摘要:安全高效、节支降耗,提高岩巷单进是煤矿不断探索的课题。制约岩巷单进的根本原因就是沿用旧的施工工艺和落后的劳动组织。本文针对这一问题优化掘进工艺,优化爆破参数,优化劳动组织,提高岩巷单进水平,以此适应现代化煤矿高产高效可持续发展的要求。
关键词:保障接续 优化工艺 高掘高效
前言
老虎台矿是一个核定生产能力260万t/a的现代化矿井,全矿共有3个综采队,7个掘进队,采掘比为1:2.3,井田地质条件复杂,开拓方式为斜井—竖井多阶段多水平巷道穿层、石门开拓方式。近几年来,随着采煤机械化的快速发展,综采机械化程度达到100%,而掘进技术设备革新缓慢,相对于综采机械化采煤技术发展比较落后,传统的爆破掘进作业方式仍占据掘进队主导地位,速度慢、单进低,在很大程度上限制了综采效能的发挥,制约着矿井产量的进一步提高,特别是2011年6月21日,73003#工作面发生透水事故,工作面封闭,采掘接续紧张,保证不了矿井的可持续生产。全矿3个综采队只能一至两个综采作业。其余转为零散边角工作。由此可见,优化掘进工艺,提高正规循环,提高单进水平是目前必须解决的问题。而老虎台矿的岩掘工作面沿用旧的施工工艺,工序复杂,生产组织混乱,更是亟待解决的问题。我们本着提高岩巷单进为目的,以缩短装岩为突破口,在2011年10月25日开始在55003#行人联络道采用液压钻车钻孔、中深孔爆破技术、测卸装岩机装货进行试验,效果显著。为远距离大工作面掘进的实施奠定了坚实的基础。
1.巷道概况
55003#行人联络道是55003#工作面重要的准备巷道,开门位置为玄武岩和凝灰岩,岩性致密、坚硬、水平层理,岩性f=3—5。巷道总长度197m,其中岩巷105m,煤巷92m。掘进的目的是满足行人、初期准备运输的需要,巷道方位15°16′37″,巷道坡度3‰,巷道服务年限5年以上。
2.巷道施工过程
本工作面10月25日拉门,前20m采用爆破落矸、人工拉锹、装矿车出货。11月13至14日安装液压钻车及侧卸装岩机,11月15日正式机械化掘进,仅仅21天,岩巷掘进85m,进入煤巷,撤出液压钻车于12月10日与55002#回风道贯通。
3.新旧施工工艺对比
3.1原施工钻具采用7655MZ型气动凿岩机配合B22六棱中空钢钎和φ32mmY型钎头人工钻眼。该凿岩机主要以凿岩机的冲击动作为主,旋转动作为辅的方式破岩。破岩钻眼使用时必须两人到三人操作,一般工作面配备两台凿岩机5—6人同时工作,液压钻车是将导轨式凿岩机安装在钻臂上进行凿岩作业的设备,是以机械代替人扶凿岩机的钻孔设备。它可以安装一台或多台凿岩机,精确地钻凿出一定角度,一定孔深和孔位的钻孔。操作人员可远离工作面,钻孔质量高,凿岩效率高。凿岩机与钻臂配套使用可以实现凿岩机械化和自动化。利用钻车比气动式单机作业掘进工效提高1—4倍,钻孔效率是气动式单机凿岩的4—12倍。
3.2原施工爆破掏槽眼深度1.8m,辅助眼深度1.5m,周边眼控制在450mm左右,全断面布置61炮眼,采用反向装药方式一次起爆,共需火药量20.8kg,每次爆破进尺1.2—1.3m。
采用中深孔爆破,掏槽眼6个,孔深2500mm,沿巷中左右布置3个,距巷中800mm,眼距500mm,最上部掏槽眼距底部1.7m。辅助眼分两层布置,第一层距周边眼400mm,第二层距第一层500mm,装药量33.8kg,每次爆破进尺2.1—2.2m。
3.3原装货采用人工拉锹上溜子装矿车,需要拉锹工和把钩工2人密切配合,每次拉运0.27m3,而采用侧翻机,一次达到0.6m3,利用人工拉锹除货一遍炮的货量需要4小时除净,而使用侧翻机仅需3小时。
中深孔爆破图表
4.结果分析
采用原施工工艺每个孔需要4分钟,全断面炮眼需要4小时,采用液压钻车钻孔,每个需2分钟,打眼工时节省50%,减少工人两人,每人次80元,每月可节省工资21×80×2×2=6720元。采用中深孔爆破优化爆破参数,掘进单进由原来的每循环1.2—1.3m提高在的2.1—2.2m,月进尺由65—70m提高到现在的110—120m。采用原施工工艺,每米需要消耗雷管61×1.57÷1.2=80元,火药消耗20.8÷1.2=17.3kg。利用中深孔爆破,每米需要消耗雷管61×1.57÷2.1=46元,火药消耗33.8÷2.1=16.1kg。利用原工艺,除货需要4小时,利用侧翻机只需3小时,而且节省人力。
采用液压钻车钻眼,中深孔爆破,侧卸装货,提高爆破掘进单进进度和工时利用率,将提高一次成巷工艺质量,同时降低火药及雷管使用量,缩短后续工作时间,提高月度循环率。有效的保证巷道的高效、低耗,为老虎台矿创出一条可行性道路。
5.存在问题
5.1.在岩巷掘进中,钻孔、爆破、装货和支护四大主要工序是按一定顺序周而复始进行的,为使一个循环内的时间充分利用,必须按照实际情况随机组织平行作业,对提高掘进速度和工效是行之有效的。
5.2.充实人员,按劳动组织配齐人员,除检修组正常检修外,在生产组充实其它工种人员,配备检修、电气人员,在临时出现机械等问题时,可以迅速处理,降低事故影响,保障连续化作业。
5.3.加强中深孔爆破管理,必须轮尺定位,实行光面爆破,合理装药、封孔、连线,控制火药量,提高炮眼利用率。
5.4.引进先进技术新工艺的同时,加强对员工业务学习和素质培养,使员工创新意识从强制要求变为自觉行为,养成良好习惯,建立一支高能力、高素质的掘进队伍。。
5.5.实行岩巷机械化作业,必须实行远距离大工作面,否则,大型机械设备受到空间限制,难以发挥其优越性。
5.6.加强备用设备的管理,一些设备及易损件备用井下,保证常用设备和配件在井下及时更换。
5.7.加强对设备进行检修,保证其正常运转,提高开机率,每班根据设备完好情况,列出检修制度,严格执行强制检修。
论文作者:金毅
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第14期
论文发表时间:2018/10/11
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