺栓重新紧力。

(3)引风机安装时选用的地脚螺栓材质存在缺陷,导致运行中的引风机地脚螺栓断裂,处理办法同上。

(4)引风机安装时,地脚螺栓灌浆料强度不满足运行条件,过早启动风机,造成地脚螺栓松动,同上采用彻底处理办法。

1.2锅炉引风机与驱动电动机同轴度超标

电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,在运行中会造成引风机与驱动电动机同轴度超标。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标,经过现场解体联轴器检查及数据校验,存在以下几种情况:

(1)由于联轴器(对轮)穿销磨损,导致引风机与驱动电动机同轴度超标。处理办法通常采用单表法。将百分表表架固定于基准(机械)轴对轮上,以机械为基准来调整驱动电机的位置。单表测量的操作方法是,在对轮外圆面上做相隔0°、90°、180°、270°的4个等分标志点。其中,零基准点选对轮正上方,按照顺序转动对轮至以上4个等分点,根据记录数据计算电机地脚加减垫片。这种方法用1 块百分表就能判断两轴的相对位置,并可计算出轴向和径向的偏差值。合格标准是对轮轴向间隙为5~10mm;对轮径向偏差≤0.1mm;轴向偏差≤0.1mm;无虚脚,且每个地脚垫片数量≤3片。

(2)由于联轴器螺栓松动弯曲变形,导致引风机与驱动电动机同轴度超标。处理办法是更换新的联轴器螺栓,找正方法同上。

1.3锅炉引风机滚动轴承缺陷

电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,在运行中会造成轴承材料疲劳、润滑不良、污染物进入轴承及安装处理不当。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标且有异音,经过解体分析轴承缺陷原因如下:

(1)滚道表面与滚子表面布满凹痕,保持架上颗粒物及滚道面磨损,润滑油变色。这是由于安装中不注意清洁所致。处理办法是,更换新的轴承,在轴承安装过程中要保持清洁,保证轴承箱清洁后加入润滑油,并保证密封完好。

(2)轴承润滑不良造成地磨损,表面磨损呈镜面状,色泽呈蓝色或棕色。这是由于油位低或油质差润滑不良造成的。处理办法是,更换新的轴承,选用合格的润滑油,保持正常油位,并按照说明书要求定期更换新油。

(3)轴承野蛮安装敲打造成的裂痕,此裂痕为崩裂的缺口,通常只发生在一边。这是由于野蛮敲打通过滚动体,将力传递到套圈端面形成冲击力所致。处理办法是,轴承安装时不允许直接敲打轴承环。

(4)轴承外表面的磨伤。内环内孔与外环外表面有刻痕及局部变色。这是由于环与轴或轴承箱有相对运动所致。处理办法是,加大环与轴或轴承箱的配合过盈量,来防止相互转动。

(5)电流腐蚀。滚道或滚动体表面有暗棕色或灰黑色的直条痕或麻点。这是由于检修或安装过程中有电流通过轴承,轴承零件表面会发生熔接现象所导致。处理办法是,检修或安装过程中使用电焊时,做好地线连接位置,阻止电流流过轴承体。

(6)保持架的损坏。当轴承长期处于振动状况下,轴承内部的力量可导致保持架出现疲劳裂痕而破碎。当轴承以超出保持架材质所能承受的速度运转,惯性力将使保持架破碎;不当的润滑或坚硬的异物,都能使保持架磨损而破碎;当零件的破碎物或坚硬的颗粒卡在架与滚动体之间阻碍滚动体滚动,造成保持架破碎。处理办法是,更换新的轴承。安装过程中,严格按照轴承装配工艺进行。①核对轴承型号正确无误,检查安装轴承内外套、保持架、珠子无裂纹,麻坑、重皮、锈痕、变色等缺陷。②测量轴及轴承孔尺寸符合要求,通常采用轴承加热器来加热轴承内套的方法进行热装,装配好的轴承外圈与开式轴承座及轴承盖的半圆孔应接触良好。如果需用锤击轴承时,应垫紫铜棒。③把清洗合格的轴承及轴承箱回装,轴承箱内加入洁净润滑油。

1.4锅炉引风机主轴弯曲缺陷

电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,会导致出现轴弯曲现象。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动值超标且有异音。经过分析主轴弯曲原因如下:①引风机发生剧烈振动。②引风机叶轮与风壳、集流器产生剧烈磨擦或撞击。③引风机叶轮叶片脱落或挡板脱落猛烈冲击叶轮,以及机壳衬板脱落,引风机出口落物,入口带物猛烈冲击叶轮或卡于叶轮内。④引风机主轴热膨胀受阻。⑤引风机主轴局部过热或局部磨擦。

