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摘要:电力能源作为现代社会的主要基础能源,在现代社会发展中占据重要地位,并且随着社会经济不断发展,对于发电厂生产运行提出了更高的要求。汽轮机作为电力生产的主要设备,具有安全系数高、耐用、生产功率高等特点。但就目前电厂汽轮机供热运行而言,仍存在一定问题,影响着汽轮机运行的进一步发展。笔者从汽轮机供热运行常见问题入手,就其解决措施,发表几点看法。
关键词:联合循环电厂;汽轮机;供热运行;问题;对策
近几年,电力事业发展迅速,对于电力能源生产安全性、节能型、工作功率、以及环保性能等提出了更高的要求。汽轮机在发电厂尤其是大型发电厂拥有广泛的应用,其运行状态直接影响着发电厂的实际生产效率。就目前发电企业汽轮机实际供热运行而言,仍存在一定的问题,影响汽轮机的稳定运行。因此,从电厂汽轮机设备供热运行常见问题入手,探讨其解决措施,具有重要的现实意义。
一、汽轮机供热运行常见问题概述
(一)轴封系统常见问题分析
汽轮机组正常运行过程中,在低压缸轴封处会产生大量蒸汽,当蒸汽冷凝之后,就会导致低压缸轴承积水问题。随着积水问题不断加重,水倒流进入油中,就会致使油质不断下降,并且会提高机械零部件的服饰概率。如汽轮机组存在以上问题,就会给机组运行埋下安全隐患。
部分汽轮机还会出现轴抽风机叶轮振动或漏水问题,导致抽风系统功能损坏等问题。此外,存在于轴抽风机出口处的蒸汽发生冷凝之后,积水会随着量的累计而倒流至抽风机内,从而增加了抽风机的腐蚀概率,降低设备正常的使用寿命。
(二)汽轮机组油混入水问题分析
导致油混入水问题的原因较为复杂,一般分为以下三种情况:一,汽轮机实际运行中,受蒸汽作用影响,不同轴承的气压具有一定的差异,气压差的存在会相应扩大轴承间的间隙,导致蒸汽渗入。蒸汽冷凝之后,就会导致油带水问题;二,机组检修过程中,由于人为疏忽,导致机组部分器件间隙过大却未被发现,从而导致外界水分渗漏问题;三,相关工作人员对低压缸轴封冒气问题进行处理时,并未考虑周全,单纯地加大气封,导致气压差不断增大,致使油混水问题越发严重。
(三)高压加热器注水异常分析
受部分技术原因影响,在高压加热器联成阀处,并未安装相应的注水阀门或管道,导致高压加热器注水异常。
(四)给水水泵汽化异常
给水系统与汽轮机组相互独立。实际生产运行中,受水蒸气渗入影响,除氧装置内出现部分回流水,从而导致装置水温控制失调、水量增多等问题。发生上述问题后,除氧装置水位、气压等参数会发生巨大变化,最终引发给水水泵汽化异常。
(五)机组震动异常
机组排气装置正常工作过程中,受高温水蒸气影响,气压逐渐升高,导致排气部分出现膨胀,各转轴间的气压差不断增大,导致机组器件受力机构变化,从而产生振动;另一方面,机组运行过程中,会产生大量热能,导致机组机械零件温度不断上升,相应提高了排气温度,最终引发振动。
(六)轴系统稳定性异常
机组工作状态下,受工作转速影响,可能导致油膜共振问题,尤其是大型机组临界转速较低的状态下,油膜共振异常概率较高。油温也是导致轴系统稳定性异常的主要原因,机组运行过程中,油温低于40.0℃,就会产生共振异常。此外,各轴承间的蒸汽差量,会导致轴承因存在蒸汽而出现气压上升问题。如高压转轴最大负荷运行,就会引发间隙振荡异常。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种状态下会对机组造成严重伤害,应及时停止机组运行。
二、针对汽轮机供热运行常见问题的解决措施分析
(一)轴封异常及低缸轴承箱积水异常积水解决对策
有异常分析可得,蒸汽冷凝水回流是导致这一异常的根本原因。工作人员在机组运行过程中,可将低压轴封回气管道调整至最低点疏水门,就可以使水蒸气经过疏水门进入相应的凝汽器中,从而达到控制轴封异常,提高机组运行稳定的目的。但这种技巧具有一定的局限性,相关工作人员应结合机组运行实际情况,科学选择。工作人员也可以选择将低压缸轴封回气管道调整为回汽管道,同时开启疏水阀门的方式,解决这一问题。与上一方法相比,该方法解决问题更加彻底,并且具有较高的可行性。
(二)抽风机积水异常解决措施分析
蒸汽冷凝水回流进入抽风机设备,是导致这一异常的主要原因。工作人员直接调整抽风机附近管道,将管道出口放置于排沟处,就可以提高设备的排水性能。由于管道直接与排沟相连,管道凝液不会发生积累,避免了回流问题,并且还可起到降低气压的作用。
(三)给水泵汽化异常解决措施分析
针对这一异常,工作人员可选择以下方法进行处理:一,机组工作运行中,加强对压力的控制,一般情况下,压力应维持在0.45MPa以上。通过压力调节可有效解决因压力作用影响导致的水蒸气回流问题;二,加强除氧装置水位管理,工作人员应定期或不定期的进行水位监测,发现水位低于标准时,及时进行补水,以维持设备稳定的运行状态。补水过程中,禁止在短时间内快速、大量地建水,防治出现装置气压骤降问题;三,应组织专业技术人员负责除氧装置水位监测工作,做好水位监测和记录工作;四,严格控制机组运行负荷,避免出现负荷过低现象。
(四)非正常振动异常解决措施分析
机组非正常振动异常成因较为复杂,工作人员可从以下几点入手进行调整:一,加强机组运行日常管理。机组运行过程中,因热量积累导致温度不断上升,机组后座也会随之抬升,随着时间的积累,机械松动问题不断加剧,就会引发异常振动问题。工作人员只要加强日常巡检,就可以有效避免这一问题;二,针对受蒸汽作用影响导致的排气口受热膨胀问题,还需工作人员加强蒸汽控制解决。
(五)加强机组操控人员培训
机组操作人员作为机组运行的控制的实践者和执行者,其专业技能水平直接影响着汽轮机的实际运行状态。因此,各发电企业应加强机组操控人员培训,提高操控人员专业技能水平和问题处理能力,以保障机组稳定、安全的运行状态。
培训应从技能培训和素质培训两方面进行。技能培训方面,通过理论与实践学习,规范操控人员操作行为,提高操控人员知识积累,从而增强其实际操控能力,降低异常发生概率,提高异常解决效率;另一方面,通过机组运行事故学习和精神学习,提高操控人员责任意识和质量控制意识,端正操控人员工作态度,以提高机组运行质量。
结语
综上所述,汽轮机作为电力生产主要设备,在电厂中占据重要地位。针对各项汽轮机供热运行异常问题,电厂应从异常成因入手,科学选择异常处理对策,维持机组正常的运行状态,从而促进发电企业的进一步发展。
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论文作者:陈万亮
论文发表刊物:《电力设备》2016年第24期
论文发表时间:2017/1/16
标签:机组论文; 汽轮机论文; 异常论文; 蒸汽论文; 抽风机论文; 气压论文; 就会论文; 《电力设备》2016年第24期论文;