(神华福能发电有限责任公司 福建省泉州市 362700)
摘要:在电网机组装机容量过剩,火电机组利用小时数大幅下降的背景下,火电机组调停次数日益增多,百万级机组启动一次要花费上百万元,而机组启动过程中人们往往只关注安全性,忽视经济性,因此神福鸿电根据本厂实际,率先对百万机组的经济性启动进行研究,期望通过制定标准化启动模型,合理优化设备系统启停顺序,优化运行操作手法,并通过一些配套的技改的实施,减少机组启动时间,从而达到节煤、节油、节水、节电的目的,在保证安全的前提下,最大限度的降低机组启动消耗,实现经济启动,并做到标准化管理。
关键词:冷态启动;现状;优化手段;原因分析;采取措施
1.设备概况
神福鸿电超超临界1000MW三大主机均引用为东方机组,汽轮机型号为N1000-26.25/600/600,超超临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、冲动凝汽式,八级回热抽汽,凝汽器设计为双背压,给水系统配置有2台50%容量的汽动变速给水泵,机组设计为高压缸启动方式,旁路系统采用一级启动旁路,容量为30%BMCR,配置高压缸预暖装置、邻机加热装置及烟气余热装置。
锅炉型号为DG3130/27.46-Π2,锅炉型式为高效超超临界参数变压直流炉、前后墙对冲燃烧,共设计6层,48支旋流燃烧器,48支点火和助燃油抢,锅炉配置 6 套制粉系统,前墙由下至上:A-B-C;后墙由下至上:D-E-F,采用 A 层燃烧器微油点火。
2.现状
2.1 机组设计冷态启动曲线
如图一所示,东汽1000MW机组设计冷态启动(长期停机)曲线,从锅炉点火到机组并网,共需时间835分钟,到机组带上100%额定负荷,共需时间约1100分钟。
图二
2.2.2 神福鸿电4号机于2018年11月14日21时47分点火,11月15日09时35分并网,共耗时707分钟,低于设计冷态启动时间(835分钟)128分钟,如图三所示。
图三
3.项目采取的优化手段
3.1 锅炉上水
采用汽动前置泵进行锅炉上水,上水期间将另一台汽动给水泵冲转至3000rpm,然后切换至汽动给水泵进行锅炉变流量冲洗(800~1200t/h),当储水罐下部出口水质Fe<500μg/L时,启动炉水循环泵循环1h后再次化验,若Fe<500μg/L、SiO2<20μg/L则回收至凝汽器,在此之后锅炉无外排水,大幅节约除盐水约2500吨,同时利用汽泵变流量冲洗,降低了厂用电率和缩短启动时间。
3.2 邻机加热
神福鸿电项目设计了临机加热系统,从二段抽汽管路上引出,至临机#2高压加热器,锅炉上水期间通过邻机汽源加热#2高加,#2高加水位通过事故疏水阀控制,将锅炉上水温度提高到120℃,给水温度的提高对水冷壁管壁也是一个换热的过程,使得管壁充分受热,在点火时期,避免了燃料量变化过大,引起水冷壁温升过快,产生过大的热应力,损坏水冷壁。同时,给水温度提高后,配合临炉热风系统,可实现锅炉在未点火前即可进行热态冲洗,减少了燃料的消耗量,节约成本和缩短机组启动时间,如图四所示。
图四 (投入邻机加热)
3.3 邻炉热风
2018年3月,3、4号机组进行公用辅助风道系统改造(以下简称邻炉热风系统),如图五所示,通过临炉二次风箱引入高温热二次风进入本机组二次风箱,热二次风进入炉膛加热,可将水冷壁出口水温提高至190℃以上,实现了锅炉点火前即完成热态冲洗,缩短锅炉启动时间约4小时以上,缩短机组点火至并网的时间,节省燃油消耗约40吨。
邻炉加热投入后,热风对炉膛及尾部烟道各受热面进行充分加热暖管,在锅炉点火后,避免了因过热器管屏底部存留积水,形成水塞,长时间会导致超温爆管。同时,神福缩短鸿电设计的是一级旁路系统,在启动期间,再热器无蒸汽流通,处于干烧状态,为此临炉热风系统投入后,锅炉点火后不需再进行热态冲洗,即可进行锅炉升温升压,缩短了高温再热器干烧时间,减少了高温再热器氧化皮的生成和脱落。