处理办法采用直轴法。将引风机解体拆下叶轮取出主轴,水平放在车床上或专用平台上进行轴弯曲测量工作,引风机主轴现场检修通常在专用平台上进行。将轴两端轴颈上装上轴承,用V形铁架支撑好,使轴保持水平状态,并不允许有轴向串动;将轴分成几个测量段并打磨光洁,把轴圆周分成8等份,做出标记,把百分表装在表架上,再把表架固定好,用3块表同时测量(两端各一块、中间一块),同时读数。这样可以保证测量的准确性,测量要盘车两周测2次数值,然后根据测量值绘制大轴弯曲曲线,根据绘制的大轴弯曲曲线直轴方法如下:

(1)捻打直轴法。这种方法简便易行,直轴后也不需要热处理,是常用的一种直轴工艺方法。直轴时,将弯曲的凸处向下放在坚硬的支柱上,并应加硬垫木或经过退火处理的铜垫,再用专用工具将靠近支柱的轴头拉固紧牢,另一端拆下轴承使轴悬空,必要时还挂上重物或用丝加压,使弯处金属伸长。捻打时,不宜用重力打,而是振动,以使金属内部分子内聚力减低。当轴的直径和弯曲度都不大时,捻打时不必挂重物或加压力。操作步骤:采用铜棒做为捻棒,把捻棒放在轴的弯曲部分,在用1~2kg手锤打击捻棒,打击范围为轴圆周的1/3,每捻打1次观察百分表轴弯曲度的变化。捻打直轴不能操之过急,不要把轴面打出痕迹,切记不要过头。

(2)局部加热直轴法。此法是对轴的凸起部位很快进行局部加热。轴被加热的金属层的应力超过屈服点,以此来消除因局部磨擦引起弯曲的同样应力,直轴所需用的应力大小,可用2种方法调节。①增加被加热的金属层深度。②增加加热的面积。因此,加热区域的尺寸、加热的时间及加热的深度,应根据弯曲度的大小和加热直轴过程中的经验确定为好。加热区域应是椭圆形或长方形。一般尺寸选择如下:长度为轴圆周的1/4或0.3D,宽度(沿轴向)一般为30~40mm或0.1~0.15D。使用头号火嘴时,标定的加热时间与轴的直径和弯曲有关。表1列出加热时间的最小值,仅供第一次加热参考;第二次加热应根据第一次的经操作步骤:

表1 直流加热时间对应值选取

首先将弯曲轴凸起部分朝上放置在专用架上,加热部位的轴要整个用石棉布包起来,然后将上半加热部位的石棉布按加热区间的尺寸去掉,成椭圆形或长方形开孔,并做好孔盖。轴的下半部分稍浸水,根据轴颈尺寸选择气焊火嘴大小。加热时应当从开孔的中间位置开始,逐渐扩展均匀周期地移动火嘴,使加热的地方温度达到600℃~700℃,即呈暗樱桃红色,时间根据上表决定。加热完成后,立即用石棉布盖上,使轴自然均衡冷却至50℃~60℃时,拆去石棉布至室温。然后用百分表测量轴的弯曲度,绘制新的曲线图,如果尚未达到直轴要求,可继续重复1次。

(3)热力机械直轴法。又称局部加热加压法。此法直轴速度快,效果比较理想。它与局部加热直轴法不同之点在于,在局部加热之前,把轴的凸起部位朝上放置,利用机械加压工具。事先在加热处附近施加压力,使轴的加热部分先产生应力。加热时,轴向上弯曲遇到附加的阻力,因而在加热处的金属比局部加热直轴时提前超过屈服点,从而加快了直轴的过程,可以取得良好的效果。

(4)内应力松弛直轴法。内应力检驰直轴法是在轴最大弯曲部位整个圆周上加热至600℃~700℃,紧跟着用加压措施把轴压弯(与轴原来的弯曲方向相反),持续一段时间,再去掉压力,将轴保温缓慢冷却下来,就完成了直轴过程。若未达到直轴标准,可再次重复进行,直到达到直轴标准为止。

1.5锅炉引风机集流器(叶轮)摩擦

电厂锅炉引风机由于长期连续工作,或者安装过程存在隐患,会导致叶轮与集流器出现磨损、变形、磨擦现象。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出剧烈振动且有异音。分析原因如下:

安装时叶轮与集流器的间隙过小,导致引风机运行时就会出现叶轮与集流器磨擦,处理办法是停机后,调整间隙。要求集流器插入叶轮进风口(前盘深度20~35mm),集流器与前盘的径向间隙为4~7mm,最小间隙3.5mm,局部最大≤10mm。对于集流器的局部磨损可用耐磨焊条堆焊,严重时,采用挖补处理。补料应事先加工成所需要的曲面形状,检修后应保证流道型线正确。