图五
3.4 锅炉采用微油点火
神福鸿电锅炉启动点火层设计8支微油抢,每支微油抢耗油量80-100Kg/h,锅炉采用微油点火技术减少燃油的使用,微油枪投入后即可投入煤粉,为了防止投粉瞬间燃烧强烈引起水冷壁温升过快,造成水冷壁热应力过大而爆管,采取加大给水流量来降低水冷壁温升,待温升率变小后再降低给水流量,同时电除尘的运行方式可以提前由高频改为工频运行,降低电除尘的耗电量,启动过程中燃油消耗下降约40吨。
3.5 锅炉大气扩容器疏水改造
锅炉大气扩容器疏水进行改造,使不能进入凝汽器的水回收至废水池循环再利用,规范化学监督,水质合格后及时回收,减少外排,降低淡水耗量。
3.6 高压缸预暖
东汽1000MW机组设计配置高压缸预暖装置,其加热汽源来自辅汽,机组冷态启动应充分利用好预暖装置,提前加热汽缸。神福鸿电运行和热控人员研发自动暖缸系统,实现自动程控暖缸功能,当调节级温度低于150℃时,在冲转前应投入高压缸预暖装置,当高压缸调节级温度达到150℃暖缸系统自动退出。高压缸暖缸系统投入不仅可以使汽缸金属温升率得到较好的控制,使汽缸充分均匀膨胀,提升汽轮机本体温度,减少温差,还可以使转子提前越过脆性转变温度,提高机组安全性,减少暖机时间,提升机组并网后加负荷速率。
3.7 阀壳预暖
东汽1000MW机组设计配置#2、#3带预启阀主汽门的阀壳预暖装置,在锅炉升温升压阶段进行高压主汽门阀壳预暖,使主汽门内外壁金属充分受热,减小内外壁温差,避免冲转期间因主汽门内外壁温差过大而延长机组冲转时间,同时保证机组安全性,加快机组启动时间。
3.8 烟气余热换热器
神福鸿电烟气余热换热器位于引风机出口,脱硫吸收塔入口,通过烟气余热来加热凝结水,从而降低烟气温度,提高除氧器进水温度和给水温度,减少了燃料量。另外,由于烟气温度降低,脱硫吸收塔入口的温度较低,延长了脱硫浆液循环泵的启动时间,降低了厂用电率。
3.9 机组启动冲转参数优化
东汽1000MW机组设计为高压缸启动,冷态启动设计冲转参数:主汽压9.7MPa,主汽温度415℃,因冲转时主汽压高,进汽调门开度偏小,进汽量不足,暖机效果差的问题,且升压时间较长。现将冲转参数优化为:主汽压8.0MPa-8.5MPa,主汽温度415℃,降低冲转时的主汽压,不仅缩短升温升压的时间和机组启动时间,而且还减少了升温升压时所消耗的煤量和辅机的耗电量,节约了成本。
3.10 单台真空泵运行和单台循环水泵运行
神福鸿电凝汽器设计为双背压,高低压凝汽器真空存在一定的偏差且机组经济性较差,通过研究并技改凝汽器抽真空系统,在高低压凝汽器抽真空母管上加装联络门,缩小高低压侧凝汽器的真空偏差,实现单台真空泵和带台循环水泵运行。
3.11 单侧引风机启动
临炉热风投入后,启动一台引风机,维持炉膛负压,在机组启动并网前采用单侧汽动引风机运行,汽轮机中速暖机时启动第二台汽动引风机,减少了辅汽的耗量,达到节能和安全稳定的效果。
3.12 启动暖机控制
汽轮机启动方式为混合阀,机组并网后由于汽轮机的进汽量较小,为了保证汽轮机各金属能充分均匀的受热,汽轮机的进汽方式采取混合阀,四个高压调门均有开度,缩短了低负荷暖机时间,加快了机组启动时间,同时保证了汽轮机的安全性。
3.13 壁温在线监视与分析系统
神福鸿电开发了壁温在线监视与分析系统,将锅炉启动时间与经济性加权分析,时时检测锅炉金属管壁温升率,在保证锅炉寿命的前提下最大限度的提高启动过程中的经济性。
3.14 标准化管理
神福鸿电执行“四化”管理模式,建立机组启动标准化模型,形成厂内经济启动标准化文件44份,做到启动时间最短,实现机组经济启动标准化。启动过程中严格执行已建立的机组启动标准化文件,专业全程跟踪、安排工作、指导运行人员操作,各部门全程值班,配合启机工作,以保证后勤和设备物资的供应,设备部检修人员全程巡检,发现问题及时处理。化验人员随时待命,值长、主值掌控启机节点,及时联系化验人员取样化验,掌握水质情况并及时回收工质,避免水质化验滞后延长机组启动和工质的浪费。
4.启动物资耗材对比
5.启动过程分析及采取措施
5.1 2017年7月9日,影响3号机组启动进程的原因分析及采取措施
原因分析:
5.1.1 锅炉上水后发现#3高加水侧泄漏,检修处理高加高加泄漏时间较长,直到机组并网后高加才投入运行,耗时48小时以上,延长了机组启动时间及并网后带负荷。
5.1.2 机组并网后发现#2高调门错油门结合面漏油,机务和热控人员沟通和配合不及时,导致#2高调门缺陷处理时间长达3小时,延长了升负荷时间,增大燃油耗量使用。
采取措施:
5.1.3 3/4号机组#3高加因高负荷水位控制发散,高负荷时水位均放在最低位,长时间被冲刷,钛管易发生泄漏。在今后启动前,提前进行高加查漏或打水压,以便保证机组启动期间设备的可靠性,缩短机组的启动时间。
5.1.4 大小机在进行拉门试验时,检修应仔细排查伺服阀卡涩或漏油情况,发现异常及时处理,避免启动并网后出现问题,严重时机组被迫解列。
5.2 2018年11月14日,4号机组启动进程的原因分析及采取措施
原因分析:
5.2.1 投入4号机辅汽系统时,辅汽联箱进汽手动门后法兰垫片损坏导致法兰处大量呲汽,辅汽系统无法投入,缺陷处理耗时长达12小时。
5.2.2 4号汽轮机冲转至1500rpm中速暖机时,7瓦振动达105μm,延长暖机时间,耗时40分钟。
5.2.3 因4号机屏过、高过、高再氧化皮生产较多,启动期间避免氧化皮脱落,点火后升温升压的速率控制较低,造成机组启动时间增长、物资耗材增大。
采取措施:
5.2.4 在冲转前后,应及时监视顶轴油压的变化和TSI各参数变化,发现异常及时查找原因并组织分析,同时在冲转期间保证主汽温的稳定,凝汽器真空不易过高,避免汽温波动引起轴承温度和振动的波动,同时真空过高易发生暖机不充分。
5.2.5 在进行4号机辅汽联箱投运时,由于管路较长且管内积水较多,因3/4号机辅汽联络管路疏水门仅有一个,疏水不充分造成水击,引起法兰呲汽。今后操作一定要充分疏水,避免出现类似事件,影响机组启动进程。
5.2.6 本次4号机启动时间虽然比设计时间稍短,但是为了控制氧化皮脱落,在升温升压阶段耗时较长,以至于物资耗材比预期增大,在后期机组启动仍将严格控制升温升压的速率,严格执行专业下发的措施,控制氧化皮的产生和脱落。
6.结语
神福鸿电通过实施机组经济启动后,纯冷态的工况下启动时间较优化前减少约8小时,启动电耗下降近22.3%,煤量消耗下降约267吨,燃油消耗下降40吨,水耗下降2500吨,节约费用近60余万经济效益明显,可在同类型电厂推广使用。通过总结机组启动过程,绘制机组启动节点控制曲线,如图六所示,建立机组启动模型,并在今后机组启动过程中继续印证、分析,逐步完善。
图六 (神福鸿电1000MW机组冷态启动时间表)
参考文献:
[1]东方锅炉股份有限公司。锅炉运行说明书,文档编号:20S-YM.
[2]东方汽轮机厂。N1000-25/600/600型汽轮机维护说明书,2006.
论文作者:罗红军
论文发表刊物:《河南电力》2018年21期
论文发表时间:2019/5/22
标签:机组论文; 锅炉论文; 时间论文; 凝汽器论文; 汽轮机论文; 温度论文; 疏水论文; 《河南电力》2018年21期论文;