1.6锅炉引风机叶轮动不平衡

电厂锅炉引风机由于长时间运行,叶轮被烟气中的灰尘粒子长时间冲刷,导致叶轮动不平衡。此时,运行中的锅炉引风机就会表现出振动和噪声,加速了机械零部件的磨损,降低了它们的使用寿命,有时甚至会引起严重的事故。分析原因如下:

由于锅炉引风机长时间运行,叶轮被烟气中的灰尘粒子轻微冲刷磨损,造成引风机叶轮失衡。此时运行中的引风机,就会表现出振动值略微超标。处理办法是在线对引风机叶轮试加平衡块,消除动不平衡。在实际生产中普遍采用简单高效的划线法。操作方法如下:①在引风机振动值较大的一侧轴承附近轴上,选择一段50mm的轴颈,用100#砂纸将轴颈打磨光滑,再用干净白布将轴颈打磨处擦拭干净。②联系运行人员启动引风机,将打磨光滑的轴颈涂上白粉笔沫(或用白石笔),然后以手指握住红蓝铅笔,红色笔尖徐徐接近轴颈,笔和手均应力求免受设备振动的影响。在接触闪晃点时,手的动作要轻微,尽量使划出的弧线短一些,共划5~10条即可。③用针式测振仪测出振幅值。④与运行人员联系停止引风机运行。在轴上找出红色笔尖所划的各弧线的中心点,取多数中心点连成各弧线的平分线(K—A)。 这条线表示了这个方向轴心偏移值最大,见下图1。⑤划出重点K后,其轻点应在K点对应提前,所以试加的重量位置应滞后一定的角度至B点。经验滞后角的确定值见表2、表3。⑥求试加重量的经验公式:Q=C.X(g)。式中,Q 为试加重量(g)。C 为经验系数(g/忽米);X 为振幅值(忽米)。⑦将所求得的试加重量至B点,并可靠地固定,然后再次启动引风机,用针式测振仪测出振幅值。若不符合振幅标准值可重复进行几次。直到符合标准规定时,动平衡工作就完成了。⑧做好实测振幅值记录。

(3)由于锅炉电除尘效率低,或者电除尘故障短时间停运,烟气中大量灰尘粒子冲刷引风机叶轮,造成引风机叶轮严重磨损失衡所致。处理办法是结合锅炉大小修停运时,在叶轮叶片表面堆焊耐磨焊条形成耐磨层,最后对检修后的引风机叶轮找动平衡。

(4)由于锅炉引风机叶轮个别叶片表面或根部磨损致漏,烟气中灰尘粒子进入叶片空壳中聚集。当引风机叶轮转动时,灰尘在叶经验系数C片空壳中不固定串动,造成引风机叶轮失衡。处理办法是停止引风机运行,找到引风机叶轮个别叶片磨漏部位,清理叶片空壳中聚集的灰尘,堆焊磨漏部位,最后对检修后的引风机叶轮找动平衡。

1.7锅炉引风机喘振

电厂锅炉引风机“喘振”是一种不稳定的运行状态。引风机发生喘振时,表现为整个风机管网系统的气流周期振荡现象,从而出现如同喘息般的“呼嚓、呼嚓”的噪声。使运行中的引风机振动加剧,导致密封和轴承损坏。分析原因如下:

(1)由于操作不当引风机运行在非稳定区域,处理办法是运行人员要精心操作,在生产中应尽量避免引风机在喘振点区间运行。

(2)由于锅炉负荷变化或炉膛压力变化,导致引风机出现“喘振”现象。处理办法是运行人员根据锅炉负荷及时调整炉膛压力,并找出发生喘振的原因,缓慢调整2台引风机负荷平衡。

2结束语

总之,引风机作为火力发电厂不可缺少的一部分,其运行状况的好坏直接关系到火力发电厂的经济效益。但由于受到多种因素的影响,锅炉风机也会出现严重的故障,影响电厂安全稳定生产。对此,在生产实践中,相关的设备技术人员,必须要掌握扎实的理论基础和实践技能,以迅速判断风机运行中出现问题的原因并采取措施解决问题,确保连续安全生产。

参考文献:

[1]李玉山.电站锅炉引风机振动原因分析及处理[J].流体机械, 2009, 37(7):49-51.

[2]贾宝鹏.发电厂锅炉引风机振动原因分析及处理[J].城市建设理论研究:电子版, 2013(8).

论文作者:李善跃

论文发表刊物:《防护工程》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/19

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

电厂锅炉引风机振动故障原因分析及处理论文_李善跃
下载Doc文档

猜你喜欢